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变频器常见故障原因分析及对策


S120控制信号故障的快速诊断(DP控制)
使用STARTER软件通过状态字/控制字诊断
变频器报过电流故障的原因及对策
MM440的过载能力
框架尺寸 A至 F 带恒转矩负载的过载能力 1.5×额定输出电流(即 150%过载) ,持续时间 60s,间隔周期时间 300s 2×额定输出电流(即 200%过载), 持续时间 3s,间隔周期时间 300s FX和 GX 1.36×额定输出电流(即 136%过载) ,持续时间 57s,间隔周期时间 300s 1.6×额定输出电流(即 160%过载) ,持续时间 3s,间隔周期时间 300s 带变转矩负载的过载能力 1.1×额定输出电流(即 110%过载), 持续时间 60s, 间隔周期时间 300s 1.4×额定输出电流(即 140%过载) ,持续时间 3s,间隔周期时间 300s 1.1×额定输出电流(即 110%过载), 持续时间 59s,间隔周期时间 300s 1.5×额定输出电流(即 150%过载), 持续时间 1s,间隔周期时间 300s
过电流故障故障原因分析
过电流
升速过程 中跳闸
频率刚上升就跳闸
运行过程中 跳闸
升速 时间 设定 太短
V/F控 制时, 转矩补 偿设定 太大
V/F控 制时, 低频输 出转矩 太小
工作 机械 卡住
负 载 侧 短 路
逆 变 管 损 坏
运行 中碰 到机 械卡 阻点
变频器过电流原因的分析及对策
1、升速时间设定太短,对动态性能要求太高 电气传动运动方程式
电动机处于 回馈制动状态
直流母线 电压上升
停车
按减速时间 减速
直流母线电压 达到制动单元 的开通电平
变频器电气制动的性能与特点
电气制动种 对再生能量的处 类 理方式 能耗制动 直流制动 回馈制动 共直流母线 吸收
消耗在制动电阻上
特点及用途
低速时制动效果差,不节能,一般中小功率应 用场合
消耗在电动机转子回 需要准确停车且制动不频繁的场合,也可用于 路,使电机发热 阻止电动机启动前电动机的自由旋转 回馈到电网 效率高,适应于功率较大且频繁制动的场合, 但投资大,对电网供电质量要求较高
使能能耗制动,对于外接制动单元,必须 设置为4或5
2、机械制动器控制方式设置不合理
原设计:
403 K3X 415 K2X 23 25 417 MM440 KMZX 402
改进后的设计:
403 K3X 415 K2X MM440 KMZX 402
变频器的运行 信号
变频器频率检 测信号
24
25
用户接口 (MM440变频器)
交-直-交电压型变频器主回路的构成
MM440变频器主电路的构成
尺寸为A、B、C、D、E、F:
R S T D4 D6 D2 D1 D3 D5
尺寸为FX、GX:
R S T D4 D6 D2 D1 D3 D5 PCC可控 硅触发板
PCU
DC-
DC+
UL-
UL+
6SE70变频器主电路的构成
书本型:
R S T D4 D6 D2 D1 D3 D5
西门子变频器控制信号故障速查
MM4控制信号故障的快速诊断
正转 反转 速度给定1 速度给定2 速度给定3 速度给定4 公共点 5 6 7 8 16 17 9
MM440
在BOP上,可以用参数 r0722查看数字量信号 输入情况
6SE70控制信号故障的快速诊断
五米板240T 铸造吊大车 变频器接线
在PMU上通过参 数r646查看输入 输出端子情况
处理方法: FUN 8 : 正向转矩补偿 FUN 9 : 反向转矩补偿 设定范围: 0~20 %
转矩补偿预置要点
1、预置不当的后果 如果负载在低速时的转矩较大而转矩补偿(U/f比)预 臵得较小,则低速时带不动负载。反之, 如果负载在低速 时的转矩较轻而转矩补偿(U/f比)预臵得较大,则补偿过 分,低速时电动机的磁路将饱和,励磁电流发生畸变,严 重时会因励磁电流峰值过高而导致“过电流”跳闸。 2、 预置要点 调试时,U/f比的预臵宜由小逐渐加大,每加大一档 ,观察在最低频时能否带得动负载?及至能带动时,还应 反过来观察空载时会不会跳闸?一直到在最低频率下运行 时,既能带得动负载,又不会空载跳闸时为止。
对于FX、GX尺寸的MM440,由于“最大直流电压 Vdc-max 控制器”的激活阈值 小于制动单元的响应阈值,所以大车变频器配置的制动单元和制动电阻没有工 作
怎样投入外接制动单元
P1233=0
P1234=0
禁止直流制动
禁止复合制动
P1240=0
P1237=4或5
禁止最大直流电压 Vdc-max 控制器
D4 D6 D2
装机装柜型:
R S T D1 D3 D5 PCC可控 硅触发板
PCU
DC-
DC+
UL-
UL+
尺寸为FX、GX的MM440预充电电路
PCC可控硅触发板
预充电电阻 PCU预充电板
6SE70装机装柜型变频器预充电电路
预充电电路原理分析
R S T D4 D6 D2 D1 D3 D5 PCC可控 硅触发板
对策:避免频繁停送电
2、制动单元异常导通,使直流母线电压低于主电路 晶闸管触发阀值,导致预充电整流桥带负载工作。 对策:1、检查、更换制动单元 2、在制动电阻上加装温度报警
变频器主回路好坏的简单测试
整流电路的简单测试方法
R S D4 D6 D2 T D1 D3
R DC+
红表笔
黑表笔
测量值
不导通
D5
变频器的点检与维护
西门子变频器预充电回路故障原因分析 案例1
今年以来,五米板天车 、宽厚板天车的MM440变频器 ,6SE70变频器,宽厚板连铸 6SE70多次发生预充电电阻烧 坏,甚至预充电整流模块发 生爆炸的事故。
烧坏的预充电 电阻
MM440
6SE70变频器预充电电路故障
故障原因:制动单元损坏
D1
DC+
S
R
DCS
பைடு நூலகம்
导通
导通
D6
DCDC+
DC-
不导通
整流电路的简单测试方法
R S T
红表笔
D4 D6 D2 D1 D3 D5 PCC可控 硅触发板
R
黑表笔
UL+
测量值
不导通
D1
UL+
S
R
ULS
不导通
不导通
PCU
D6
ULUL+
UL-
不导通
6SE70变频器整流/回馈单元主电路的构成
S120智能型整流模块主电路结构
变频器常见故障原因分析及对策
赵清湘
什么是创新?
问题点就是改进点,改进点就是创新点,
创新点就是价值点,价值点就是兴奋点。
----王军
具有明显作用和效果的办法和措施
----张鹏翔
小岗位也有大舞台,洋设备也有改进的地方
湘钢人从来不缺创新精神
----张鹏翔
大纲
MM440、6SE70变频器预充电回路故障 变频器主回路的简单测试 变频器制动与停车的控制 西门子变频器控制信号故障速查 变频器报过电流故障的原因及对策 变频器报过电压故障的原因及对策 变频器报欠电压故障的原因及对策
T电机转矩- -T T负载转矩 T 电机力矩 负载阻力 = J P电机功率=T
dn dt
电机转矩×N电机速度×K常数
判断方法:过电流是否发生在启动加速阶段 对策:在动态要求允许的情况下延长加速时间,否则要增大变 频器的功率
变频器过电流原因的分析及对策
2、负载过大或机械卡阻,或变频器容量选择过小 电气传动运动方程式 T电机转矩- -T T负载转矩 T 电机力矩 负载阻力 = J P电机功率=T
MM4数字量输出端子可以设置的功能
P2155 门限频率 f1
相关参数的设置
设置参数 功能
P733=53.4
P2155=10
当实际频率大于比较频率 P2155时,数 字量输出3的常开端子24、25闭合
设置比较频率为10HZ
P2150=0
P2156=0
设置滞回频率为0HZ
设置延迟时间为0ms
3#高炉运料小车6SE70变频器抱闸控制
被处于电动状态的逆 适用于多电机传动系统 ,所有的逆变器并接 变器吸收 在一条共用直流母线上
西门子变频器停车方式
变频器的停车 方式 ON/OFF1 功能解释 应用场合
变频器按照设定的减速时间由降为零速
一般场合
OFF2
变频器封锁脉冲输出,电机惯性滑行状 态,直至速度为零速 快速停车,短的减速时间,一般配合直 流制动
设备需要急停,配合机械抱 闸 设备需要快速停车
OFF3
变频电机的机械制动
1、变频器带位能型负载,机械制动器的打开要求用以下参 数控制:
以频率控制
以电机电流控制 以实际转矩控制
2、变频器带其它类型负载,若无特殊要求,可以由变频器 启动信号控制机械制动器打开
3、变频电机机械制动器的闭合一般由速度(频率)信号 给出
PCU模块主要是包含了变 频器系统的AC/DC环节中的 辅助二极管启动桥和它的阻 容吸收元件。 1、保护变频器主回路器件, 完成预充电 2、为可控硅的触发提供正向 阳极电压。
PCU
UL-
UL+
PCC模块的主要功能是触 发前端AC/DC环节中的可控 硅整流桥的各元件。
原因分析及改进措施
1、频繁停送电,造成预充电回路频繁工作预充电电阻 温度过高而烧坏;
对变频器过电流原因的分析
3、做V/F控制时,低频运行时输出转矩太小,造成堵转
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