实验报告
实验名称:电容式压力变送器校验实验院系:自动化系
专业班级:
学生姓名:
学号:
指导教师:
实验日期:
一.实验目的
1.熟悉 1151 电容式差压变送器的结构原理和技术指标;
2.掌握此型号变送器的调试、检验和操作方法。
二.实验设备
1.XY1151DP3E电容式变送器(最小量程 0~1.3kpa,最大量程 0~7.5kpa, 输出信号 4-20mA ) 1台
2.数字式压力计 CPC20001台
3.手操压力泵(-25~25kpa)1台
4.毫安表1块
三.实验步骤
1.实验接线
按图 3-1 接线,数字压力计即可测压力,又能提供24V 直流电源。
电源 - 信号端子位于电气壳体内的接线侧,接线时,可将铭牌上标有“接线侧”那边盖子拧开,上部端子是电源信号端子,下部端子为测试端子,注意不要把电源 - 信号线接到测试端,否则会烧坏二极管。
24VDC是通过信号线送的变送器的。
2.零点及满量程调整:
零点和满量程调整螺钉位于电气壳体内的铭牌后面,移开铭牌即可进行调校,
顺时针转动调整螺钉使变送器的输出表大。
( 1)零点调整:
由手操压力泵向电容式变送器高压腔轻轻加压,低压腔通大气,注意所加压力不应超过变送器的最大量程(此型号变送器量程是0—7.5KPa),向变送器压力室输入零点所对应的差压1KPa,看变送器的输出是否是4mA,若不是,调整零点螺钉使输出为 4mA。
(2)满量程调整:
由手操压力泵轻轻加压,向变送器压力室输入满量程所对应的差压5KPa,看
变送器的输出,是否是20mA,若不是调整量程螺钉使输出为20mA。
注意,零点调整不影响量程,但量程调整会影响零点,调整量程影响零点的量,为量程调整量的 1/5 。
所以量程和零点须反复调整,直到符合要求为止。
3. 线性度校验:
下限差压为 ,上限差压为
,测量量程为
将相当于量程的 0%,25%,50%,75%,100%的压力依次送入变送器,从输出电流
表看变送器的输出电流,其误差应在精度范围之内(变送器的精度等级是 0.2 级)。
上下行程分别校验,数据表格如下所示:
表 3-1
输入压力( KPa )
输出电流( mA )
上行程
理论值 示值 绝对误差 1.01 4.00 4.00 0.00 2.04 8.00 8.02 0.02 3.01 1
12.01 0.01 12.00 4.02 16.00 15.99 0.01 5.00
20.00
20.00
0.00
表 3-2
输入压力( KPa )
输出电流( mA )
下行程
理论值 示值 绝对误差 4.99 20.00 20.01 0.01 4.00 16.00 16.02 0.02 3.01 12.00 12.01 0.01 2.00 8.00 8.00 0.00 1.00
4.00
3.98
0.02
四.数据分析
1. 误差分析:由于此变送器的精度等级是 0.2 级,量程范围是 4`20mA ,所以绝对误差应小于等于 0.032mA ,由表 3-1 、3-2 可知,本次实验所用变送
器经零点及满量程调节所得输出电流数据绝对误差均 <0.03mA ,误差符合要求。
2. 线性度分析:理论线性度满足下图,
输出电流 /mA
16
4
输入压力 /KPa
O
1
5
上行程的最大绝对误差为 0.02 ≤0.032 ,下行程的最大绝对误差为 0.02 ≤ 0.032 ,在平均分配的不同点上均未超出误差限制,所以可认为该变送器线性度良好。
3. 实验误差原因分析:
a.当从汽源输入压力时,可能会存在漏气现象,导致数据产生误差;
b.手操压力计,电流表等仪器本身就存在误差,也会对实验结果产生一定影响;
c.实验操作人员读取数据存在误差。
五、实验总结
本次实验基本达到预期目标,通过本次实验我熟悉了1151 电容式差压变送器的结构原理和技术指标,本次实验结果均在误差之内。
由于实验前进行了认真的预习,及老师的悉心指导,使本次实验顺利完成。
最后再次感谢老师的耐心指导。