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化工行业事故案例分析报告(PPT 70页)


断开的管线
断开的焊口
断开口焊接缺陷
3.山东石大科技石化有限公司“7·16”着火爆炸事故
2015年7月16日7时39分,山东石大科技石化有限公司(以 下简称“石大科技公司”)液化烃球罐在倒罐作业时发生泄漏 着火,引起爆炸,在事故救援过程中造成2名消防队员受轻伤, 直接经济损失2812万元。
石大科技公司位于日照市岚山区虎山镇西潘村北侧沿海路西 侧,成立于2009年12月18日,为中国石油大学(华东)的校办 企业,是山东石大科技集团公司收购日照源丰沥青化工有限公 司51%的股权之后发起成立的。主要产品有:汽油、柴油、液 化石油气、液化气、石油焦、道路沥青、石脑油、燃料油、硫 磺、MTBE、苯、甲苯、丙烯、丙烷等。
7月16日7时37分38秒,连接6#罐底脱水线的排水消防水带 发生液化石油气泄漏,消防水带在地面上浮起,且越来越高; 7时38分24秒,消防水带呈“甩龙”状剧烈舞动;7时39分20 秒,发生爆燃;9时16分,6#罐和相邻的8#罐底部区域发生爆 炸;9时27分15秒,8#罐发生罐体撕裂并爆炸;9时37分56秒, 6#罐发生爆炸飞出,现场形成蘑菇云爆炸,并导致2#罐和4# 罐倒塌,2#罐和7#罐着火,多罐及罐区上下管线、管廊支架 等设备设施不同程度损坏。第一次爆炸发生后,救援指挥部组 织人员撤离到安全区域,并制定维持稳定燃烧的救援方案。7 月17日7点24分左右,现场救援人员关闭最后一处着火点7#罐 顶部磁翻板液面计的母管阀门后,罐区明火全部熄燃。
2.管理原因。 1.企业主要负责人重效益、轻安全,工程建设期间,工程建 设、设备设施采用最低价中标方式招标,质量较差,埋下潜在 致灾隐患多,有“豆腐渣”工程之嫌。 2.节假日开工安全风险大,管控不到位。 3.企业管理机制不顺畅,员工不稳定。 4.企业装置规划布局不科学、不合理,加热炉、罐区距离太 近,没有考虑相互间安全风险。 5.地方政府重发展、轻安全,对企业监管不到位。(视频)
典型事故案例分析
2015.12
目录
一、安全生产形势
二、典型事故案例分析
• 1.湖北省宜昌枝江市富升化工有限公司“2·19”燃爆 事故
• 2.福建腾龙芳烃(漳州)有限公司“4·6”爆炸着火事 故
• 3.山东石大科技石化有限公司“7·16”着火爆炸事故 • 4.山东滨源化学有限公司“8·31”重大爆炸事故 • 5.河北克尔化工有限公司“2·28”重大爆炸事故
(一二甲苯装置在停产检修 后开车时,加热炉区域发生爆炸着火,同时导致该装置西侧约 60米外中间罐区的607号、608号2个重石脑油储罐和610号轻 重整液储罐先后着火(4个储罐容积均为10000m3,存量分别 6622吨、2000吨、4000吨)。
公安消防部门调动消防车辆269部、消防官兵1169名,全 力以赴组织灭火。4月7日16时40分,明火第一次被扑灭。
2.福建腾龙芳烃(漳州)有限公司“4·6”爆炸着火事故
腾龙芳烃公司位于福建省漳州市漳浦县古雷经济开发区,台资 企业,年产对二甲苯80万吨,2013年5月22日开始试生产,同 年7月30日,发生加氢裂化装置爆燃事故,福建省安监局责令停 产整顿;2014年11月10日恢复试生产,期限至2015年11月9日。
爆 炸 现 场 受
损 严 重
(一)事故经过
石大科技公司申请山东省特检院日照分院对液化烃球罐区12 个球罐进行压力容器定期检验,事故发生前已完成7#罐和9#罐 之外的其它10个球罐检验。为对7#罐进行检测,采取经7#球罐 底部注水线向罐内注水加压,同时满罐存水的6#罐通过罐底脱 水线连接临时消防水带向罐区排水井排水,7#罐内液化石油气 通过罐顶低压瓦斯放空线导入6#罐的方法,将7#罐内的液化石 油气倒入6#罐。倒罐作业前,311罐区在用球罐安全阀的前后手 阀、球罐根部阀处于关闭状态,低压液化气排火炬总管加盲板隔 断。倒罐作业过程中,当班人员每小时进行巡检,最后一次巡检 时间为16日上午7时27分。倒罐作业的同时,两名外来施工女工 在7#罐的脚手架上从事刷清漆剂作业。
由于厂区没有仪表风,气动阀临时改为手动操作并关闭了 6#罐的根部手阀,事故发生后储罐周边火势较大,不能进入 现场打开根部手阀、紧急切断阀和注水线气动阀,无法通过 向6#罐注水的方式阻止液化石油气继续排出;罐顶安全阀前 后手动阀关闭,瓦斯放空线总管在液化烃罐区界区处加盲板 隔离,无法通过火炬系统对液化石油气进行安全泄放。重要 安全防范措施无法正常使用,是导致本次事故后果扩大的主 要原因。
• 附:2014年12月份重特大事故简况
• 未发生特别重大事故;发生重大事故5起、61人。分别是: • 1.广东省河源市境内“12·13”道路交通事故,造成12人死亡。 • 2.黑龙江省鸡西市鸡东县兴运煤矿“12·14”瓦斯爆炸事故,
造成10人死亡。 • 3.河南省新乡市长垣县皇冠KTV“12·15”火灾事故,造成11
(2012) • 6.山东博兴诚力供气公司“10.8”重大爆炸事故

一、安全生产形势
今年以来,危化品行业领域安全生产虽然取得积极 进展,但面临安全生产形势依然非常严峻。化工、危化 品较大事故多发的势头还没有得到有效的遏制。1-10月 份,发生化工和危险化学品事故83起,死亡141人,同比 减少17起、8人,分别下降17.0%和5.4%。其中较大事故 13起,死亡54人,同比减少3起、2人,分别下降18.8% 和3.6%。但是,发生重大事故2起,死亡13人,同比增 加2起、13人(其中1起经济损失构成重大事故)。反映 出危化品领域安全生产基础依然薄弱,企业安全生产主 体责任不落实和政府安全监管不到位的情况还普遍存在。
此次救援过程中,国家安全生产应急救援指挥中心协调了 国家危化品应急救援惠州基地72米高喷消防车及大功率泡沫 消防车赶赴现场,协助灭火,发挥了很大作用。
事故后装置
事故后中间罐区
(二)事故原因。
1.直接原因。 开车过程中因操作波动较大导致二甲苯塔底至邻二甲苯塔的 排料管线(DN200mm)产生液击现象,该管线一有焊接缺陷 的焊口断开,物料(约300℃)呈雾状喷出(1分钟内约10吨 ),形成的爆炸性混合气体通过空气鼓风机进入加热炉烟道后 遇高温爆炸,并回火引爆加热炉周边空间区域,爆炸冲击波撕 裂西侧中间罐区储罐,罐内物料被引燃。
11月30日,国家安全生产监督管理总局发布消息,去年12月份, 全国共发生5起重大事故,造成61人死亡,涉及煤矿、道路交通、 建筑施工、生产经营性火灾、工贸等多个行业领域,是重大事故 多发时期,要求各地区、各单位切实做好岁末年初安全生产工作。
国家安全生产监督管理总局提出,各地区、各单位要认真贯彻 落实总局关于加强岁末年初安全生产工作的各项部署,深刻汲取 事故教训,始终保持忧患意识和清醒头脑,严格落实安全责任和 措施,统筹抓好矿山、交通运输、消防、危险化学品、烟花爆竹、 燃气和供暖用电、建筑施工等重点行业领域的安全监管,深化安 全隐患排查治理,扎实开展全国安全生产大检查“回头看”和 “打非治违”专项行动,坚决防范遏制重特大事故发生。
人死亡。 • 4.北京市海淀区清华附中一在建工地“12·29”坍塌事故,造
成10人死亡。 • 5.广东省佛山市顺德区新富华机械厂“12·31”爆炸事故,造
成18人死亡。
• 二、典型事故案例分析
1.湖北省宜昌枝江市富升化工有限公司“2·19”燃爆事故
2015年2月19日8时22分,位于湖北省枝江经济开发区姚 家港化工园的宜昌富升化工有限公司硝基复合肥建设项目在 试生产过程中发生燃爆事故,造成5人死亡,2人受伤,直接 经济损失469.28万元。
7时40分,林朝云在中控室发现2#混合槽温度偏高 (190℃~200℃),在通知张进安排人员给2#混合槽加水 降温的同时,赶往2#混合槽,看到曹小贵正在给2#混合槽加 水,并在操作室观察到温度已降至100℃左右,安排曹小贵 关闭加水阀后离开,下塔去参加公司的调度会。在车间门口 遇到工艺员梁勇,告之2#混合槽温度偏高已作加水处理,让 他上塔按新配方组织试生产,随后离开。其间,前来上班的 一班人员与三班人员相继完成交接班。
与林朝云分别后,梁勇来到中控室,发现1#混合槽温度偏高、 2#混合槽温度偏低。于是安排关闭1#混合槽加热蒸汽阀、加大 粉料投入量。约5分钟后,1#混合槽温度不仅未降,反而还在上 升,赶紧到96米层分气包处将1#混合槽蒸汽进气阀关死。回到 操作室时电脑显示1#混合槽液位已达31%(正常工作液位为 30%),2#混合槽液位也达7%(正常工作液位12%)且还在继 续上涨,即准备进行造粒。喊声“换造粒机去”,就带领造粒副 操覃功和、李超、李家云来到造粒机处。用电动葫芦将造粒机提 起后,发现喷头还在旋转,于是到操作室要张小波关闭造粒机电 源。当其返回正准备更换造粒机时,张小波对梁勇喊道:1#混 合槽液位上涨很快。与此同时,梁勇发现有料浆沿着墙壁流下, 并伴有黑烟。梁勇喊快跑,并跑向楼梯处,随后听到一声闷响, 发生燃爆。
(二)事故原因
(1)直接原因。 由于北塔1#混合槽物料温度长达1小时19分钟高于工艺规程 控制上限175℃,7时9分至8时9分,实际温度介于185℃200℃之间运行,且物料停留时间过长,导致物料中硝酸铵受热 分解,温度持续上涨,8时22分瞬间最高温度达629.95℃,期 间1#和2#混合槽相继冒槽,料浆流至100.5米层和96米层平台, 发生高温分解燃爆。
宜昌富升化工有限公司成立于2007年7月20日,从事复合 肥生产。公司下设一个部门(生产办公室)、四个车间(氯 基复合肥、硝基复合肥、硝酸铵和电仪),生产办公室负责 公司生产、设备、安全、综合事务职能管理。硝基复合肥车 间负责2条高塔硝基复合肥生产线的管理。
(一)事故经过。
2月19日6时30分,三班班长张进按照程序,安排北塔更换 配方的试生产工作。6时31分,停止向熔融器加返料。6时40 分,停止向熔融器输送硝酸铵溶液,走空熔融器。7时16分, 启动硝酸铵输送泵,开始向熔融器内加硝酸铵溶液。7时20分 许,造粒主操曹小贵在操作室发现1#混合槽温度达到201℃, 但随着硝酸铵溶液的进入,温度缓慢下降,就未将这一情况向 班长张进报告。当1#混合槽的料浆达到工作液位时,张进通知 曹小贵向1#混合槽加入硫酸钾和氯化钾配比后的混合粉料。
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