【最新整理,下载后即可编辑】XXXX 水利枢纽工程六号机组启动试运行工作报告批准:审核:校核:编写:编写单位:中国水利水电第X工程局XX水利枢纽机电安装项目部日期:XXXX年X月XX日目录1概述 (3)1.1试运行指挥部成立 (3)1.2工作的开展情况 (3)1.3启动试运行程序大纲的编写 (4)2启动试运行试验的完成情况 (4)2.1充水试验 (4)2.2机组首次手动启动试验 (5)2.3机组过速试验 (7)2.4机组自动开停机试验 (7)2.5发电机短路升流试验 (8)2.6发电机单相接地试验 (9)2.7发电机过压保护试验 (9)2.8发电机零起升压试验 (9)2.9发电机空载特性试验 (9)2.10发电机带厂高变、主变及开关站短路升流试验 (10)2.11发电机带厂高变、主变及开关站零起升压及主变单相接地试验 (10)2.12发电机空载下的励磁调整试验 (10)2.13计算机监控系统自动开机到空载试验 (11)2.14开关站220kV设备及主变冲击受电试验 (11)2.15机组同期并网试验 (13)2.16机组带负荷状态下试验 (13)2.17甩负荷试验 (14)2.18机组事故停机试验 (15)2.19机组带负荷72小时连续试运行 (16)3移交试生产 (17)4需完善的工作 (17)4.1主轴密封水供水 (17)5电气试验过程中所录制的波形 (19)1、概述1.1试运行指挥部的成立试运行指挥部由XX水电公司、中国水利水电第X工程局、XXXXXX 检修公司XX项目部、水电X局机电安装项目部(以下简称XX局机电项目部)、XX省电力建设监理有限公司、XX电力工业勘察设计院、XX电网公司、XXXX所计量中心、XXXXXX电机厂有限责任公司的相关人员组成。
1.2工作的开展情况XX厂房6#机组安装调试后,XX局机电项目部自检合格后,运行指挥部审议通过了XX局项目部编制的《6号机组起动试运行程序大纲》(下简称大纲)和试运行计划,并提出修改修正意见,要求修改后待试运行指挥部报启委会审批。
相关单位有条不紊地组织实施启动试运行工作,监督、检查各成员单位启动试运行准备工作包括试运行组织机构的准备、试运行程序大纲和运行规程的修正以及安全设施的配置、设备挂牌编号等工作的完成情况,“抓质量”,“促进度”,使得6号机组的起动试运行准备工作得以在XXXX年X月XX日基本完成。
1.3起动试运行程序大纲的编写2008年9月13日,X局机电项目部根据《水轮发电机组起动试运行规程》(DL507-93)以及业主、监理、设计和设备厂家的具体要求,结合6号机组及其辅属设备实际配置情况,编写了《6#机组启动试运行程序大纲》。
2、启动试运行试验的完成情况2.1充水试验2.1.1流道平压管充水试验在准备工作就绪,各方面条件具备的情况下,XXXX年X月XX日下午16:00,利用尾水平压管道开始进行6#机组流道充水静压试验。
同日23:50平压充水完成。
经检查和处理,各部位无漏水现象,充水情况正常,充水平压后,上下游流道压力均为0.25兆帕,满足设计要求。
充水及静压试验的开始,标志着6#机组启动试运行试验的正式开始。
2.1.2尾水事故闸门试验及进口检修闸门XXXX年X月XX日进水口检修闸门提到全开位置。
XXXX年X月XX日,尾水事故闸门试验完成并提到全开位置。
全面检查尾水事故闸门及其启闭系统,均已满足机组启动试运行要求。
2.2机组首次手动启动试验2.2.1首次手动启动试验在完成对各部位全面、仔细的检查确认无任何遗留物件和异常现象,并完成现场试运行人员的组织工作和相关测量、检查用的工器具,确认开机条件具备后,XXXX年X月XX日19:00,拔出锁锭,机组首次手动起动。
首次开机完成后对各部位进行检查,无异常声响、振动,机组空转情况良好。
此时机组转速达到100%,导叶开度为26.5%,浆叶开度0%。
XXXX年X月XX日19:11手动停机检查,固定部件和转动部件均无异常情况,经过研究和讨论机组运行状况良好,可进行瓦温考验。
XXXX 年X月XX日17:58,机组手动开机进行瓦温考验。
经过近4小时40分钟的瓦温考验,机组各部轴承温度趋于稳定,发电机导轴承瓦温设计报警值为60℃,实测最高瓦温49.06℃;发电机正推瓦温设计报警值为65℃,实测最高瓦温48.79℃;发电机反推瓦温设计报警值为65℃,实测最高瓦温31.33℃;,水轮机导轴承瓦温设计报警值为60℃,实测最高瓦温45.41℃。
各部位轴承温度值符合设计及规范要求。
在机组启动过程中,校验机组转速测控装置95%的接点动作准确可靠;高压油顶起、制动、润滑油系统、主轴密封水系统运行正常。
校验计算机监控系统上位机的模拟量、温度量、开关量、中断量等,经过处理修正后,均符合设计要求。
2.2.2手动停机及停机后的检查完成上述试验后,进行手动停机,在机组转速降到95%额定转速时高压油顶起手动投入,压力显示正常;在机组转速降到20%额定转速时,手动加闸制动停机,情况良好。
停机后检查机组各部位固定及转动部分,均无任何松动、脱落以及焊缝开裂等异常情况和现象。
完成手动启动试验后,试验结果和机组各部的实际安装质量满足规范、设计和厂家要求。
2.2.3机组空转下调速系统的调整试验XXXX年X月XX日10:55,进行机组空转下调速系统的调整试验,各项试验数据均符合设计及规范要求。
进行调速器自动、电手动、机手动之间的切换试验,调速器接力器无明显摆动。
2.3机组过速试验为防止过速试验过程中,机组转速未达到160%额定转速而电气过速提前动作。
由试验人员将115%、165%额定转速对应的电气过速接点从水机保护回路脱开。
XXXX年X月XX日,过速试验开始。
当转速上升到设计的电气过速值(115%额定转速)时,经校验,转速测控装置的信号、接点出口均可靠动作、准确无误;当转速上升到165%额定转速时,经校验,转速测控装置的信号、接点出口均可靠动作;当导叶开度为70%,机组转速达170%额定转速时,机械过速保护装置准确动作,机组事故停机。
机组瞬间转速最高上升值为178%额定转速。
机械过速170%额定转速的过速试验成功。
过速试验停机后,检查机组各部位固定和转动部分,均无任何松动、脱落以及转动部分的结构焊缝开裂等异常情况和现象,各部轴承油槽无甩油现象,油箱油位正常。
机组转动部分的强度及安装质量均满足正常运行的要求。
2.4机组自动开停机试验(X月X日)1)在现地和远方分别启动机组LCU停机至空转流程,流程启动正常,检查各自动化元件动作和信号反馈均正常,符合设计和厂家要求。
2)在现地和远方分别启动机组LCU空转至停机流程,流程启动正常,高压油顶起系统在机组转速降至95%额定转速时正常投入,制动闸在转速降至20%额定转速时能正常投入,机组停机流程与设计顺序一致,各自动化元件动作可靠。
3)分别实际或模拟机组各部瓦温过高、高位油箱油位过低(停机液位1299mm)、润滑油中断、主轴密封水中断、发电机风机停止2台、115%+主配拒动等各种机械事故及故障信号,进行事故停机流程试验。
经检查事故和故障信号响应正确,事故停机信号的动作流程正确可靠。
4)分别在机旁LCU、调速器机调柜等部位,检查紧急事故停机按钮动作,事故停机流程能正常启动。
5)机组自动停机时模拟机组高压油顶压力信号不正常,停机失败,30秒后机组重新开机至空转状态。
6)模拟调速器机柜和电柜失电后,调速器动作试验。
7)机组开机过程中进行油压装置和辅机动力柜双电源切换、励磁双电源、调速器双电源、交直流柜双电源切换,机组运转正常,无异常现象。
2.5发电机短路升流试验(X月X日)1)经检查发电机保护、励磁变压器保护、主变保护、发变组故障录波及测量回路的电流幅值和相位正确。
在额定定子电流时,测量轴电压为37mV。
2)发电机短路特性试验数据:上升曲线:下降曲线:录制的短路特性曲线符合要求。
2.6发电机单相接地试验(X月X日)经测试发电机50%额定定子电压时,电容电流为3.42安培。
2.7发电机过压保护试验(X月X日)临时设定发电机过压保护定值为40V,当电压升至40V时,保护动作跳闸正确。
试验完成后恢复过压保护整定值。
2.8发电机零起升压试验(X月X日)1)发电机零起升压时,检查发电机PT回路相序、电压均正确,测量PT开口三角电压值正常。
在额定定子电压下,测量轴电压为29mV。
2)分别在50%、100%发电机额定电压下跳灭磁开关,录制空载灭磁特性曲线,灭磁效果符合厂家要求。
(详见附图一、二)3)在升压过程中检查带电范围内一次设备的运行情况,没发现放电现象,设备运行良好。
2.9发电机空载特性试验(X月X日)1)当发电机励磁电流达到额定值920A时,测量发电机定子最高电压为13.738kV,并持续运行5min,定子绕组绝缘良好。
2)在额定励磁电流下,测量轴电压为48mV。
3)在升压过程中进行转子一点接地保护试验,保护动作正常。
4)发电机空载特性试验数据:上升曲线:下降曲线:录制的空载特性曲线符合要求。
2.10发电机带主变及开关站短路升流试验(X月X日)分别对开关站各短路点进行升流试验时,检查结果为:1)检查各CT二次三相电流平衡及其相位正确;2)检查测量表计接线及指示正确;3)检查发电机保护、主变保护、母线保护、线路保护、断路器保护、故障录波及测量回路的电流幅值和相位正确,发电机差动保护、主变差动保护、母线差动保护在保护装置上显示差流为零。
2.11发电机空载下的励磁调整试验(X月X日)发电机空载下的励磁调整试验结果为:1)在发电机额定转速下,检查励磁A、B、C通道下的调节范围,在调整范围内平滑稳定的调节。
(详见厂家报告)2)在额定空载励磁电流情况下,检查功率整流桥的均流系数,均流系数不低于0.85。
3)在发电机空载状态下,分别录波检查起励、逆变、手动和自动切换、通道切换等情况下的稳定性和超调量。
在发电机空转且转速在95%~100%额定值范围内,自动起励,机端电压从零上升到额定值时,电压超调量不大于额定值的10%,超调次数不超过2次,调节时间不大于5S。
(详见厂家报告)4)在发电机空载状态下,人工加入±10%阶跃量干扰,检查各通道的调节情况,超调量、超调次数、调节时间满足设计要求。
(详见厂家报告)5)发电机转速在90%~110%内变化,测定发电机端电压,录制发电机电压/频率特性曲线。
频率每变化1%,AVR应保证发电机电压的变化值不大于±0.25%。
6)进行额定电压的起励、逆变灭磁试验并录波,分别在A、B、C通道“正常”位置,手动和自动分别进行额定电压下的起励、逆变灭磁试验。
2.12计算机监控系统自动开机到空载试验(X月X日)试验结果结论为:机组LCU分别从现地、远方进行启动空转—空载流程、空载—空转流程、空载—停机流程、停机—空载流程,流程动作正确,符合设计要求。