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射水抽气器原理及故障处理
原理:从射水泵来的具有一定压力的工作水经水室进入喷嘴。

喷嘴将压力水的压力能转变为速度能,水流高速从喷嘴射出,使空气吸入室内产生高度真空,抽出凝汽器内的汽、气混合物,一起进入扩散管,水流速度减慢,压力逐渐升高,最后以略高于大气压的压力排出扩散管。

在空气吸入室进口装有逆止门,可防止抽气器发生故障时,工作水被吸入凝汽器中。

我厂射水抽气器结构非传统的水、气垂直交错流动的设计模式,气相运动所需能量全来自水束,那么要让水质点裹协更多的气体来提高凝汽器真空,保证安全运行就必须:
1、在吸入室中选取水的最佳流速及单股水束的最佳截面,以期水束能实现最佳分散度,同时分散后的水质点又具最佳动量,以最小的水量裹胁最多的气体,这是达到低耗高效的起码条件。

2、吸入室内水质点与空气的接触达到最均匀。

且使水束所裹协的气体能全部压入喉管。

3、制止初始段的气相返流偏流,以免造成冲击四壁而发生震动磨损。

这一点单靠加长喉管是难以实现的。

这是吸入室几何结构,喉口形状,喉径喷咀面积比,喉长喉咀径比,进水参数(水量水压)等实现的。

4、喉管的结构分气体压入段,旋涡强化段及增压段三部份。

能实现两相流的均匀混合,降低气阻,消除气相偏流,增加两相质点能量交换,又能利用余速使排出的能量损失达到最少。

事件:10月3 日,我厂二期2#射泵因电气故障跳停,当值人员在启动备用泵后真
空仍持续下降,现场检查工作射水抽气器(1#)部有异音后安排人员对2#射水抽气器进行隔离,但真空仍然不能维持。

再后来隔离1#射水抽气器,恢复2#射水抽气器运行后,真空
恢复正常。

分析:
2#射泵电气故障跳停,启动1#射泵后真空仍然下降原因。

1、1#射水抽气器空气侧逆止门不严,2#射泵跳停后抽气器处于倒吸状态,即便启动2#射泵,但射泵出口的水流在喷嘴处射出遇阻,速度能不能最大发挥,空气吸入室内产生的真空量不及凝汽器内真空度,抽气器仍处于倒吸状态,甚至有部分喷口出水被倒吸如凝汽器,加速凝汽器真空下降速度。

此类现象最直观的表现为射泵出口压力和电机电流波动较大,凝汽器热井水位迅速上升,真空加速降低,并且凝结水水质受影响。

2、1#射水抽气器空气侧逆止门未能顺利打开。

2#射泵跳停后,1#射水抽气器迅速关闭关严。

启动1#射泵后,因启动时间较短,1#射水抽气器空气吸入室内真空度较低,不足以克服凝汽器真空将气侧逆止门打开。

即使抽气未能起到预期作用,因凝汽器真空系统自身严密性以及快速降低了汽机负荷,真空有下降,但速度应较慢。

根据当班运行日志以及实时相关运行曲线,凝汽器热井水位在汽机快速降低负荷前无大幅异常升高,在整个故障处理过程中一直处于可控范围;凝汽器真空从故障发生至2#射水抽气器投运成功前后36分钟内无明显加速降低过程;凝结水质在事后经化验无异常。

可以分析出启动1#射泵后真空仍然下降原因为以上第二种。

处理方法:遇到以上类似设备故障时,处理时应沉着,冷静分析各参数变化情况和现
场设备的运行状况,快速降低汽机负荷,终止汽轮机组其他相关工作,为故障排除争取时间。

1、当运行中射泵故障跳停,启动备用泵后真空不能恢复,判断为逆止门未能顺利打开时,在降低汽机负荷的同时可考虑迅速关闭运行抽气器空气门稍候再缓慢开启,观察真空变化情况,如真空停止下降,则说明逆止门开启,射水抽气器运投运正常。

若判断为气侧逆止门不严时,备用射水抽气器无法投运时也可考虑该方法,但在再次缓慢开启空气门前必须确认射泵出口压力和电机电流稳定在额定范围内。

2、如在关闭运行抽气器气侧门再开启过程中,真空仍然不能维持(通常不会出现该现象),则应迅速关严该空气门,投运备用抽气器。

3、出现气侧逆止门不严时,在关闭故障抽气器气侧逆止门前不得启动备用射水泵。

4、故障处理中,不得出现一台设备带两台抽气器工作情况,不得在隔离或投运抽气器时出现气水侧门次序颠倒现象。

操作时果断快速,不得拖泥带水犹豫不决。

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