质量事故5原则解析报告案例
OK
查
/批 尺寸较好。
周肉厚不均匀,~,后对模具的中心进行调整, 使肉厚均匀,由于图纸并没有最小肉厚规格,德
2 冲压 拉 伸 弹 内径由冲头直径确定,深 3 件/ 深度可以保证,底部肉厚
利指可以量产。
1 上图凹下部位的肉厚比 其他部位都要薄。 2 上图最薄的部位在 R 园周 的拐角处,尺寸为 0. 5 左 右。
合计 20500 台/28000 台
原因追究(发生的原因、重复性试验、“为什么”分析)
把握实际情况(零件确认结果、原因分析、生产中的产品的质量情况)
实物确认:
工程验证原因分析:
生产中产品处理情况:
№ 区别 工程名
保证方法
频次
检证结果
判定 1. 2000 年初,新产品试制时,曾出现过凹孔底部园
1 原材料 入 库 检 板厚每批入厂时都抽查。 10 块 检 查 记 录 表 明 板 厚 实 际
建立管理台帐,并送法定机构检定可本厂进行自检。日程:2012 年 5
月 12 日。
步骤
发生 内 容
流出
1
2
肉厚尺寸小 NG
零件成形前预冲压孔腔体面积过小。
肉厚尺寸小 NG 的零件流 没有对肉厚最小值进行管理。
出到主机厂
3
4
5
模具设计时没有明确肉 认为肉厚对称就可以满足要 以为图纸没有要求的项目就可以不进行管
厚的最小值。
求。
理。
协议标准中没有明确肉 只是按图纸要求项目进行管 没有根据用户的图纸/工艺通过消化编制本
厚的最小值规格。
理。
厂内制标准。
2
部
公司
门
李广仁 ----- 林 亮
有对策要求时
v1.0 可编辑可修改
2012 年 5 月 4 日
报
根据不良对策要求进行对策报 告 广东省吉和摩配公司
告时,须附上不良对策要求。
单 承认
位 吴巧悦
确认 黄东国
发生情况(现象、投诉内容、发生件数、处理内容) 1. 现象:主机厂(092)在对零件解剖稽查时,现柱塞
1
发生原因 由于第一次拉伸凹孔后时,预留的肉厚过小,最后整形再次拉伸时,将肉 厚进一步拉薄,这是造成肉厚不足的根本原因。 流出原因: 由于工程上没有提出最小肉厚的管理要求,所以工序过程也没有对最小肉 厚进行管理,只是按图纸标示的项目检查,符合规格要求即认为 OK 出库。 再现性试验: 按原来工艺作业,凹孔深度为时,肉厚为,深度为时,肉厚为,100%不 能达到现在要求的以上。肉厚尺寸与凹孔深度关系不大。不良现象具有再 现性。
效果确认:
v1.0 可编辑可修改
对发生、流出、模具、的对策实施,判断以后可以防止故障产品流入主
机厂。
反馈到问题起始部门(反映到体制、组织上的内容)
1. 借鉴此问题,其它零件生产工艺,验证标准,经水平展开并落实对
策,对其它机种也要采取相应的对策.
日程:2012 年 6
月 8 日。
*为了保证能检测到正确的测是量值,对本厂所有通用/专用检具全部
1.变更工艺管理规格,追加最小肉厚为的规格要求。执行日期:2012/5/3
3. 对肉厚进行日常点检管理,每班点检 2 次/2 件,并记入品质确认表。
执行日期:2012/5/3
模具对策:
1.修改拉伸弹簧定位凹孔冲压深度定位面,改良定位精度 。 执行日期:2012/5/4
题目 柱塞膜片盖肉厚薄
零件号 柱塞膜片盖
零件名 TB36-0004
.
分析记录 运用路线
[解决问题的 5 原则图解]
1、根据对策要求实施时;制定部门→对策要求 部门(报告单位)
2、其他情况时:制定部门(制定→保管)
制 科室名或厂家名 2012 年 5 月 4 日
定 广东吉和摩配零件 承 认 确 认 作 成
孔底部肉厚不变。
OK 总结:
孔。 定,深度尺寸保证 11±。
1. 工程上对深拉伸零件应达到的最小肉厚不明确,
冲 加 强 深 度 由 模 具 的 定 位 机 构 3 件/ φ44 大孔。底部肉厚不
OK
所以没有提出管理要求。
筋
确定。
天
变,凹孔底部肉厚变薄。
2. 本厂对于拉伸肉厚最薄的部位没有进行管理。
冲 压 成 保证凹孔深度尺寸为 +, 5 件/ 工程只保证图纸尺寸,忽
发生对策:
1.将拉伸弹簧定位凹孔一次冲成形改为冲压成倒锥孔,最终冲成形时将凹孔的孔径
及深度冲至图纸规格要求。
理由:
1.增大内腔面积,给最终拉伸多留余量,可以增大肉厚。
2.由于内孔比要求的小,二次冲压时,可以使零件在模具上的定位更加准确,减小
因凹孔偏心造成的肉厚不均匀性。
执行日期:2012/5/3
流出对策
簧 定 位 度由模具的定位机构确 天
能保证以上。
OK 2. 日常生产切换生产调整模具时,有将凹孔底部冲
凹孔 定,深度尺寸保证 5±。
掉或冲裂的不良现象,但是,当模具调整好后,
拉 伸 φ 内径由冲头直径确定,深 3 件/ 底部肉厚能保证以上,凹
上述不良不会发生。骈/;
44 大 度 由 模 具 的 定 位 机 构 确 天
弹簧定位柱凹台底部肉厚尺寸不够(过薄)。 2. 投诉内容:把有问题的零件全部退回本厂,要求调查
不良的原因,制定相应对策,整改期间暂停订货。 3. 发生件数:切开 2 件全数不良。 4. 投诉时间:2012 年 4 月 28 日 5. 处理内容:DN 库存:NG: 10000 台/10000 台
本厂库存:NG: 8000 台/8000 台 半成品库存:NG: 2500 台/10000 台
结果:由于零件被拉伸较
型
保证结合面平面度
小时 视肉厚的要求,肉厚实际 NG
长,肉厚被拉薄,底部的
上只有。
急变点最薄,只有初始厚 结果:在最终冲压成型工序上,对凹孔深度又作一次拉伸,使得原来的肉厚进一步被拉薄,造
度的 1/2。
成该部位肉厚减少左右,所以最终肉厚偏薄。
适当的对策(对策内容、效果预测、PPA)