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声波钻机液压系统设计与研究

振动钻机液压系统采用开式系统,包括1个主油路和 2个辅助油路。主油路主要是完成钻机的振动、回 转、起升等动作,以满足成孔作业的要求;辅助回路 主要完成钻机在作业前的桅杆支撑、支腿升降、桅杆 起落,以及钻机作业时的夹持、液压绞车等辅助动 作。由于钻机行走需要较大的流量,2个行走马达单 独设置为1个辅助回路。
动力头进给系统的主要作用是钻进时施加钻压、 起钻操作、下钻操作、事故时的起拔操作等。图4中 的动力头进给液压缸,进给系统采用开式系统,由恒 压泵供油,最大起拔力为62 kN,最大加压力为31
kN。
动力头进 给液压缸
图5履带行走回路 图4动力头进给与辅助回路
2.5其他设计及回路
其他系统包括液压油冷却系统、桅杆起升系统、 夹持系统、显示系统等。液压系统冷却是钻机液压系 统主要问题之一,声频振动钻机工作时,长时间处于 高负荷状态,因此液压系统发热量大。除利用负载敏 感系统提高系统效率,减少发热外,还采取了设置回 油冷却器和加大油箱容积的办法。经过样机试验,常 温下液压系统在53℃即达到热平衡。 桅杆起升系统、夹持系统由恒压泵控制供油,利 用多路阀控制,保证了在钻机工作时,主系统与辅助 系统之间的相对独立性,可保证主系统的功率需要。 在主系统、辅助系统、振动马达、回转马达、起升液 压缸等位置均设置了液压表,监控液压系统的压力情
2.1动力头振动
动力头振动是声频振动钻机最关键的动作,通过 2个液压马达分别驱动2根偏心轴作反向高速旋转, 使整个振动体带动钻杆振动进行钻进或取样作业。如 图3所示,动力头振动系统为开式系统,振动系统产 生的最大激振力达到18 kN,激振频率最高达到200 Hz。变量泵输出流量通过阀块平分给2个高速液压
图l声频振动基本原理图
生高频的激振力在无水状态下振动钻进取样¨2|,可 获得保真度好、无扰动的层状样品,特别适合于土
层、砂土层、砾石层等松散地层,且具有价格较低、 操作简单、钻进效率高的特点。 声频振动钻机主传动采用全液压式,钻机传动平 稳、噪声低、钻进能力强、过载保护好。振动频率与 功率可无级、自动调整,以适应不同工况u“。由于 声ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ振动钻机各个机构均采用液压传动的方式,因此 液压系统是钻机最重要的组成部分,是钻机设计的关 键所在。作者根据声频钻机工况特点,设计了声频振 动钻机的主要方案及其液压驱动系统,并进行了现场 调试与实验,为声频振动钻进技术和钻进设备的开发
声频振动钻机总体方案设计
声频振动钻机是实施声频振动钻进技术的关键设
备,其总体方案设计如图2所示,由底盘部分、桅杆
部分、动力头与液压驱动系统4个部分组成。动力头 由高速液压马达驱动,提供声频激振力;桅杆提供声 频激振器上下运动的轨道,其内部设置的起升液缸提 供钻进钻压与起拔力;液压系统由柴油机驱动,是声 频振动钻机的动力来源;而底盘则是将各种部件集成 在上面,为钻机的主要操作和辅助操作提供平台。
Design and Study for Hydraulic System of Sonic Vibration Driller
WANG Yul,-,LIU Baolinl.一,ZHOU Qinl,一,HU Yuanbia01-一,WU Ha03
(1.School
of Engineering and Technology,China University of
图3动力头振动与回转回路
万方数据
・78・
机床与液压
第40卷
回转马达工作在振动钻进工况下时,振动马达为 负载敏感泵的主要负载,回转马达转速很低,约为
30~100
右行走液压马达。负载敏感阀感应行走负载升降,并 及时通过负载敏感口(LS口)传递到变量泵使其输 出流量随之升降,而压力由于与恒压泵相通,故一直 保持稳定。需要拐弯时,控制两联负载敏感阀一大一 小,则底盘形成转向力矩,可实现转弯操作。直行
on
ler virtual prototype driven by the dual-hydraulic motor was developed based the sonic vibration driller was
virtual prototype technology.The hydraulic system of
负载需求,使液压功率与系统达到最佳匹配要求,从
而减少系统发热u引,大幅度提高液压系统效率。将 负载敏感控制应用于液压钻机时,为保证正常工作, 泵的输出压力只能与最高的负载压力相适应,即负载 敏感只能在最高负载回路上起作用¨“,也就是一般 情况下在系统的振动动力回路起作用,对其他负载压 力较低的回路采用压力补偿,以使阀口压差继续保持 定值。 2.2动力头回转 声频振动钻机动力头回转系统主要是通过动力头 上的马达旋转带动钻柱旋转以处理孔中事故,或者在 振动钻进过程中马达缓慢回转防止钻杆受振动脱扣, 以及振动、回转的联合钻进过程中。动力头的回转回 路如图3所示。负载敏感阀驱动控制柱塞式低速大扭 矩液压马达,直接驱动钻柱回转,通过负载敏感阀手 柄的操作,可控制回转马达的转速与扭矩。低速大扭 矩液压马达具有径向尺寸小、运动部件少、传动效率 高、液压马达运动件磨损小、噪声低、可靠性高等优
1.2
马达,由于两马达旋转方向相反,故连接的两个液压 马达的进、出油口正好相反;两液压马达的回油合流 后通过冷却器流回油箱,两马达的泄油口也合流后直 接回油箱。 动力头振动主要使用了负载敏感技术,其主控制 阀采用负载敏感比例多路换向阀,实现旋转动力头的 振动。钻探过程中,随着钻深的增加,负载不断增 加,负载敏感控制能使泵的输出压力和流量自动适应
proves
that the design scheme of the sonic vibration driller and its hydradic system
are
feasibly.and the somc drilling metlIod has
development prospect. Keywords:Sonic vibration driller;Hydraulic system
图2声频振动钻机虚拟样机
2液压回路设计
声频振动钻机设计目标为振动钻进深度50
m,
回转钻进深度150 nl,系统主压力为21 MPa,系统主 要完成振动钻进、回转、振动头提升与下放、夹持、 桅杆起落、钻机支撑、行走等操作,要求液压系统简 单、效率更高、执行动作平稳可靠、系统可操纵性 强。
点。
为完成整机设计目标,提高系统利用效率,声频
3.r11le Second Exploration Bureau,CNACG,Zhuozhou Hebei
Abstract:Sonic vibration drilling is
ail
advanced and highly efficient drilling technology in deposition layer.A kind of sonic dril-
声频振动钻机是一种新型高效的振动钻进装 备¨。31,它克服了旋转式钻机H“1需要泥浆护壁易产 生污染H“1的缺点,利用液压系统驱动马达一。1¨,产
提供了参考依据。
1钻机总体设计 1.1声频振动钻进基本原理
声频振动钻进的 基本原理如图1所示。 将两个沿声频振动器 中心对称布置的偏心 轴沿相反方向高速旋 转产生的高频机械振 动(150~200 Hz)传 到钻杆,通过调整振 动频率与钻杆的固有 频率相一致,从而引 起钻杆的共振,进而 带动钻具及钻头振动。
摘要:声频振动钻进技术是一种新型、高效的沉积层钻进技术。基于虚拟样机技术设计了声频振动钻机总体设计方 案,在此基础上开发了液压驱动系统,并对该系统的基本结构、工作原理进行详细分析。制造了该钻机的实物样机,对钻 机液压系统进行现场测试,为声频振动钻进技术与声频振动设备的开发提供了参考。 关键词:声频振动钻机;液压系统 中图分类号:THl37.7 文献标识码:A 文章编号:1001—3881(2012)23—076—4
收稿El期:2011—12—19 基金项目:国家自然科学基金青年基金资助项目(51004086);教育部高等学校博士学科点专项科研基金资助项目 (20100022120003);中央高校基本业务费资助项目(2011YYLll9) 作者简介:王瑜(1979一),男,博士,讲师,主要从事钻探与钻并装备、液压技术方面的研究。E—mail:wangyu203@
300
时,若左右行走驱动液压马达负载不同,则负载敏感 阀内部压力补偿阀使其输入El压力保持一致,且阀芯 节流孔两端压差不变,因此通过负载敏感阀的流量保
持不变,左右马达维持速度平衡¨6|。在行走马达回 路上设置液压锁,可避免在爬坡时,因能力不足而造 成钻机倒行,引起马达损坏和人身事故。
N・m。对于振动一回转联合钻进工况,其总功率为 2.3动力头进给
2012年12月 第40卷第23期
机床与液压
MACHINE TOOL&HYDRAULICS
Dec.2012 V01.40 No.23
DOI:10.3969/j.issn.1001—3881.2012.23.020
声频振动钻机液压系统设计与研究
王瑜1”,刘宝林1”,周琴1’,胡远彪17,吴浩3
(1.中国地质大学(北京)工程技术学院,北京100083; 2.国土资源部深部地质钻探技术重点实验室,北京100083; 3.中国煤田地质总局第二勘探局,河北涿州072750)
步开发与优化提供了参考。
3安装与调试
安装液压系统时,需对管道、接头、液压元件等 进行循环冲洗,以保证液压系统的清洁度要求。安装 完成后,按照液压组装图进行详细检查,将各液压阀 处于初始位置。启动液压泵低速运转,排尽系统中空 气,检查液压系统的密封状况,并逐步完成各个动作 的空载实验、负载实验、可靠性实验等。 图6为液压系统调试现场图片。经过调试,液压 系统各部分动作正常,系统可靠,系统的各个参数稳 定,达到了设计要求。2011年11月初在河北涿州进 行了工业化钻进实验,共振动钻进23回次,钻进深 度50.2 m,累计取样长度47.4 m,液压系统工作可 靠、结构紧凑,钻进效率高,达到了设计目标。
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