当前位置:文档之家› pcb开路分析报告

pcb开路分析报告


设备 物料 方法 环境
阻焊前处理滚轮不转动 阻焊前处理线刷磨产刮伤
原料覆铜板本身有刮伤
丝印作业流程存在异常 反洗作业后无检验
生产丝印机周边有利器
每台设备均有开工点检。无异常
原物料刮伤后由电镀加镀铜 35um以上。无影响
丝印作业流程未发现异常漏洞。 反洗返工无检验规定存在异常
生产丝印4H/次清洁频率,未发 现丝印机周边有利器
负责人:王荣荣
完成日期:2019.07.06
江苏 贺 鸿 电 子 有 限 公 司 Jiangsu H-fast Electronics Co.,Ltd.
11.4防漏失改善措施:将丽清客户系列159/659系列反洗后,规定阻焊将反洗板送至AOI 100%扫描。 11.5倘若AOI扫描反洗板不良5pnl以上,由AOI知会电测,此批板隔离电测加入低阻测试流程。阻焊 对不良进行排查分析。
职称 经理 经理 经理 经理 主管 主管 主管 主管 工程师
职责 厂内和客户端品质改善指导
生产主导 分析真因及改善 客户工程资料评审及制作 与客户沟通处理异常 原因分析,改善对策 监控改善品质状况 漏失原因分析、改善对策实施 改善品质确认
江苏 贺 鸿 电 子 有 限 公 司 Jiangsu H-fast Electronics Co.,Ltd.
生产光线不

存在异常


反洗作业后
生产丝印机

无检验
周边有利器





江苏 贺 鸿 电 子 有 限 公 司 Jiangsu H-fast Electronics Co.,Ltd.
七、不良品产生原因排除法
排查因素
排查方式
结论判定
排查图片

裸板间未隔胶片,重叠摆放 取放板动作粗鲁
现场观察未发现未隔胶片,作业 员均是双手持板。未发现异常
江Jiangsu H-fast Electronics Co., Ltd.
江苏 贺 鸿 电 子 有 限 公 司 Jiangsu H-fast Electronics Co.,Ltd.
D21D-RCL-L/R-150202-V1.1 (2159063F0)开路分析报告
制作人:张兴辉 审 核:燕化龙 核 准:孙卫国
负责单位:QA
负责人:赵全
完成日期:2019.07.06
江苏 贺 鸿 电 子 有 限 公 司 Jiangsu H-fast Electronics Co.,Ltd.
江苏 贺 鸿 电 子 有 限 公 司 Jiangsu H-fast Electronics Co.,Ltd.
十一、标准化
11.1将管控手段水平展开,应用到丽清所有料号。 11.2安排IPQC每日稽核点检,排查异常情况。 11.3修订丝印SOP,必须隔一空插一片,避免抽板相邻板角撞伤刮伤、擦花;
负责单位:工艺
江苏 贺 鸿 电 子 有 限 公 司 Jiangsu H-fast Electronics Co.,Ltd.
一.团队建立:
职位 Team leader
姓名 孙卫国 汪明亮
赵旺贤
方召平
Team members
刘湘 贺小龙
燕化龙
赵全
张兴辉
部门 QA PROD ME PE CS PROD QA ET QE
三.围堵措施:
序号
状态
库存数量
处理方式
责任人 完成日期
1
客户库存
/
/
刘湘
7月6日
2
EEKS库存
3956pcs
所有库存全部提库sorting,未发 现不良现象
赵全
7月10日
3 EEKS WIP
20pcs
电测后全部返测
赵全
7月10日
江苏 贺 鸿 电 子 有 限 公 司 Jiangsu H-fast Electronics Co.,Ltd.
二.问题描述:
2019年7月4日“丽清”客户端反馈D21D-RCL-L/R-150202-V1.1(2159063F0)机种开路不良,不良 周期D/C:1926,不良数量1pcs,不良率1pcs/1350pcs=0.08%。不良图片如下:
江苏 贺 鸿 电 子 有 限 公 司 Jiangsu H-fast Electronics Co.,Ltd.
9.2.对反洗板插框规定必须隔一空插一片,避免抽板相邻板角撞伤刮伤、 擦花;此项加入IPQC Check list点检表内。
负责单位:阻焊
负责人:王兴隆
执行日期:2019.07.06
江苏 贺 鸿 电 子 有 限 公 司 Jiangsu H-fast Electronics Co.,Ltd.
十、改善效果确认:
小结:综上所排查得出最有可能产生铜层刮伤出现在反洗作业环节
备注
江苏 贺 鸿 电 子 有 限 公 司 Jiangsu H-fast Electronics Co.,Ltd.
八、真因验证
8.1阻焊反洗时板角撞伤板面铜层刮伤:
经查看及验证阻焊反洗流程操作:
经查看及验证,阻焊反洗插框较密抽板易与邻近板角碰撞使其铜层刮 伤刮花,放大不良处与客诉板不良缺陷处极其相似,故判定为真因。
日 期:2019年7月6日
江苏 贺 鸿 电 子 有 限 公 司 Jiangsu H-fast Electronics Co.,Ltd.
报告内容
一、团队组建 二、问题描述 三、围堵措施 四、漏失原因排查(模拟测试) 五、不良原因分析(流出真因) 六、不良品产生原因分析(鱼骨图分析) 七、不良品产生原因排除法 八、真因验证 九、不制造改善措施 十、改善效果确认 十一、标准化 十二、完结语
四、漏失原因排查(取样模拟)
4.1模拟客诉位置割断线路,确认完全断开(图1); 4.2正常测试,可以测出开路现象(图2); 4.3将开路点进行找点分析,下图网络为开路点(图3);
图1
图2
图3
小结:综上所述完全断开线路可以测出开路现象,排除机器漏失及未设测试 针问题。
江苏 贺 鸿 电 子 有 限 公 司 Jiangsu H-fast Electronics Co.,Ltd.
江苏 贺 鸿 电 子 有 限 公 司 Jiangsu H-fast Electronics Co.,Ltd.
九、不制造改善措施:
9.1.培训反洗人员所有待反洗板必须隔胶片水平放置,反洗后也 必须用胶片相隔方可运输;
责任工序:阻焊
负责人:王兴隆
执行日期:2019.07.06
江苏 贺 鸿 电 子 有 限 公 司 Jiangsu H-fast Electronics Co.,Ltd.
图1
图2
图3
图4
图5
图6
江苏 贺 鸿 电 子 有 限 公 司 Jiangsu H-fast Electronics Co.,Ltd.
六、不良品产生原因分析
6.1鱼骨图分析:



裸板间未隔胶片,
阻焊前处理滚

重叠摆放
轮不转动

取放板动作
阻焊前处理线
原料覆铜板本 身有刮伤

粗鲁
刷磨产刮伤会Fra bibliotek有丝印作业流程
10.1.经对策验证后,反洗过用AOI全扫50块,未发现有刮伤擦花及 线路撞伤不良; 10.2.客户端待改善批再确认效果。
0.06% 0.05% 0.04% 0.03% 0.02% 0.01% 0.00%
负责单位:品质
改善前后不良对比 0.05%
改善前
0%
改善后
负责人:燕化龙
确认日期:2019.07.06
五、不良原因分析(流出真因)
5.1将不良板不良处照x-ray观察,可见下图红框处有断开现象(图1); 5.2刮去相近油墨使用万用表量测显示OPEN(图2、图3); 5.3除去油墨观察发现铜层划伤痕迹(图4); 5.4取不良区域烘烤后,用电烙铁加热时量测出现阻值。(图5) 5.5去样纵向切片分析判定是铜面刮伤底铜存在藕断丝连状态,过炉高温,导致此异 常的发生(图6)。
相关主题