#4机组最低稳燃负荷及深度调峰试验方案
试验背景:
摸清低氮燃烧器改造后#4机组低负荷稳燃性能,在保证机组运行安全前提下逐步减负荷至40%BMCR,并满足网调深度调峰要求。
试验目的:
1.机组正常调峰范围达到150-310MW。
2.机组最低稳燃负荷达到120MW,给水流量360t/h,锅炉水动
力工况稳定;
3.锅炉燃烧稳定,脱硝系统≥150MW时能够正常运行;
试验期间要求:
煤质要求:
1.入炉煤热值4100-4300Kcal/kg,干燥无灰基挥发份≥30%,燃煤
硫分≤0.5%;
2.A、B、C南仓配烧外省煤;
运行要求:
1.机组负荷≤160MW,视为进入深度调峰时段。
2.机组深度调峰期间,每1小时观察炉膛燃烧状况一次;
3.机组深度调峰期间,一次风压维持7.0-7.5KPa,二次风配风应
采取正宝塔型式,燃尽风配风考虑仅开A、B层;A、B侧SCR
反应器入口氧量5.5-6.5%,NOx浓度450-500mg/Nm3。
4.试验深度调峰期间,炉本体吹灰频次改为1次/日,吹灰时间
宜安排在每日12:00以后。
调整后应注意观察各段受热面金属温度不超限。
试验步骤:
1.机组ABCD制粉系统运行,机组出力减至200MW;
2.停运D层制粉系统,机组负荷保持不变;
3.减负荷至180MW,维持15min;
4.逐步减负荷至160MW,每减5MW维持15min;
5.进入机组深度调峰阶段,逐步减负荷至150MW,每减5MW观
察20min,注意脱硝SCR入口烟温变化。
6.机组负荷维持150MW,持续1小时。
第一阶段试验结束。
7.机组阀位切至“3+1”模式。
8.观察炉膛燃烧稳定,逐步减负荷至135MW,每减5MW观察
30min,记录脱硝系统跳闸负荷点。
9.当给水流量≦400t/h时,保持第一台启动给水泵运行,第二台
给水泵再循环运行(退给水副调自动),保持泵入口流量
200Nm3/h,保持泵出口门电动门开启。
10.机组负荷维持135MW,持续1小时。
11.逐步减负荷至120MW左右,观察给水流量达到360 t/h,水冷
壁出口工质(四点)温差≦30℃且最高温度≦400℃,工况稳
定2小时且锅炉燃烧稳定,锅炉最低稳燃负荷试验成功。
12.三台制粉系统运行机组最高出力试验。
保持BCD三台制粉系统
运行,给煤机总转速加至12rpm,观察机组出力变化,以机组
最高出力-10MW作为启、停第四套制粉系统的临界负荷点。