香河交通局沥青搅拌站天然气替代项目
项
目
建
议
书
编制单位:廊坊新奥燃气有限公司
编制时间:2013年3月1日
联系人:
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目录
一、项目背景 (3)
三、经济性分析 (3)
3.1 直接经济性分析(使用天然气与重油的燃料费用对比) (3)
3.2 间接经济性分析 (4)
3.3 总体经济性对比分析 (6)
四、项目投资 (6)
4.1 石子料干燥滚筒燃烧器更换投资 (6)
4.2 CNG撬装站及槽车投资 (7)
五、合作方式 (7)
根据双方当前情况,设计两种合作方式: (7)
5.1 贵方负责干燥滚筒燃烧器、CNG撬装站投资,我方负责CNG槽车投资,天然气气价按照3.6元/方执行。
(7)
5.2贵方负责干燥滚筒燃烧器投资,我方负责CNG撬装站、CNG槽车投资,天然气气价按照3.7元/方执行。
(7)
六、减排量计算 (8)
七、项目意义 (9)
八、结论 (9)
香河交通局沥青搅拌站天然气替代项目建议书
一、项目背景
经过前期沟通,贵局公路管理站的沥青搅拌站现主要耗能设备为石子料干燥滚筒,为有效降低成本、节约能源、改善工作环境、提高工作效率,减少操作复杂性,达到双方共赢的目的,廊坊新奥燃气有限公司特制定本项目建议书,已便贵方了解天然气替代现用重油的优势所在。
二、项目概况
沥青搅拌站现有石子料干燥滚筒采用重油为燃料,石子料成料温度约160-190度,年运行时间为4~11月份,吨产品消耗重油约8公斤,平均成本为36元/吨料。
沥青加热使用YK-30型快热节能沥青加温储罐,平均加热1吨沥青用煤约30公斤(由于天然气加热1吨沥青约耗气8-10方,故不建议更改此沥青加热罐)。
三、经济性分析
3.1 直接经济性分析(使用天然气与重油的燃料费用对比)
表1:天然气与重油的费用比较(石子料成料温度为190℃)
燃料种
类热值燃烧效率燃料单价
烧1吨料所
需燃料量
烧1吨料所需
燃料费
重油10000大卡/公斤60%~75% 4.5元/公斤8公斤36 天然气9000大卡/方≥90% 3.6元/方7方25.2
备注:1、天然气热值以廊坊燃气及燃气用具产品质量监督检验站检测为准;
2、加热1t石子料所需天然气量为廊坊交通局下属沥青搅拌站经验数据。
以上表天然气与重油的燃料费用对比分析为基础,测算该项目年度可节省费用如下:
表2:测算不同生产量下天然气与重油的费用比较
年度产料吨数重油费用天然气费用节约费用8万吨288万201.6万86万
10万吨360万252万108万
3.2 间接经济性分析
(1)节省重油泵更换成本
替换前:重油燃烧需要雾化,油质较差、压力较高,导致重油泵极易损坏。
(进口油泵约3~4万元/台,国产油泵约2000~3000元/台。
)
替换后:天然气燃烧无需油泵设备,每年可节省3~4个油泵的更换费用。
(2)减少设备维修成本
替换前:重油含硫量高,油质差,容易造成锅炉内管道及其他设备的腐蚀、损坏。
替换后:天然气几乎不含硫、清洁,对设备无损害,借鉴已改造单位经验,新设备3年无需维修,节省了设备维修成本。
(3)减少了燃料浪费
替换前:搅拌站点火时经常出现无法点火或点火后燃烧中途熄火等现象,造成大量石料和燃油的浪费。
替换后:天然气点火简单,不会出现无法点火或中途熄火的现象。
(4)节省人工成本
替换前:设备损坏,更换维修较频繁,且重油非清洁能源,工人工作环境恶劣,劳动强度较大。
替换后:天然气清洁、无毒、易挥散,对设备无损害,自动化控制程度高,减少了设备的维修更换频率,改善了工人工作环境,降低了劳动强度。
(5)降低除尘成本
替换前:由于重油含杂质较多、且燃烧不完全,产生油烟易糊住布袋,且对除尘布袋有腐蚀,需经常更换。
(除尘布袋约200~300元/条,每个除尘器约600条布袋,整体费用约15万。
)替换后:天然气为清洁能源,燃烧后只产生CO2和水蒸气,无腐蚀性,延长了除尘布袋的使用寿命,降低了除尘成本。
(6)粉料回用,降低成本
替换前:重油含杂质多,品质较差,烧余粉料及除尘器收集的尘粉不能回收再利用。
替换后:天然气清洁,属高品质能源,烧余粉料及除尘器收集的尘粉可以回收再利用,减少了浪费,降低了成本。
(7)提高生产率
替换前:由于设备维修更换率较高,加之难以点火和中途熄火及
更换布袋等问题,增加了非正常停机次数。
替换后:降低设备维修更换频率,减轻了工人劳动强度,减少了非正常停机次数,提高了劳动生产率。
3.3 总体经济性对比分析
根据以上计算,汇总得经济性对比表如下:
表3:天然气替换前后可计算成本对比()
项目替换前成本
(万元/年)
替换后成本
(万元/年)
节省成本
(万元/年)
干燥滚筒燃料成本288 201.6 86.4
重油泵更换成本 1.2 0 1.2
设备维修成本 5 0 5
除尘布袋更换成本15 3 12 人工成本9 0 9
合计318.2 204.6 113.6
说明:1、生产量按照年产8万吨料测算;
2、除尘成本计算中燃重油时平均1年更换1次除尘袋,燃天然气时5年更换1次;
3、人工成本计算中指维修重油泵、管理导热油锅炉等所需3人,每人每年3万元工资。
四、项目投资
4.1 石子料干燥滚筒燃烧器更换投资
石子料干燥滚筒现用燃烧器为重油燃烧器,建议全新更换燃烧
器,2000型单一燃气燃烧器约30万元/台(进口的)。
4.2 CNG撬装站及槽车投资
为保证安全稳定生产,采取CNG撬装站为沥青厂供气,以确保稳定供气。
撬装站投资约40万元。
为保证稳定供气,需准备CNG槽车车头一台、车拍3台,总投资约360万元。
五、合作方式
根据双方当前情况,设计两种合作方式:
5.1 贵方负责干燥滚筒燃烧器、CNG撬装站投资,我方负责CNG 槽车投资,天然气气价按照3.6元/方执行。
表4:双方投资汇总表
沥青搅拌厂燃气公司
投资项投资额(万元)投资项投资额(万元)干燥滚筒燃烧器更换30
槽车360 撬装站40
合计70 合计360
5.2贵方负责干燥滚筒燃烧器投资,我方负责CNG撬装站、CNG槽车投资,天然气气价按照3.7元/方执行。
表4:双方投资汇总表
沥青搅拌厂燃气公司
投资项投资额(万元)投资项投资额(万元)
撬装站40 干燥滚筒燃烧器更换30
槽车360 合计30 合计400 六、减排量计算
根据不同燃烧设备及燃料的排放因子,计算每年以56万方天然气替代640吨重油所产生的减排量如下:
表7:干燥滚筒进行天然气替代后的减排量
污染物种类及排放量(吨/年)
燃料类型
TSP PM10 SO2NOx CO THC CO2重油 2.25 1.07 1.85 5.80 0.16 1.16 2040 天然气痕量0 0.10 0.99 0.19 0 1127 替代后减排量 2.25 1.07 1.75 4.82 -0.04 1.16 912.75 说明:
TSP(总悬浮颗粒物):指能悬浮在空气中,空气动力学当量直径≤100微米的颗粒物。
是大气质量评价中的一个通用的重要污染指标。
PM10(可吸入颗粒物或飘尘):粒径在10微米以下的颗粒物。
SO2:二氧化硫NOx:氮氧化物CO:一氧化碳THC:总碳氢化合物CO2:二氧化碳
由上表可见,对干燥滚筒进行燃气替代后,除CO排放量略微增加外,其他各项污染物排放指标均明显降低,减排效果显著。
七、项目意义
经济意义:运行稳定,降低设备维修更换频率,大幅节省成本,资源循环利用,提高生产效率,提升产品质量。
社会意义:改善工作环境,降低劳动强度,提高员工满意度,节约能源,提高能源利用率。
环境意义:应用清洁能源,减少污染排放,推进节能减排,利于可持续发展。
八、结论
沥青搅拌站以天然气作为替代能源,技术成熟、经济可行,改造过程简单快捷,运行经济效益明显,且安全、环保、管理方便,经济效益、社会效益及环保效益显著。
以上分析,望对贵厂站决策有所帮助,并为实现双方共赢,请提出宝贵意见,我方随时欢迎洽谈、沟通!。