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制动机试验

JZ-7型制动机七步闸外观检查:1、各仪表数值显示正常(防止指针倒装,黑前红后)2、各仪表检验日期末过期(3个月)或无检验标签3、大、小闸运转位4、各调整手轮防缓螺丝,阀体安装螺丝无松动5、客货转换阀在货车位第一步:自阀最小减压,列车管3S减压50KPA,制动缸压力5~7S上升100-125KPA,保压1分钟。

1、观察制动缸压力上升是否迟纯(3#或12#堵或半堵)2、第一次请求考官,下车检查(○1各缸勾贝必须伸出,防止个别闸缸管堵,○2检查三个塞门—前、后台车制动缸塞门和后端列车管第二个塞门)上下机车注意安全。

3、车察看列车管泄漏上是否超过20KPA。

现象一:列车管压力不下降原因:a.中继阀排风口全堵b.中继阀侧列车管2#塞门关现象二:制动缸压力不上升原因:a.分配阀列车管2#塞门全关b.分配阀总风支管22#全关c.分配阀侧作用风缸管14#全堵d.作用阀侧作用风缸管14#全堵e.作用阀侧闸缸管12#全堵f.作用阀侧作用风缸管14#全堵判断:○1先推小闸,不上闸为3#或12#,作用阀侧作用风缸14#堵,列车管不保压3#堵,能保压12#堵或14#堵,小闸缓解有声音为12#,无声音为14#○2小闸作用正常为a.b.c,将工用风缸压力缓解至0,工作风缸不上升为a,若工用风缸压力能回升为b或c,再看列车管能保压为c,不保压为b.现象三:制动缸上闸慢原因:a.中继阀排风口半堵:列车管下降慢,中继阀排风时间长,制动缸压力上升慢,非常位正常,小闸作用正常。

b.分配阀总风支管22#半堵:大闸时,制动缸上闸慢,缓解正常,小闸作用正常。

c.分配阀列车管2#塞门半堵:大闸上闸慢,缓解正常,工作风缸由0至500kpa的时间超过40S,小闸作用正常。

(取—过,看制动缸压力较明显)d.分配阀侧14#管半堵:大闸上闸,下闸都慢,小闸作用正常e.作用阀侧总风缸管3#半堵:大、小闸上闸慢,缓解慢。

(非常位时,正常闸缸上升不下降,半堵时闸缸上升后会下降)f.闸缸管12#半堵:大,小闸制动或缓解,闸缸压力上升或下降都慢。

(12#半堵,急制,制动缸压上指针抖动上升;作用阀侧14#半堵:急制,制动缸压力停顿1S左右再上升,无抖动)现象四:工作风缸压力下降,列车管不保压,制动缸压力不保压原因:a、工作风缸及其管系泄漏(外漏)b、工作风缸及其管系泄漏(内漏)c、降压风缸及其管系泄漏判断:当工作风缸压力漏至与列车管压力相等时停止下降为b;在非常位时,作作工缸压力不下降为c,若继续下降为a。

自阀阶段制动应稳定,制动缸压力按比例上升,自阀至最大减压位,列车管减压量为140kpa。

单阀缓解时,应能缓解到35kpa以下,(检查单缓管10#有无半堵或全堵,制动缸压力由350kpa降至35kpa以下时间为5-7S)回运转位,各风缸气室充风正常(缓解时间不低于10S)第二步闸:自阀最大减压位,列车管6S风降压140kpa,制动缸压力7-9S 内上升到350kpa,回运转位,各风缸充气正常。

1、检查常用限压阀的调整压力是否符合规定(闸缸350kpa)2、请求考官关塞门(分配阀与作用阀共用的3#塞门)检查作用风缸与制动缸有无泄漏,如果第一步闸发现列车管有泄漏,应关闭分配阀列车管2#塞门,进一步区分列车管与紧急风缸哪个漏。

区分:作用风缸与制动缸泄漏闸缸不保压,自阀在制动区,过减位,紧急制动位时,闸缸压力均达不到规定的压力值(360、450)关分配阀总风3#塞门时,作用阀排风口排风,为作用风缸及其管系泄漏,无排风时,为制动缸及基管系泄漏。

(小漏保压,大漏才不保压)区分:列车管与紧急风缸泄漏(做完试验区分关2#塞门)当关分配阀列车管2#塞门时,若列车管压力继续下降,为列车管泄漏,若不降,为紧急风缸泄漏。

现象一:分配阀常用限压阀调整值过高或过低现象二:闸缸上升慢原因:同第一步现象原因三现象三:闸缸缓解慢原因:a.分配阀主阀排风口半堵:大闸上闸正常,缓解慢,小闸作用正常。

(分配阀排风时间长)b.分配阀侧作用风缸管14#半堵:大闸上闸缓解都慢,主阀排风口间断排风,小闸作用正常c.作用阀排风口半堵:大、小闸上闸正常,缓解慢现象三:制动缸压力过到定压迅速回落原因:作用风缸管14#泄漏第三步闸:自阀过量减压位,列车管10S左右减压240-260kpa(均衡风缸不得小于4S)制动缸压力7~9S上升350kpa,不得起非常。

现象一:过量减压起非常原因:分配阀紧急部第一或第二排风堵倒装现象二:均衡风缸排风时间小于4S(均衡风缸排风过快到240-260kpa)原因:均衡风缸及其管系泄漏。

大漏时1# 2#均无压力,此时,在取柄位时,列车管压力正常。

现象一:列车管随均衡风缸风力回升判断:将客货转换阀置客车位,自阀有风排出时为8#堵,无风时为8a堵若排风缓慢,制动后回运转位,均衡风缸先回升,列车管过一会儿才回升,为8#半堵回运转位,这步因减压量大,充风时间应稍长最小减压位回运转,2#指针猛追1自阀回最小减压位,均衡风缸压力回升,列车管压力不变#为4#半堵,2#指针缓慢上升为中继阀2#半堵第四步闸:自阀至取柄位,均衡风缸压力10S内减压240-260kpa保压1分钟,检查并区分列车管与中均管是否泄漏,现象一:列车管压力也下降(列车管前几位不漏,只在取柄位漏为4#漏原因:中均管漏自阀回过充位,5-10S内过充压力增加30-40kpa,回运转位,过充回力120S内不能消除完,不起自然制动,过充风缸排风口应排风第二次请求考官下车检查,下车踢闸瓦,检查各制动缸缓解良好,下车注意安全现象一:过充快,不消除,无排风声原因:过充风缸管7#堵(靠风缸)现象二:过充快,消除快原因:过充风缸管7#半堵(靠风缸)现象三:过充压力上升慢,回运转位消除快原因:过充风缸及其管系漏现象四:过充正常,不消,无排风声原因:过充风缸0.5mm小孔堵现象五:无过充压力,但有排风声原因:中继阀7#管堵第五步闸:自阀紧急制动位,列车管3S内降到0,制动缸压力5~7S内上升450kpa,均衡风缸减压240-260kpa,撒砂装置自动撒砂1、检查紧急限压阀调整压力是否符合规定2、伸出窗外看是否撒砂现象一:单缓时,闸缸压力迅速到0,充风非常快,工作风缸压力不回升原因:工作风缸侧23#堵现象二:单缓时,闸缸压力下降很快到0,回运转时,闸缸压力又回升原因:工作风缸侧23#半堵现象三:大、小闸正常,工作风缸充风慢(超过40S)原因:分配阀侧23#管半堵自阀回运转位,工作风缸压力由0到480kpa的时间不超过40S左右,制动缸压力不应回升1、检查工作风缸是否半堵2、观察空压机泵风时间是否在30S内,防止单泵泵风(单泵泵风时间为55S或更长)第六步闸:单阀阶段制动正常,制动缸压力达300kpa全制时,检查单阀调整阀现象一:制动缸压力达不到或超过300kpa原因:单阀调整阀压力过低或过高。

阶段缓解作用应良好,第七步闸:单阀全制位,制动缸压力3S内达到300kpa现象一:小闸上闸、缓解都慢,大闸作用正常原因:单作管11#半堵单阀回运转位,制动缸压力4S内降为0现象一:单阀不制动,不缓解,大闸正常原因:单作管11#堵现象二:单阀全制时达不到300kpa,并带有“丝丝”漏风声原因:单作管11#漏现象三:自阀正常,单阀制动正常,缓解慢原因:单阀调整阀排风口半堵单阀全制位,第三次请求考官下车检查制动缸行程检查1、各制动缸勾贝是否符合规定2、手握列车管后端列车管,放风检查,确认塞门是否被关,脚踏风笛、撒砂试验。

试验完毕,请求分解JZ-7 型空气制动机故障现象中国内燃机车绝大部分都采用的是JZ-7型空气制动机,下面就该设备在操作过程中容易出现的的故障进行列举分析。

第一步操作一单、自阀手把均置于运转位,检查各风表指示压力应符合规定,各部件应无漏泄。

操作二自阀移到最小减压位,均衡风缸、制动管减压50千帕,制动缸压力上升100~125千帕,检查制动管漏泄量不大于20千帕/分。

故障现象。

(二)均衡风缸减压正常,制动管压力不下降。

(1)中继阀排风口堵;(2)中继阀制动管塞门关闭或制动管堵。

(三)制动管压力下降缓慢。

(1)中继阀排风口半堵;(2)中继阀制动管半堵;(3)中均管半堵;(四)均衡风缸减压正常,但当自阀调整阀停止排风后。

制动管压力仍持续下降,直至为零制动缸压力成比例上升至限压值。

(1)制动管系统漏泄;(2)中继阀排气阀关闭不严;(3)紧急风缸管系漏泄(六)均衡风缸、制动管减压正常,但工作风缸压力亦随制动管的减压而缓慢下降,制动管压力上升不到规定值,且随工作风缸压力的下降同时下降。

当工作风缸压力下降至与制动管压力相等,制动缸压力为零后,工作风缸、制动管压力开始同时下降,直至为零。

工作风缸管系漏。

(七)均衡风缸、制动管减压正常,但保压一段时间后,工作风缸压力突然阶段下降,制动缸压力亦随之下降直至为零后,制动管、工作风缸压力同时缓慢下降。

降压风缸管系漏泄。

(八)均衡风缸、制动管减压正常,但制动缸压力表的指针呈现跳跃式上升,工作风缸表指针亦出现轻微抖动,直至制动缸压力上升规定值后恢复稳定状态。

(1)作用风缸堵或容积减少。

(2)分配阀作用风缸管堵小。

(九)均衡风缸、制动管减压正常,但制动缸压力上升缓慢。

(1)分配阀制动管堵小;(2)作用阀3.12.14号管堵小或上升不正常(十二)均衡风缸、制动管减压正常,但制动缸压力表显示为零。

(1)操纵端一侧的转向架制动缸塞门关闭;(2)制动缸压力表故障或表管堵;操作三检查阶段制动作用是否稳定,制动管减压量与制动缸压力比例是否正确,全制动位时,均衡风缸、制动管减压170千帕,制动缸压力上升到340~360千帕。

故障现象(一)均衡风缸、制动管减压正常,制动缸压力超过或不足规定值,但能正常保压。

常用限压阀调整不正确操作四单阀手把推至单缓位,制动缸压力应下降为零,工作风缸的压力亦应下降。

松开单阀手把,单阀手把应能自动回到运转位。

故障现象(一)工作风缸、制动缸压力均不下降。

(1)单阀单缓管堵死;操作五自阀手把回运转位,均衡风缸、制动管恢复定压,制动缸压力为零,工作风缸压力亦恢复至与制动管相等。

故障现象:均衡风缸压力正常上升,但制动管压力上升缓慢。

(1)中继阀8号管堵小,使遮断阀柱塞尾部压力消除缓慢;(2)中继阀总风管堵小;(4)自阀内的8a通路堵小。

第二步操作一自阀手把由运转位移到最大减压位,均衡风缸、制动管减压170千帕的时间为5~7秒,制动缸压力上升到350千帕或420千帕的时间为5~7秒或7~9秒。

故障现象:制动管压力下降为零,机车起紧急制动作用。

(1)均衡风缸管系容积减小(风缸内积水或风缸管堵);(2)均衡风缸管系漏泄较大;(4)分配阀紧急放风阀第一风堵(1.2毫米)孔堵塞;(5)分配阀紧急放风阀第一风堵与第二风堵倒装。

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