浅谈汽车涂装漆膜缩孔的防治
摘要:本文讲述漆膜缩孔形成机理,通过对中面涂漆缩孔防治案例分析,得出原因并针对性进行分析,制定对策,为有效的预防和解决缩孔问题提供思路。
关键词:漆膜;缩孔;案例分析
1 引言
随着时代的发展,人们的审美观也在发生变化,对汽车外观的要求也越来越苛刻,高光泽、高硬度、高品质、长久的防腐性成为涂装制造业追求的目标。
在汽车生产过程中由于受涂装工艺、涂装管理、涂装材料的制约,漆膜品质的过程控制难免有疏漏,这将直接影响车间的直行率,造成车辆滞留无法交车。
下面简述一下影响直行率的漆膜弊病之一-缩孔。
2 缩孔形成机理
缩孔被认为在漆膜表面由一个中心点出发,在涂层表面形成圆形凹陷,其边缘多半微拱起。
缩孔的形成主要分为两种:
(1)密度梯度引起:干燥成膜过程中,表面溶剂挥发,表面聚合物的浓度增高,涂料粘度增高,都会导致表面张力和表面密度超过本体,形成凹陷;
(2)表面张力梯度引起:由于涂料组成的变化和温度变化导致表面张力不均,流体由低表面张力处流向高表面张力处,结果在流体表面形成凹陷。
3 案例分析
下面对遇到的几种缩孔案例进行分析,
案例一
某涂装生产线,2012 年6 月在生产过程中,电泳车身烘干后,在ED打磨工位发现车身出现批量缩孔现象,需要大面积打磨处理,严重影响生产车间的直行率,使生产处于停滞状态,对此工艺技术人员及材料供货厂家立即展开了调查:
根据缩孔产生的时间段,我们进行了流水线各阶段的试验排查
1 工艺参数
根据经验前处理-电泳的质量缺陷常伴有各槽体工艺参数的不稳定或异常现象,对此我们专门对前处理-电泳各槽体的工艺参数进行排查发现:○1当班次脱脂各参数完好;○2当班次电泳各参数完好。
2.进行对比排查
○1用ACT板在倒水1进行刮板进行电泳,分别排查电泳工序及烤房的影响
结果:随线烘烤和实验室烤箱烘烤电泳试板无明显区别,排除烤房对车身污染造成缩孔的影响。
○2用现场随线进行磷化,倒水1摘下,用颜料、树酯、纯水在实验室进行配槽,用现场磷化板和ACT板分别进行电泳
结果:缩孔等级≥8,是合格的,排除前处理的影响
○3用ACT板倒水1挂板电泳后摘下,不过现场UF和纯水洗,用纯水冲净后,放入烤箱进行烘烤
结果:发现缩孔比较密集,确定电泳槽液被污染
通过以上实验分析:1.原液电泳合格,排除物料的影响;
2.确认电泳槽液受到外来其他物质的污染;
3.对电泳槽进行观察发现,接油盘积油较多,随即对其清理;
4.电泳全部过滤器加除油过滤袋和吸油棉,加快槽液污染物的消除。
通过以上分析和采取措施第二天电泳缩孔消失,缩孔时间得到完美解决。
案例二
某涂装线,2012年10月中涂烘干后出现大粒缩孔。