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9.10_--燃气锅炉燃烧器的构造

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c. 正确安装氧量控制柜探头,使氧量控制柜处于 正常工作状态。及时更换损坏的探头,更换后的探 头按照规定加热1h后(加热到730℃,防止烟道冷 凝水损坏探头)放入烟道。氧量控制柜使用时应注 意两点:断电后必须将探头从烟道中取出;在保温 期暂时停炉不要给氧量控制柜断电,除非保温期结 束,探头一直处于通电状态时表面不会有冷凝水产 生。
产生稳定的负压区,使高温天然气回流,
保证稳定燃烧。
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在燃烧器燃烧调节中,要依靠氧量控制柜对天然气
量进行微调,保持空燃比在合理范围内。氧量控制柜不 能调节空气量。氧量控制柜工作原理及作用是:通过烟 道内的探头测量烟气的含氧量,当含氧量高时,燃烧控 制系统会自动增大天然气量;当含氧量低时,燃烧控制
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b. 燃烧器在7~10档下运行,检查气门、风门开 度并适当调节,保证空燃比在合理的范围内。 在调节时必须用烟气分析仪监测烟气中的CO、 NOx等的含量,使其达到安全范围。在调节过 程中必须先增大空气量,随后逐步增大天然气 量,以确保调整过程中的安全性。每档调节确 定后紧固螺栓,在运行中加强检查,防止松动。 加强炉膛和烟道的密封,减少漏风。
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b. 适当调整导向叶片角度,使混合气 体进一步完全混合。这是保证完全燃烧 的一项重要措施。这种调节可以改变火 焰的旋向、长度及炉膛火焰充满度。未 调节前在低档位时火焰朝水冷壁管处偏 烧且火焰不均匀,说明导向叶片旋转角 度存在问题。调节后火焰位于炉膛中部, 火焰均匀,不存在局部黄色。
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③ 由扎克公司技术人员对1号、2号锅炉 燃烧器重新进行调整后,让1号、2号 锅炉的燃烧器在每一档位运行,重新测 试鼓风风压、天然气流量及压力、烟气 中02、CO、NOx、CO2的体积分数、 排烟温度、过剩空气系数。

天然气的密度为0.8kg/m3,空气的密度为
1.29kg/m3:当天然气流向与一次风流向垂直时, d=90°;取k=2,经计算得L=24mm。即天然气从喷孔
喷出后在锅炉径向的入射深度达到24mm后,其速度方向
从径向改变为轴向,与一次风气流平行。从理论上分析, 如果保持两种气流的平行流动则只能靠扩散作用混合天然
系统会自动减少天然气量。氧量控制柜根据探头测得的
含氧量,利用空气压缩机(3台锅炉共用)产生的压缩空 气调节天然气调节阀来控制天然气的压力,从而达到调 节天然气流量的目的。
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燃烧器在正常工作情况 下,天然气的压力为22~ 45kPa。鼓风机的风压为 4~6kPa。燃烧器负荷不 同时,天然气压力和鼓风 机风压不同,但始终保证 在此范围内变化,否则会 影响燃烧器的正常燃烧。 燃烧器正常燃烧火焰见图2。
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3 存在问题


该车间天然气锅炉供 热运行多年,前期燃烧 器运行状况良好,但近 年发现燃烧器运行不稳 定。锅炉运行时存在的 主要问题如下: ① 燃烧器火焰为不 规则马蹄状,并且朝水 冷壁管处偏烧,火焰呈 黄色。燃烧器不正常燃 烧火焰见图3。
燃烧室(炉胆)
回 燃 室

② 锅炉水冷壁管上 有发黑区,形成炭 黑,见图4。 ③2009年经西北节 能监测中心对锅炉 的烟气进行测试, CO严重超标。烟
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当锅炉负荷最大时天然气在喷孔处的流速可达100m/s ,一次风的流速为40m/s。根据下式可以计算天然气从 喷孔出来经过多长距离后其流向才与空气流平行并混 合



式中L——天然气入射后的折服距离或入射深度, k——天然气喷孔形状分布系数,取1.6~2.2 d——天然气喷孔直径,mm v1——天然气流速,m/s ρ1——天然气密度,kg/m3 v2——一次风流速,m/s ρ2——空气密度,kg/m3 d——天然气从喷孔喷出时流向与一次风流向的夹角
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② 加强一次风扰动 a. 测试鼓风机风压。风压与2006年对比 有所降低,1号锅炉2006年在档位为1时风 压为5900Pa,而在2007年10月相同档位 却为5544Pa,这样会使一次风的扰动性差 ,容易造成天然气不完全燃烧。安排员工清 理鼓风机消声器上的积灰后,增大了鼓风风 压,提高了一次风的扰动性。
燃气锅炉燃烧器的构造

主讲人:王刚前
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1 概述

燃气供热锅炉因其节能、环保、自动化 程度高、燃烧调整方便、升降温速度快、 锅炉热效率高等诸多优点在供热行业越来 越受到人们的青睐和广泛应用。由于其使 用的燃料是易燃易爆的燃气,因此,燃气 的燃烧状态对锅炉的安全运行起到了至关 重要的作用。
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下面以新疆某热力公司现有的3台 SZS29-1.6/130/70-QT型燃气锅炉为例 分析: 锅炉均由上海某锅炉厂制造和安装,燃 烧器采用德国扎克公司产品,为SG300鼓 风型微正压燃烧器,燃料为本地产的天然 气。燃烧器负荷分为10档,运行时每档所 需的天然气量和空气量已由扎克公司技术 人员设置好,使用者无法调节
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在本次测试中烟气中C0体积分数已经超 过了4000×10-6,如果烟气中CO泄漏到空 气中,会给操作人员造成致命的危险。 只要烟气中存在大量的CO,就会存在危 险。为了防止操作人员中毒,进入锅炉间必 须先打开轴流风机,通风5~10min,并用 CO检测仪检测,确认空气中CO体积分数小 于100×10-6后方可进入锅炉间工作 。


谢谢!
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c. 天然气调节阀内部零件老化,导致调节阀减 压不恒定,压力波动较大。 ⑥ 一次风扰动性较差,空气与天然气混合不良 。在燃烧过程中,炉膛中的温度一般较高,天 然气的燃烧速度也较快。如果炉膛内天然气与 空气混合不均匀,会使一些区域的氧气量不足 ,当这些氧气消耗完后,混合气体中只有天然 气而没有氧气,即使炉膛温度很高,燃烧也不 能继续进行。只有当其他区域的氧气与之混合 后,才能继续燃烧。
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气测试数据见表 1。
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4、 不完全燃烧的危害 ① 人员中毒 天然气不完全燃烧会产生大量的C0。由于燃 烧器运行时会产生振动,使炉膛和烟道密封性能 降低而导致C0泄漏。C0的毒性很大,当空气中的 CO体积分数达到100×10-6时会使人轻微中毒, 达到(400~600)×10-6时会使人严重中毒并窒 息,达到4000×10-6时可使人迅速死亡。
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当天然气量增大时,由于空气量无控制系统调节,天然 气不完全燃烧会产生黄色火焰、炭黑和大量的CO。当空气 量增大或天然气量减少时天然气将完全燃烧。由于漏风使 烟气中02体积分数增大时,氧量控制柜会自动调节天然气 调节阀来增大天然气量,而漏风并没有参与燃烧,造成烟 气中CO体积分数超标。在10档运行时,1号锅炉烟气中 CO的体积分数超标是由于炉膛、烟道漏风造成的。2号锅 炉烟气中C0的体积分数超标是由于气门螺栓松动和炉膛、 烟道漏风造成的。
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7、 解决问题的措施
扎克公司技术人员针对出现的问题,采取了以 下措施。 ① 合理调节空燃比 a. 拆下天然气调节阀检查,未发现零部件老化 现象。通过检测,天然气流量随着档位在正常 范围内变化(560~2970m3/h)。但是在运行 中仍然要定期观察,记录天然气的压力是否一 直保持在正常范围内。
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8 调整后的测试结果
通过扎克公司技术人员认真调试后, 2008年经克拉玛依市西北节能监测中心 对1号、2号锅烟气进行检测,各项技术 指标均达到了安全运行的要求。1号锅炉 调整后烟气测试数据见表2,2号锅炉调 整后烟气测试数据见表3。
冷水
9 仍需解决的问题 ① 锅炉排烟温度高的问题,仍需进行探讨 解决。 ② 燃烧器在运行中还存在一些不可预测的 不稳定性,操作人员无法凭经验判断燃烧器 的运行情况,需要配置一台烟气分析仪进行 检测。 ③ 需要对3台锅炉的天然气流量计进行更换 ,以便操作人员随时掌握各种负荷下单台锅 炉天然气的耗量,以便分析燃烧器的运行状 况。
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b. 当燃烧器在高负荷(7~10档)运行时会产生 振动,长时间振动会导致气门和风门原设置的 固定螺栓发生松动移位使天然气量和空气量发 生变化,造成空燃比不合理,同时也会造成炉 膛和烟道漏风使烟气中02体积分数增大。当 空气量减少较大时,由于天然气仅能微调,造 成空燃比低于正常值,天然气会不完全燃烧并 产生大量的CO。
二次风以单股状经过燃烧器中间DN150mm 的管道由扩散器向炉膛四周均匀扩散,二次风约 占总风量的30%。一次风可以强烈扰动天然气, 迫使天然气的流向由径向向轴向弯曲,使混合气 体通过导向叶片后旋转。天然气燃烧器采用垂直 交叉混合方式,天然气从喷孔以锅炉径向方向喷 出,一次风以锅炉轴向方向喷出,两股气体垂直 混合,最终使混合气体的核心为马蹄形状的天然 气,空气包裹在马蹄四周。燃烧器的气环上有6个 喷孔区,每个喷孔区内有40个直径为6mm的喷 孔。
气,其混合效果肯定不佳,产生的火焰偏软且发红。而且
由于燃烧器气环上只有6个喷孔区,导致天然气像6片花瓣 那样分布,在花瓣位置处天然气过浓,而在花瓣之间基本 没有天然气存在。
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通过调节导向叶片角度来调节混合气体
的旋转方向,既可以使天然气折服,又可
以依靠旋转角度使天然气在360°方向上
均匀分布。另外,混合气可以在稳焰盘处


③ 产生炭黑 天然气不完全燃烧产生的炭黑在水冷壁上积聚 会影响热传递,降低锅炉的热效率。在停炉检修 时粘在管壁上的炭黑不易清扫,加大了检修的工 作量,清扫时炭黑四处飞扬,严重危害了员工的 身体健康。
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② 天然气耗量大 天然气完全燃烧后释放的热量比不完全燃烧 要大。天然气的低热值为35.7MJ/m3,如果发生 不完全燃烧,其释放的热量就小于35.7MJ/m3。 在实际生产中表现为天然气消耗量的不同,在同 一供热负荷下不完全燃烧的耗气量要比完全燃烧 的耗气量大。与2006年相同负荷比较,由于不完 全燃烧,2007年每天要多消耗天然气11953m3/d ,这样就造成了不必要的能源浪费。
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