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磨煤机主要缺陷分析

2010年期间1A磨主要缺陷分析
锅炉专业
一、1A磨煤机主要缺陷统计表(2010年期间):
二、 1A磨煤机检修具体情况记录(2010年期间):
(1)、检修时间:2010-04-5 --- 2010-4-30
主要缺陷:1B检修项目,期间对磨煤机磨辊油位、油质检查。

检查1A
磨煤机磨辊发现: 1#、2#、3#磨辊油质均发黑、油中有微量的杂质。

[注1]处理情况:更换1#、2#、3#磨辊。

并加入磨辊润滑油680。

(2)、检修时间:2010-08-27 --- 2010-8-29 6:00
主要缺陷 :1A磨电流异常 ---- 【辊轴承卡涩】
现象及经过:2010-08-27 12:31分,A磨电流:52A ;给煤量:37T/H 在12:32分A磨电流38.52A ;给煤量:37T/H ;在相隔约1分钟,在给煤量
不变情况下,磨电流突然从52A降至38A;
处理情况:
立即开票检查,内部检查发现1A磨煤机(靠汽机房侧)2#磨辊无法转动,
轴承严重卡涩,检查2#磨辊油位正常、其油质发黑。

更换2#磨辊。

在本次检修中对其1#、3#磨辊油位、油质进行检查:油位正常,油质尚可,
外表检查未发现漏点,本次1#、3#磨辊润滑油全部进行清洗、更换:加入680
磨辊油。

(3)、检修时间:2010-09-13 -- 2010-9-14 7:00
主要缺陷 : 1A磨电流异常 ----【刮板、衬板】断裂、脱落
现象及经过:2010-09-13 00:30 1A磨煤机电流异常由48A摆动55A后
恢复正常。

后经观察A磨煤机石子煤排出几块磨煤机刮板碎块,且A磨煤机刮板
有异音。

处理情况 :
内部检查发现,刮板3个全部断裂,部分衬板脱落,叶轮头部有一处裂开(头
部弯曲变形)。

更换长刮板2 块;短刮板 1块;脱落的衬板进行补焊,变形叶轮进行矫正
焊接恢复。

于2010-9-14 早上7时押票试运。

下列数据从DCS系统获得:
7时25分磨煤机电流 40.85A 7时59分磨煤机电流 47A 给煤量 32.09 T/H 给煤量 45 T/H
(4)、检修时间:2010-10-19 -- 2010-10-19 18:45
检修原因:1A磨煤机石子煤斗排原煤。

现象及经过:在设备运行中发现有排原煤现象,
处理情况:侧机内部检查发现:内部长刮板2块全部从轴销根部断裂、
另发现叶轮调节罩挡板脱落一块。

更换长刮板2块,叶轮调节罩加装。

(下列数据从DCS系统获得)
19时28 磨煤机电流 48.22A 22时27分磨煤机电流 48.41A
给煤量39.98 T/H 给煤量 39.92 T/H
(5)、检修时间:2010.10.31 16:10 —11.2 1:40
主要缺陷:1A磨煤机运行中振动逐渐增大
现象及经过:于10月31日上午巡检人员发现1A磨煤机在运行中振动
异常增大,疑有异物进入内部。

处理情况:内部检查并未发现异物,检查1#、2#、3#磨辊油位、油质。

检查发现1#磨辊油质发黑,油位明显下降,密封圈处有明显漏油迹象,更换1#磨辊。

对其2#、3#磨辊检查发现油位正常,油质尚可,为防止磨辊轴承因油质恶化损坏轴承,在本次检修中分别都进行轴承清洗后,并重新加入磨辊润滑油680。

另在本次更换6块分离器体衬板,于11月2日1:40押票试运正常。

三、2010年1A 磨煤机主要缺陷统计情况:
通过上述缺陷的发生记录看,现1A 磨煤机缺陷:磨辊轴承损坏、排原煤、刮板断裂;上图表中:发生轴承卡涩缺陷占比例的49%,排原煤缺陷17%,刮板断裂17%,运行中振动异常增大17%,其中缺陷发生比例最高一项:磨辊轴承卡涩。

磨辊轴承损坏事故多次发生为设备稳定运行带了很大的压力,极大地增加了锅炉维护人员的工作量。

四、原因分析
1、密封圈漏油是造成磨辊轴承卡涩的主要原因
1.1 轴承是磨辊的重要组成部分,由上下2个轴承组成,磨长时间运行,运行工况差,润滑油作用是延长磨辊轴承使用寿命。

而其轴承的安装、工艺质量标准最为重要。

直接影响制粉系统设备使用寿命。

1.2 磨辊轴承箱腔体内骨架密封安装在最外侧,主要起到防止粉尘进入轴承密封作用,若骨架密封稍有轻微损坏,加上磨内运行工况较差,冷热温差变化,加剧密封设备磨损,从而失去密封的效果,最初的出现轴承油位下降,
日积月累
油质变黑、油位干枯症状,磨辊轴承失去润滑,工作温度持续超常上升将导致轴承很快损坏,最终发生轴承损坏。

1.3目前电厂磨辊返回解体检修是由外部检修负责,其检修内容:更换磨辊轴承、更换油密封圈,经返修后拉回仓库,基本上是完成品,检修中只需对磨辊进行加油即可使用。

而返修磨辊的质量验收、磨辊轴承安装的工艺流程是一片空白。

如(磨辊上下轴承的间隙标准无法进行测量、检查),从而对返修磨辊的工艺、质量无法进行检查。

2、排渣不及时易造成内部零件磨损加剧、断裂、脱落等缺陷发生
2.1近期A磨掺烧褐煤,煤质较差,石子煤排出量有较明显增加,由于运行排渣人员的排放不及时,在磨运行的情况下,有时长时间排一次,而且有时排放的时候未能将里面的石子煤排尽,导致石子煤堵塞在磨煤机内部,由此使得一次风压逐渐降低,煤粉不易分离,侧机体内部温度升高,加剧了侧机体的护板变形,然后刮板与侧机体护板相互刮碰,使得衬板掉下及刮板损坏,严重时也能将叶轮装置损坏。

3、造成异常振动大的原因较多,下列是几种典型的故障。

(仅机务部分)
3.1声音、振动来自磨碗之上:
1、在磨碗上有较大、较硬的异物。

2、碾磨辊发生故障。

3、弹簧加载间隙、磨辊间隙、压力不均匀。

3.2 声音、振动来自磨碗之下:
1、石子煤刮板装置断裂。

2、风环(空气节流环)断裂脱落。

4、造成煤从石子煤排出口溢出的原因
1、磨碗衬板和磨辊套的过量磨损会造成磨煤机出力低、原煤溢出
2、碾磨力不够大。

3、通过磨碗的气流速度低。

4、风环(空气节流环)间距大,使得磨碗周围的通道面积太大。

暴露出的问题:
1、在今年4月份1A磨煤机更换的2#磨辊,运行时间不到4个月发生了煤粉进入磨辊内部润滑油中导致轴承卡涩,相继在今年11月份1#磨辊再次发生磨辊轴承损坏。

返修磨辊厂家责任心不够,检修工艺存在质量问题。

2、在今年9月、10月相继发生因排渣不及时导致刮板磨损、变形断裂、排渣人员对排渣次数不重视,在发现设备有异常的情况,对暂时不能停磨处理的设备没有进行增加排渣的次数。

导致设备进一步恶化。

3、石子煤排放管理规定有漏洞,导致运行排渣人员责任心不够。

(根据DCS数据排渣门开关显示)运行排渣人员往往花费40到50分钟才排一遍,紧接着又是下一个排石子煤的周期。

并没有真正落实到到位,达到定时排渣。

防范措施:
1、针对磨辊轴承多次发生损坏这种情况,要加强磨辊大修厂家的管理,并制定连带责任,强制大修厂家后期跟踪检修。

2、加强上煤管理,尽量控制进异物,防止三块。

3、加强磨煤机的定期检查,定期对刮板及风环叶轮进行检查、维护。

4、近期机组A磨均掺烧褐煤,加强对运维排渣的监督,做好排渣文字
记录。

发现有异常现象,若设备暂时不能进行停运检查,需要增加对石子煤排渣的次数。

5、另在排放石子煤时候,喷淋水管手动门做到:“人离阀关”避免发生磨内部进水事故。

备注:[注1]磨辊排序为逆时针方向,炉左1号磨辊,靠近汽机侧2号磨辊,炉右3号磨辊。

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