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锌酸盐镀锌层起泡故障的分析与处理实

此外,镀前活化不充分,没有活化,零件表面形成了一层薄氧化膜,也会导
致镀层结合力变差而起泡。
因此,碱性锌酸盐镀锌前处理要严格控制。
前处理流程为:化学除油→热水洗→冷水洗→酸洗除锈→
2
次流动水洗→电
解除油→热水洗→流水洗→镀前活化→
2
次流动水洗→镀锌。
除油液要定期加料;酸洗液、镀前活化液要定期更换,而且要严防铜杂质的
这说明出现电镀故障,
有时候除了
电镀工艺
生产之外,
还要从周围的环境可能的影响考虑。
镀层有条纹和气流状
可能原因
原因分析及处理方法
(1)阴极电流效率低
锌酸盐镀锌液,当阴极电流密度在1A/dm2、温度在20℃左右时,阴极电流效率约为85%左右;当阴极电流密度在2A/dm2时,同等温度下,阴极电流效率低于80%,若继续增大阴极电流密度,则阴极电流效率将进一步降低。由于阴极电流效率低,阴极大量析氢,致使镀层产生气流、条纹。若镀液的温度低,阴极电流效率会更低,该现象将更加明显
危害。
(1)
电镀工序中引起镀层起泡的可能因素。

具选择不当会引起锌镀层起泡,这一点往往易被人们忽略。一般是用焊
锡或铜将挂钩与杆子焊接在一起,再浸塑、浸漆,或用聚氯乙烯薄膜包扎。若包
扎破损,焊接
处易受电解质腐蚀,腐蚀产物附着在零件表面、零件自上而下便
产生带状密集小泡,
因此,
应经常检查挂具焊接处是否破损以防止挂具腐蚀而引
4
月份~
5


总是发生镀锌层严重起泡的故障,
而且开始找不出原因,
只得每年停产一个多月。
后来通过观察分析发现,当镀液表面浮有一些微小的丝状物时,镀层起泡就严
重,
而当时的季节正是厂区周围梧桐树的开花期,
其花瓣呈微小丝状的物质飘荡,
或多或少落人的镀锌槽。
当采取措施阻挡了花瓣微小丝状物的影响后,
这种镀锌

起泡的故障就消除了。
⑥严格控制零件镀锌层厚度,尤其是零件边角的厚度太厚,特别容易发生镀
层起泡。
⑦定期对镀液中有机物和重金属杂质进行大处理
(
加人
lmL

L
过氧化氢,


30min
,将镀液加温至
60
℃~
70
℃,再加入专用活性炭
59

L

l09

L
,锌粉
19

L

29

L
,充分搅拌
30min

60min
,静置
4h
,过滤,调整镀液成分,即可
②加强镀锌槽液的维护,严格控制添加剂及光亮剂的补充量,以
"
少加勤加
"
为原则,或者根据霍耳槽试验计量补加。
③将掉入镀槽内的零件及时捞出,铜挂钩一律不能浸入镀液中。
④检查锌阳极的纯度,采用
0
号锌或
1
号锌,不用
2
号锌。
⑤严格按锌酸盐
电镀锌
工艺规程,控制电流密度和温度,冬季适当加温至
15
℃以上,并尽可能减少添加剂及光亮剂的用量。
起镀层起泡。

液操作或维护不当导致锌镀层起泡。镀液中添加剂含量过高,易夹杂在
镀层中使得内应力骤增,导致镀层起泡;镀液中重金属杂质,如铅、铜等含量过
高,使锌层中
夹杂过多的铅、铜等杂质,镀层与基体结合不良而起泡;光亮剂
香草醛加入过多,镀层的光亮性虽好,但脆性增大,导致镀层起泡,此外,操作
条件控制不当如温度
太低,电流密度太大,也会导致镀层夹杂有机杂质,引起
起泡。
镀后钝化工序的影响。镀后出光、钝化操作不当,清洗不彻底,出光液、钝
化液残留在镀层内,烘烤老化也容易引起镀锌层起泡。
(2)
采取措施,严格控制镀锌工序消除起泡故障。
①生产厂首先把好了原材料关,选用性能优良的锌酸盐镀锌原料和添加剂,
并且在添加剂加入镀槽前,先进行霍耳槽实验。
原因:
①苛性碱含量不足,因而锌酸盐的水解作用加强,氢氧化锌沉淀;
②阳极钝化与阳极电流效率过低。
处理方法:
①向电解液中加苛性碱,并使氧化锌含量增加到配方中规定浓度;
②清理阳极并增大其面积。
锌酸盐镀锌液的溶液电阻较大,当滚镀时间一长,镀液温度升至40℃以上。
温度高,在滚镀中摩擦易产生火花,火花是引起爆炸的必要条件
如果上述两个条件同时具备,即发生爆炸
处理方法:
a.采用全浸式的滚筒电镀;
b.若使用半浸式滚筒电镀,每隔30min停止电镀一会,让滚筒聚积的气体散发出去,然后再继续电镀
锌酸盐镀锌液中锌浓度快速下降是什么原因?如何处理?
处理方法:
a.合理设定电流密度,参考值如下
温度
阴极电流密度
20℃以下0.8A/dm2
20℃以上1.5A/dm2
30℃左右1.5~2A/dm2
b.控制镀液在15℃以上;
c.适量加入表面活性剂,加速氢气析出
锌酸盐滚镀锌,滚筒突然发生爆炸
可能原因
原因分析及处理方法
(1)阴极大量析氢
锌酸盐滚镀锌的阴极电流效率较低,一般在70%~80%,电镀过程中产生许多氢气,而这些氢气又不能及时通过滚筒眼子排出,所以电镀一定时间后,滚筒内产生大量氢气聚积。如果滚筒不是全浸式的,则筒内同时有空气存在。此外,如果阳极面积小,阳极电流密度大,使阳极发生钝态,产生大量氧气。氢气、氧气和空气的混合,并成一定的体积比(爆炸极限),使滚筒爆炸具备了必要的条件
锌酸盐镀锌层起泡故障的分析与处理实

首先我们从零件的制备加工检查,没有发现出现起泡的可疑环节,所以重点
考虑电镀各个工序的影响。
零件表面的油污,一般是经化学除油、电解除油清除干净。但若操作不当或
者除油液成分失调,
可能会有少量油珠残留在零件表面,
这就可能引起
镀锌
层的
起泡。
零件若酸洗除锈时间过长,可能由于过腐蚀也会引起镀层的起泡。
试镀
)
,保证镀锌溶液处在一个好的工作状态。
⑧加强镀后处理工序,加强各道工序的漂洗,经常更换浸泡用热水,可大大
减少因后处理不当而产生的起泡现象。
⑨严格控制老化温度,避免镀锌层与基体因热胀冷缩差异太大而起泡。
有些情况下,不一定是电镀工序过程出现了镀层起泡的现象,电镀生产的周
围环境也可能引起电镀层的起泡。如某厂碱性锌酸盐镀锌每年
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