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介绍一种液压马达性能试验系统


纵观液压马达产品几轮标准的更迭, 反映了液
压马达产品标准与国际标准接轨, 体现液压马达标 准完善、 进步与科学, 此标准检测的马达性能真实 可靠, 而且可以复现。标准推荐试验系统参考图几 经变更也有进步,但与标准条款相比还是有些逊 色, 大概是标准条款是必须严格执行而推荐的试验 系统原理图一是“ 推荐” , 二是“ 原理图” , 因此可由
第2 期( 总第 巧期) 2 0 0 6 年3 月
鹿体付 动与 控刻
F l u i d P o w e r T r a n s mi s s i o n a n d C o n t ol r
N o . 2 ( S e r i a l N o . 1 5 )
M a r . , 2 0 0 6
流阀更好) ,其上的三位四通可与二个远程阀组成
分摆线马达
参 考 文 献
[ 1 ] J B 1 2 1 3 7 - 7 7 《 液 压 马 达出 厂 试 验 》 [ 2 ] J B / J Q 2 0 1 2 3 - 8 8 《 低 速大 扭 矩 液 压马 达 试 验 方 法 》 第 三 部
液压马达换向时的冲击压力。
三级压力控制: 即卸荷、 远程调压 1 ( 正、 反转运行工 况所需的主压) 远程调压 2 ( 起动力矩试验的背压) ; ( 3 ) 液压马达试验流量检测可以在压力管路上 ( 如V C 或V S 流量计) 也可在回油管路上( 如椭圆齿 轮流量计) ; ( 4 ) 液压马达泄漏量试验, 采用浮子流量计, 泄 漏量小时采用量筒、 秒表检测; ( 5 ) 马达输人、 输出压力、 温度检测在液压马达 试验条件规定位置, 液压马达输出机械量、 转矩、 转 速采用相位差式的转矩转速传感器与显示仪; ( 6 ) 液压马达输出的机械功率由加载泵+ 加载 溢流阀吸收, 加载泵与液压马达之间安装转矩转速 传感器, 分度盘为起动扭矩测量附件, 多档速比的 升速箱用于负载匹配; ( 7 ) 加载泵为适应液压马达正、 反转运行, 所以 采用桥式油路压力供油; ( 8 ) 本试验系统能很方便进行功率回收, 满足 耐久性运行节能, 这时与液压马达进出油口相连的 主液压泵成为容积补偿泵;
收稿日 期: 2 0 0 5 - 1 2 - 1 6
作者简介: 杨永军, 高级工程师。
图2 液压马达出厂试验J B / J Q 2 0 1 2 3 - 8 8 标准附录B
液压系统原理图( a ) 开式( b ) 闭式
2 0 0 6 年3 月
杨永军等: 介绍一种液压马达性能试验系统
上世纪9 0 年代末期乃至 2 0 0 0 年以来, 随着我 国加人世贸组织,中国成为世界制造业的重要基 地, 液压件生产量乃至液压件进出口 量大增, 各种 液压件产品相继制定专业产品标准, 如摆线液压马 达就制定了J B / T 1 0 2 0 6 摆线液压马达的产品标准。 摆线液压马达试验回路原理如图3 所示。
液压马达生产企业参照推荐原理图设计性能试验 系统图。本文作者为液压马达生产企业提供另一种 性能试验系统图供有关企业参考。
2 现有试验系统存在一些不足
J B / T 1 0 2 0 6 摆线液压马达的产品标准中推荐的
液压马达试验系统原理图存在两个不方便: 2 . 1起动效率试验或起动扭矩试验 起动效率试验, 液压马达回油口必须加一定的 背压, 目 前的试验系统图上有背压阀, 在进行液压 马达容积效率、总效率试验是可以调节一定背压
图 4 液压马达性能试验系统原理图
鹿体付 助与 控别
式供油, 使液压泵吸油充分、 加载可靠, 因此大都利 用桥式油路直接将 A , B 二管一根接人液压马达回 油口, 先调背压到规定值。 采用这样直接连接, 如上 世纪 9 0 年代中期机械部液压马达优质产品检查组
到某个企业检查内曲线液压马达起动力矩实测结 果远低于液压马达优质产品指标。
中图分类号: T H 1 3 7
文献标识码 : ; B 文章编号:C ( 2 0 0 6 ) 0 1 - 0 0 1 6 - 0 0 3 N3 1 一1 9 2 1 / T H
I S S N 1 6 7 2 - 8 9 0 4
1 前

上世纪 7 0 年代我国液压马达产品创业初期,
专业归口所及时起草制订了包括液压马达在内的
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
超 过 主 压 力 , 邹」 是 正 ・ 反 向 耐 久 性 试 验 时 希 望 提
高换向频率如将 1 / 1 2 H z 提高到 1 / 5 H z , 估计换向压 力冲击声会非常大的, 特别是高速马达远远大于额 定压力的冲击压力影响液压马达耐久性性能, 强化 试验又无当量。一般的工作系统特别是高速、 大惯 量液压马达工作系统, 大都设计缓冲回路, 以减小
图 3 J B / T 1 0 2 0 6 - 2 0 0 0 摆线液压马达产品标准中
年标准规定的固 定轴法不能摆动) 即液流接近‘ 4 0
虽然后面有腋压阀及管道的液阻, 但压力” 0 , 更不 能调节到规定值, 这样就必须另供油源接入液压马 达回油口。诚然一般液压马达输出的机械功率。为
了适应液压马达正、 反向运转性能试验大都采用桥
( 9 ) 关于试验条件、 检测仪表量程、 精度、 试验
油液温度等均执行液压马达产品标准的规定。
3 液压马达性能试验系统的改进设计
图4 为我们提出的改进液压系统图。 ( 1 ) 采用二组( 或二台) 变量泵各自向液压马达 一个油口 供油; ( 2 ) 主泵的主压力阀采用电磁溢流阀( 比例溢
介绍一种液压马达性能试验系统
杨永军 张小蓉 2 陈孝朱 3 ( 1 , 3 江苏省机械研究设计院 南京 2 1 0 0 1 2 ; 2 南京玻璃纤维研究设计院 南京 2 1 0 0 1 2 )
摘要: 该文介绍了一些液压马达性能试验系统使用时存在的一些间题: 如进行液压马达起动效率项目 试验时虽然马 达回油口 有背压阀, 但仍不能按标准规定值加背压; 液压马达连续换向运转试验, 特别是高速、 大惯量液压马达达在 较大的液压冲击, 影响被试马达的耐久性。 改进设计的液压马达性能试验系统不仅能检测起动力矩( 或起动压力) , 且正、 反向连续运转时因无换向阀而液压冲击大大减低。 关键词: 液压马达; 起动效率; 液压冲击;
Y A N G Y o n g 一 u n Z H A N G X i a o - r o n g C H E N X i a o - z h u
T h i se s s a y t a l k s a b o u t s o m e p r o b l e m s o f e x i s t i n g h y d r a u l i c m o t o r p e r f o r m a n c e t e s t s y s t e m s i n a p - I n t h ec a c k p r e s s u r e v a l v e o n a s e o f t e s t o f s t a r t e f f i c i e n c y , a l t h o u g h t h e r e i sb e x a m p l e . h e t e s t o f c o n t i n u o u s a nno t b o i l r e t u r n n o z z l e , e i n c r e a s e d a c c o r d i n g t o t h e s p e c i f i e d v a l u e .T p r e s s u r ec t n e s s e s a t u r in n g o p e r a t i o n wi b i g h y d r a u l i c i m p a c t o f h y d r a u l i c m o t o r s , e s p e c i a l y h i g h - s p e e d o n e s w i t h s t r o n g i n e r t i a , w h i c h w i l l i n l f u e n c e t h e e v a l u a t i o n o f s e r v i c e l i f e o f t e s t e d m o t o r s . T h e i m p r o v e d h y d r a u l i c
[ 3 1 J B / T 1 0 2 0 6 - 2 0 0 0 《 摆线液压马达》
A n I n t r o d u c t i o n t o H y d r a u l i c Mo t o r P e r f o r ma n c e T e s t S y s t e ms
值, 符合各种液压马达试验方法标准, 但起动效率 试验时就不能直接加背压, 无论是恒压法测最小起 动扭矩( 运算起动效率) 或恒扭矩法测最大起动压 力( 运算起动效率) , 液压马达摆动角度甚小( 1 9 7 7
1 一 液压泵; 2 - 溢流阀; 3 - 1 , 2 、 调速阀; 4 - 1 , 2 , 3 一 流量计; 5 - 1 , 2 、换向阀; 6 - 1 , 2 , 3 , 4 一 压力表; 7 - 1 , 2 , 3 , 4 - 温度 计; 8 一 被试马达; 9 一 转速表; 1 0 一 转矩仪; 1 1 一 负载; 1 2 一 加 热器; 1 3 一 冷却器; 1 4 - 1 , 2 一 过滤器
2 . 2正、 反转试验
2 0 0 6 年第 2 期
目 前的试验回路虽然换向阀采用“ y机能仍难
以避免液压冲击。这是因为左位到中位再到右位是 有一定的阀芯位移, 即使采用 5 位机能的均通换向 阀, 在某一区域可能存在“ 0 " 形机能, 造成液压马达
工况因惯性变成泵工况、造成很大的冲击压力, 2 0 0 3 年在山东济南, 我们实测过一个振动压路机 ( 大惯量系统)回油口压力在换向过程中冲击压力
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