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电力系统事故案例



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一、某电厂#1机组主汽温度高跳闸事故
机组协调控制自动调节特性不好,出现跳磨煤机
等扰动后,需要退出协调方式切手动调节,参数
调节不稳,当协调退出时给运行人员增加非常大 的操作量。 机组发生异常情况下,各监盘人员之间相互协调 不够。
在机组运行方式改变后,对可能发生的危险点预
控认识不足。
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一、某电厂#1机组主汽温度高跳闸事故
16:24 AGC控制方式因#1机主汽压力偏差大 跳为基本控制方式,协调自动退出,16:26解给水 自动为手动调整,机组负荷稳定在400MW。过热汽温 降至522℃,启动分离器出口过热度控制在19℃,过 热器一、二级减温水调整门自动关闭,并由自动跳 为手动。 16:32 #1炉F磨煤机加载油管漏油缺 陷处理完毕,启动#1炉F磨煤机,给煤量加到 207t/h,过热器温542℃,启动分离器出口过热度 19℃,开启过热器一、二级减温水调门调整汽温, 并且上升趋势快,立即全开减温水调阀。
1.事故经过: 01:00,接班后本班为节省部分优质煤,逐步增 加C、D磨煤机烧本省劣质煤,减小B、E磨煤优质煤。 01:57开始发现D磨一次风流量逐步下降,磨煤机 差压较高,立即将D磨煤机给煤量降低同时调整D磨 冷热风门挡板着手吹通D磨,同时对所有磨煤机进 行一次排渣,发现无异常。 02:53发现C磨煤机一 次风流量也逐步下降,磨煤机差压也较高,立即将 C磨煤机给煤量降低也着手吹通C磨,同时再次对C、 D磨煤机进行一次排渣未发现异常。
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一、某电厂1000MW汽轮机轴瓦乌金损伤事故
16:12 机组负荷618MW,汽轮机跳闸,首 出原因“汽轮机润滑油压低”,转速到零
后,因主机油箱油位低使交、直流油泵不
能打油,润滑油压低而盘车投不上,事后
检查各轴瓦、乌金均有较大程度损伤。
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一、某电厂1000MW汽轮机轴瓦乌金损伤事故
2.事故原因: 运行人员对机组运行状态和异常情况不敏 感,在多次发“电机密封油膨胀箱液位高” 报警时,未引起重视,未检查相关参数, 未对油位高的原因和危害进行分析,只是 简单的排油降低油位了事,未消除隐患。 交接班制度执行不严格,巡回检查制度执 行不严格,不认真、不到位。 运行人员责任心不足,异常分析能力差, 事故和应急处置能力差。
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二、某电厂#2炉“给水流量低”MFT动作
12:01调整总煤量在140T/H,负荷为470MW,12:05给 水流量1265T/H,中间点392℃,过热度17℃,煤水比 9.0。手动调整#2机B汽泵转速(4000rpm↓3800 rpm↓ 3500 rpm),降低给水量至1000T/H。 12:06发 现给水流量下降过快,迅速增加2B汽泵出力,给水流 量仍持续下降,检查发现2B小机低压调门全开、高压 调门未开启;同时适当调低电泵勺管开度。12:08 #2 炉MFT动作,首出“给水流量低”(给水流量低≤540t/h 延时3秒),机组保护联锁动作正常。
2.事故原因: 当值主值未严格执行操作票, 导致在循 环水泵启动过程中,低压凝汽器B流道空气积 聚,主值见循环水母管压力高,两次开大凝 汽器循环水A、B流道入口门(出口门维持原 开度),使门后压力迅速升高,凝汽器内空 气瞬间压缩,引起气水冲击,使凝汽器循环 水B流道入口门后法兰及其膨胀节严重损坏。
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三、某电厂#1炉“启动分离器水位高”MFT动 04:作 05停运E磨。04:06停运B磨。
04:06分离器温度最高至453.7度后回落。 04:06#1B一次风机喘振跳闸,D磨煤机因一次风流 量低跳闸,立即增加#1A一次风机出力,调整好锅 炉工况。 04:07分离器水位开始快速上升,立即减 小主给水量,最小至543 T/H,已到低流量的保护定 值,增加给水流量至590 T/H左右,准备启动B磨。 04:12,#1炉分离器水位13.2M,锅炉MFT动作,汽机 跳闸,#1发变组解列,厂用电快切成功.
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三、循环水管道法兰及膨胀伸缩节严重变形损坏事故
1.事故经过: 2006年3月26日10:00某电厂#8机组C级检修 后,按试运计划要求,主值准备启动循环水系 统,进行循环水泵带负荷试转。 2006年3月26 日10:50, #8机组A、B循环泵电机测绝缘合格 后送电。循环水系统准备恢复运行,系统管道 注水完毕。 2006年3月26日11:41 主值将凝 汽器循环水入口门开至50%,出口门开至30%。 11时43分启顺启A循环水泵,
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二、某电厂真空泵叶轮等部件变形损坏事故
1月30日,21:18 B真空泵跳闸,副值令巡检
去就地检查开关,发现长延时保护动作;就地
检查真空泵泵体温度高,分离器液位8厘米左
右(正常28CM左右)。联系机务手动盘车,盘
不动,事后解体检查发现泵内叶轮等部件变形。
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二、某电厂真空泵叶轮等部件变形损坏事故
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二、某电厂#2炉“给水流量低”MFT动作
2.事故原因分析 事故发生后,公司安全监察部按照“四 不放过”的原则,当天下午组织发电运行 部当班人员及专业主管、设备管理部专业 主任及主管对#2机组跳闸原因进行了调 查分析。
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二、某电厂#2炉“给水流量低”MFT动作
1)#2机A汽泵跳闸是本次事故的诱因,A汽泵跳闸 后,分离器温度迅速大幅上涨,运行人员大量 加水降温后,在给水流量回调的过程中,运行 人员设定降低#2机B小机转速幅度过大,同时由 于担心电泵“抢水”,造成汽泵“憋泵”不出力, 又错误地调低了电泵勺管开度,造成总给水流 量下降过快,是给水流量低MFT保护动作的直接 原因。
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一、某电厂#1机组主汽温度高跳闸事故
16:36 #1炉过热器A侧出口汽温
600℃,锅炉MFT动作,5012、5013开关跳 闸,#1发电机灭磁开关联跳,#1发电机 解列。
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一、某电厂#1机组主汽温度高跳闸事故
2.事故原因分析

16:18 #1炉F磨煤机因加载油管漏油停运交 检修处理,16:21 #1炉E磨煤机跳闸后因不能 立即恢复运行,是此次MFT的起因。 当时即将进入晚高峰,由于D、E、F磨煤机退出 运行,机组当时实际负荷与计划值偏差较大,在 启动F磨煤机加负荷过程中,炉内热负荷增加较 快,导致汽温上升较快,监盘人员监视调准不及 时,未控制好汽温是导致MFT动作的直接原因。
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二、某电厂#2炉“给水流量低”MFT动作
2)#2机A小机误发振动信号,A小机跳机是本 次事件的诱发原因,鉴于振动探头经常误发 信号,而专业上未采取有效措施。A小机跳 机定为责任二类障碍。 3)#2机B小机高压调门闭锁,影响了2B汽泵 的调节能力,给事故处理操作带来了一定影 响。
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二、某电厂#2炉“给水流量低”MFT动作
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汽机专业事故案例
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一、某电厂1000MW汽轮机轴瓦乌金损伤事故
1.事故经过: 2011年4月2日 某发电公司 #3机组(1000MW)临检后启动,4:59 汽 机转1360rpm时,DCS发“发电机密封油膨 胀箱液位高”报警,运行于是对密封油膨 胀箱采取放油处理。5:26报警消失。 07: 53 DCS再发“发电机密封油膨胀箱液位高” 报警,因机组启动操作多,主值只对报警 进行了确认,未检查确认油位高的原因, 也未安排巡检检查发电机消泡箱油位、主 机油箱油位等情况。
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二、某电厂真空泵叶轮等部件变形损坏事故
1.事故经过: 2007年1月29日 某电厂A级检修项目全部结束, 设备部汽机专业提交B真空泵试运申请单。 1月 30日14:00主值安排巡检恢复B真空泵系统。1 4: 30分系统检查完毕,启动B 真空泵试运,启动后 DCS发“汽水分离器液位低”信号,运行监盘人 员对此信号进行了确认,未安排检 查。 1月30 日18:30左右,中班副值发现8B真空泵的分离器 液位一直存在低报警,怀疑是信号问题,联系热 控人员检查,热控告等待白天再处理,副值也就 未安排巡检人员就地检查。
应吸取的教训: 1)加强运行人员的技术培训,提高运行人员的 实际操作技术水平。 2)做好各类典型事故的事故预想和危险点的分 析。认真组织开展事故演练,提高运行人员的 事故处理能力。 3)进一步优化CCS调节性能。
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三、某电厂#1炉“启动分 离器水位高”MFT动作
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三、某电厂#1炉“启动分离器水位高”MFT动 作
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一、某电厂#1机组主汽温度高跳闸事故
3、暴露的问题:
运行人员技能不足,机组发生异常情况时的应变能
力差。
AGC、CCS、减温水等自动装置调节特性不好。
监盘人员之间的协调沟通不够,操作配合缺乏默契。
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二、某电厂#2炉“给水流量低”MFT动作
1.事故经过: 11:15,#2机A小机#3瓦X向振动开始跳变,最高 波动到300um,就地测振无异常,联系设管部热工维 护人员处理,并要求解除该点跳小机保护。 11:59 #2机A小机跳闸,首出“振动高” (查2A汽泵组#3瓦X 向振动波动到280um),电泵联启正常。因中间点温 度很快上升到450℃(保护定置为457℃),12:00紧 急停止#2炉E磨,投入#2炉A/B层等离子助燃,并 入电泵运行,手动调整给水流量。
三、某电厂#1炉“启动分离器水位高”MFT动 作
事故原因分析(续):
#1机CCS调节不灵敏,在#1机CCS投入时, 汽压和分离器温度超限,调节太慢。 一次风机特性较差,难适应机组负荷及工 况大幅变化。
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三、某电厂#1炉“启动分离器水位高”MFT动 作
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三、循环水管道法兰及膨胀伸缩节严重变形损坏事故
11时44分,巡检汇报循环水入口门处漏 水严重,立即停A循环水泵,并关闭凝汽器循 环水入、出口门。就地检查发现B流道入口门 后法兰呲开(事后检查,该流道入口门后法 兰及膨胀伸缩节严重变形损坏)。
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