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电气事故案例学习

❖ 2、将2#台风机挪到北侧,防止将水吹到电机。 ❖ 3、加强对电机的点检与维护,增强责任心
高线精轧机报541、543故障
❖ 事故经过:2012年5月2日~12日,精轧 机在这期间不间断报故障,541与543, 在刚开始几天,故障出现后可以复位进 行消除故障,但是到5月12日后,故障 复位不了,由于技术水平有限,不能判 断具体故障的部位、原因及处理方法, 通过公司协调,联系西门子总部技术人员
❖ 李工赶到现场后,对其进行检查,确定为Ⅰ系统、 Ⅱ系统的脉冲分配板SAV21损坏,备件更换后精轧 机恢复正常。
❖ 事故分析:由于主电室房间较大,要打扫地面卫生 时,房间内的湿度较大,精轧机控制系统容易受到 其影响,造成此故障;现在仍然如此,一报541与 543,把电炉接上,风机启动后干燥半小时就故障 可以消除。
❖ 预防措施:不断加强自身的业务学习,不断提高技 术水平,对此故障要及时总结,同时对精轧机控制 系统加强维护。
倍尺剪不能控制,电源模块坏
❖ 值班电工:丙班
❖ 事情经过:

6月7日,白天检修持续到晚上23点后,
试倍尺飞剪,4#台上控制倍尺飞剪的操作面
板OP17不显示,并且稀油站流量计没有显示,
在检查中发现电源不正常,于是对供电系统
❖ 预防措施:扫描仪的控制电缆被堆钢时烧坏,我们 应定期对电缆进行检查,防护。
一棒加热炉换向失败
❖ 值班电工:甲班
❖ 事情经过:7月15日操作工反映,加热段换 向失败,值班电工赶到现场后检查换向接近 开关,信号都正常,但是就换向失败,由于 温度升不上去,影响轧制线的生产节奏,我 赶到现场后,经检查是下降限位信号没有输 出到PLC,接近开关也没有损坏,现场的接 近开关有个端子,端子上该信号线松了,造 成接触不良,换向失败,恢复后换向正常。
轧钢厂全年电气事故案例
维修车间事故台账学习与总结 2012年12月份
一棒K2电机掉转,脉冲板杯
❖ 值班电工:甲班
❖ 事故经过:2月25日,正在生产中,K2突然 堆钢,4#台反映掉转,第一次,电工于是对 功率柜内快熔与可控硅进行检查检查无异 常后,又过了一根钢,又掉转堆钢,第二次, 又把快熔与可控硅进行检查后,并把码盘更 换后仍然掉转;我赶到现场后,由于可控硅 与快熔都已检查过,正常,于是用示波
❖ 原因分析:
❖ 1.只对快熔进行检查,而不检查可控硅等, 使其故障的根源没有查出,是导致第二次以 出现故障的主要原因;
❖ 2.不能主动结合上位机的各种监控进行分析, 来帮助排查故障;
❖ 以下图电流趋势图为例:
正常后的电流
出现掉转后的电流趋势图
❖ 如上图,我们不难看出,两者的电流有明显 的差别,这时就能迅速排查问题的所在,对 故障部位彻底的处理。
❖ 事情经过: 6月22日一棒停机检修,上午高 压班对高压室开关柜进行日常检查维护,并 对308进线柜停电,维护结束送电检查时发 现1#整流变高压柜的操作面板坏需更换;下 午对高压柜停电更换操作面板。更换完毕后, 高压班徐师傅检查发现1#整流变柜内上隔离 开关不到位,便将高压柜打开进行调整。
❖ 此时忘记上隔离已带电,由于未进行验电操作,徐 师傅在调整时出现上隔离刀闸拉弧短路,徐师傅造 成轻度烧伤同时造成柜内隔离开关损坏,进线跳闸, 并波及到公司其他单位正常用电,造成一定损失。
❖ 1.加强三班的业务学习,特别是自动化控制这一块, 并对此案例进行全工段学习;
❖ 2.定期对脉冲板进行、检查、维护、更换,并学习 掌握如何判断脉冲板的好坏。
二棒后区全部不动
❖ 事故经过: ❖ 2012年3月25日13点05分左右,五号台反映定尺挡
板不落,接着又出现冷剪不剪切,后区整个不动作, 发现后区模块整体没有输出,于是到三号电磁站查 看主PLC,发现模块报通讯故障,然后就到上位机 上查看,发现5号台远程I/0模块掉站,于是对通讯 网线进行检查,通讯网线没有问题,可能是是通讯 模块出现了问题,于是对通讯模块进行更换后,故 障排除。
一棒K6电机频繁掉转
❖ 值班电工:丙班 ❖ 事情经过: ❖ 7月2日12:47分,4#台反映, K6速度不正
常,掉转,值班电工对控制系统进行检查, 只检查了快熔,损坏了3个,,没有对可控硅 进行检查,也没有用示波器检查波形,更换 后进行生产;
❖ 生产刚过第一支,又掉转造成堆钢,于是进 行检查,硅损坏一组,快熔损坏3个,更换后 生产恢复了正常;
在检查可控硅时发现温升较高,有70~ 80℃,经检查是功率柜风机损坏,在对功率 柜元件检查之后没有什么问题后,对功率柜 风机进行更换后试车、生产恢复正常。
❖ 事故分析:功率柜风机损坏后,热量散不出 去,造成可控硅温度急剧上升,可控硅的性 能下降后,导致报故障跳闸。
❖ 预防措施:
❖ 1.加强三班的日常点检,增强白班的日常维 护,有问题要及时下线修理。
❖ 2.加强电工对所属区域电气设备知识学习, 提高故障查找处理水平。
⑴K9/K10频繁掉转,网压波动引起
❖ 值班电工:乙班
❖ 事情经过: ❖ 6月30日,9:41,K9/10掉转一次,4#台没
有与值班电工进行联系,当时掉转比较小, 过钢之后正常; ❖ 第二次掉转出现在11:51,导致快熔与功率 组件损坏,检查更换之后,用示波器观察波 形正常后过钢,值班电工没有对各种监控进 行检查;
❖ 第三次掉转出现在12:30分,情况与第 一次一样,接着过钢正常;
❖ 第四次掉转出现在下午14:23分,大致 的情况与第二次一样;
❖ 由于频繁的出现掉转现象,于是通过对 电流、转速、网压等趋势综合进行分析 后发现,网压不稳,波动大是导致掉转 的根本原因。
❖ 原因分析:值班电工在轧机出现此类故障时 不能及时对各种监控全面进行检查,只看电 流与转速趋势图,不结合网压趋势综合分析, 是导致此种故障频繁出现,得不到时及时的 协调,解决。
❖ 原因分析:轧钢厂对高压操作有相关操作制度,高 压班未严格执行高压操作票制度,未进行安全确认 直接造成事故的发生。
❖ 防范措施:
❖ 1.加强管理,严格执行高压操作制度
❖ 2.加强高压操作培训学习,提高人员责任心
❖ 3.高压操作互保监护人认真做好监护工作
一棒K1报故障,功率柜风机坏
❖ 值班电工:甲班 ❖ 事故经过:6月28日正在生产中,K1报F004,
❖ 事故原因:
❖ 上料台架环境恶劣,温度高,床面钢坯重, 电机满载运行,启动时电流300A左右,运 行160A左右,造成电机经常在这种方式下 运行,过热导致损坏烧毁。
❖ 预防措施:
❖ 1、加强对电机的点检,特别是电机的电 流温度等,发现问题要及时处理。
❖ 2、对电机要加装保护装置。
❖ 3、减轻电机负载量。
❖ 预防措施:
❖ 1.发现或者出现问题故障进检查要全面,如 本次故障,如果快熔检查后,把可控硅也进 行检查,完全可以避免二次事故的发生;
❖ 2.在上图电流趋势图中,如果在生产中发现 电流的异常,比正常时降低一半时,要及时 进行拦钢进行检查,避免事故进一步扩大。
1#整流变高压事故分析报告
❖ 值班电工:高压班
❖ 事故分析:电工在检查接近开关时看到接近 开关亮,就认为接近开关是好的,从中也不 检查接近开关信号输出是否正常,同时也应 结合在换向操作面板上看信号指示是否正常。
❖ 观察电流波形,发现少两个波形,正常应该呈连续 的脉冲波形,于是对脉冲板进行进行检查,其中有 一个通道输出的脉冲电压较低,对其更换后正常。
❖ 事故分析:不结合用示波器来综合分析原因,同时 观察脉冲板的指示灯的变化,一有问题只检查可控 硅与快熔,是导致这起事故处理时间比较长的主要 原因。
❖ 预防措施:
❖ 预防措施:再出现此类故障,值班电工要全 面地对各种趋势综合进行分析,查找原因, 如果因为网压的原因要及时对调度进行汇报, 协调十一万对网压进行调整之后再进行生产。
下面是一棒网压波动的趋势图
❖正常网压波动的范围为92 ℅~ 120 ℅, 如果系统的网压低于92℅,就会引起轧 机的掉转,如下图的中轧网压为88℅, 远低于轧钢电控网压的正常使用的范围, 这时轧机就会频繁的掉转现象。
❖ 预防措施:精轧机控制系统这一块,单独与主电室 进行分开;同时室内安装抽湿机或者是可以制热的 空调,作为除湿用,房间内安装湿度计,根据房间 内的湿度情况来启动与停止空调。
高线精轧机报A200通讯故障
❖ 事故经过:2012年5月29日,高线精轧机报550故 障,代码显示为A200接收不到A300信号,由于技 术水平有限,不能判断具体故障的部位、原因及处 理方法,通过公司协调,联系西门子总部技术人员 王工赶到现场后,对其进行检查,确定为CPU的内 存IT41损坏,更换后故障排除。
❖ 加强点检维护,做到隐患的预防性。
二棒16#轧机6R70报F068故障
❖ 事故经过:2012年7月10日6:40分,16#电机突然 跳闸,检查6R70报F068故障,代码显示模拟量输 入故障,我赶到现场后,对174端子进行排查,把 端子拔掉后,6R70故障消除,生产恢复正常。
❖ 事故分析:由于这个端子现场接的是6#扫描仪模拟 量输出,经检查是线路接地导致造成的故障。
❖ 4、对电机要定期维护、保养。
二棒出钢机电机励磁接地
❖ 一、 事故经过
❖ 4月11日凌晨2:38出钢机报故障,4#台通知电工过 去检查。电工涂金柱到现场后发现6RA70装置报故 障,电工在1#电磁站复位后,让2#台进行复位,2# 台无法复位,电工对操作台检查后又到1#电磁站发 现励磁空开跳闸,报FOO5故障。电工又到现场检 查电机,发现电机上有油污和水。打开电机检查, 发现电机内有油污和水,用摇表检查发现电机励磁 线圈接地,随后对电机更换,至6:50更换完毕开始 试车,
❖ 2.增加风机跳闸后报警装置,跳闸后能及时 使电工掌握。
高线风冷辊道2段故障
❖ 事故经过:7月8日刚生产时,2#风冷辊道变 频器报F001故障,此时可以将故障复位,生 产至15:00时,接到通知2#风冷辊道变频器 报故障,电工赶到现场后发现报F001故障, 且无法复位,电工将电机从输出电抗器处脱 开,对电机及电缆进行绝缘测量,并未发现 接地。又将1#2#变频器电源对调(未接电 机),变频器仍报故障F001。
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