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车身3C1B涂装工艺的应用研究
21 16 40 84.2 3.3 12.2
即 90 ℃预烘干 5 min,对油漆的流平固化起到了相当 大的影响,保证了良好的漆面外观效果。
3)因此次试验采用的是现场报废车身,电泳漆状 态比较粗糙,已经对目前的面漆外观造成了负面影响。
4)电泳粗糙度对外观的影响,后续在如何提高电 泳车身质量,减少颗粒与打磨点数量,提高电泳涂层的 整体质量,以获得更优的外观质量效果。
3 结语
1)在符合溶剂型 3C1B 工艺产品施工要求情况下, 取得了优异的外观效果。产品性能和外观与现有溶剂 型 3C2B 工艺产品基本无差异。
2)此次试喷中考虑了烘烤参数中要求的阶梯升温,
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(上接第 39 页)
5 结语
质量和成本是增强产品竞争力的两大支柱。制造 业获得竞争力优势的奥秘是用同等数量的原材料和能 源,加工出更多更好的产品,从而创造出更高的产值。 在当前的环境下,涂装工艺设计必须改变观念,依靠技 术进步,创新设计模式,在确保涂装质量的基础上,重 视涂装线的环保性和经济性,尽最大努力实现涂装车 间的生产经济规模化。
文献标识码:B
文章编号:1007-9548(2012)04-0044-02
Study on Application of Car-body 3C1B Coating Process
YUAN Jie (Hunan Geely Automobile Parts Co., Ltd., Technology Ministry, Xiangtan Hunan 411100, China)
表 1 材料主要参数表
中涂
银色漆
34
22
62.50
60.51
52.80
45.20
1.077
0.985
4
8
清漆 40 67.98 56.80 0.991 4
2 试验结果
喷涂完成后,对车身各项外观性能数据进行测量, 并与现行生产线生产出来的溶剂型 3C2B 工艺的银灰 金属漆车身相关外观数据进行对比,车身数据及对比 数据见表 2 ~ 3。
项目 电泳膜厚/μm 中涂膜厚/μm 色漆膜厚/μm 清漆膜厚/μm DOI 鲜映性 LW 长波 SW 短波
表 2 3C1B 车身外观数据
前机盖
前门 1
前门 2
12~16
12~16
12~16
24
22
19
14
15
18
66
65
44
85.5
84.0
84.7
1.6
1.9
2.1
12.0
6.8
4.7
前门 3 12~16
作者借鉴国外溶剂型 3C1B 生产工艺的成功经 验,结合目前国内汽车涂装现状,将溶剂型 3C1B 新工 艺的理念应用到生产实际中,本文以溶剂型银灰金属 漆为例,对该涂装工艺的可行性进行探讨。
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第 15 卷 第 4 期
1 试验部分
1.1 工艺流程 采用 3C1B 工艺流程路线,利用现有生产线进行
— ——— —— —— —— —— —— —— — 收稿日期:2011-07-10
测试部位 机盖 前门
表 3 3C2B 车身外观数据
LW
SW
DOI
4.0
24.3
80.2
5.3
18.0
80.1
测取车身外观数据的同时,对车身的附着力、硬 度等参数进行测量,附着力为 0 级,铅笔硬度(三菱铅 笔)≥HB,耐冲击性≥30 cm,均达到了涂层质量要 求。从外观数据可以看出,车身膜厚达到了工艺要求, DOI 鲜映性优于溶剂型 3C2B 产品,长短波方面比溶 剂型 3C2B 产品略强,整体外观效果优于 3C2B 溶剂 型产品。
整车喷涂,工艺流程如图 1 所示。
1.2 现场施工条件 环境温度:23 ℃;油漆温度:25 ℃;环境相对湿度:
51%;喷涂方式:手工静电喷涂。 施工方式:3C1B。中涂 1 遍喷涂,闪干 7 min;色
漆 2 遍喷涂,闪干 7 min;清漆 2 遍喷涂,闪干 15 min; 喷涂清漆后保持 90 ℃预烘烤 5 ~ 7 min,140 ℃烘烤 20 min。因现场无法实现阶段性升温,故在升降机升 到烘房口时转成急停,在烘房口停留 5 ~ 7 min 后再 转成自动进入烘房进行烘烤,利用烘房入口的热风热 量进行预烘烤,以满足该烘烤特性,实现优质的外观 质量。
现代涂装 MPF
Modern Finishing
1.3 材料主要施工参数 材料的主要施工参数见表 1。试验车身采用吉利
远景车身,板材为冷轧钢板,进行锌系磷化前处理和阴 极电泳,油漆材料采用美国杜邦进口原装的 3C1B 溶 剂型银灰色金属漆及与之相配套的中涂漆和清漆。
材料名称 施工黏度/s 原漆固体含量/% 施工固体含量/% 密度/g·cm-3 稀释率/%
5)3C1B 高固体分清漆在连续生产中使用调漆系 统的惰性保护,避免空气中的水分对清漆造成影响。
6)这种 3C1B 溶剂型产品固体分比常规 3C2B 溶剂 型产品要高,属于高固体分产品,现场施工时对黏度调 整很少,稀释比也很低(<10%),在现场基本上不需调 整就可以用原漆直接进行喷涂,低溶剂的使用也可以 有效地降低 VOC 的排放量。
本文推荐的年产量中等规模以下的中涂、面漆喷 涂线设计选用共线涂装模式,与传统的分线设计相比, 可节省投资和降低涂装运行成本 20%以上,如果同时 选用“三湿”喷涂工艺,则经济技术效果更加显著。
—— —— —— —— —— ———— —— —— — 收稿日期:2011-11-04
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20 世纪 90 年代开始,欧美一些汽车制造企业开 始联合涂料供应商开发更为节能、环保的涂装工艺, 相继开发出溶剂型 3C1B 工艺、水性 3C1B 工艺和水 性免中涂工艺,并在多个车型和工厂应用于实例中, 以达到改进涂层体系性能,降低设备投资,减少施工 过程中的成本和能源消耗,降低 VOC 排放量的目的, 缓解环保与成本之间的矛盾。目前国内 3C1B 工艺应 用成熟的主机工厂为数还很少,代表性的是南京福 特,其使用的是日系(关西涂料)的溶剂型 3C1B 工艺 体系。
Abstract:The feasibility of vehicle 3C1B process was explored by comparing with the 3C2B coating process performance process and the solvent grey metallic paint was used as case. Key words: car-body; 3C1B process; automotive coating
现代涂装
MPF
Modern Finishing
车身 3C1B 涂装工艺的应用研究
袁捷
(湖南吉利汽车部件有限公司技术部,湖南 湘潭,411100)
摘 要:以溶剂型银灰金属漆为例,通过与 3C2B 工艺的涂层性能对比,探讨整车 3C1B 工艺的可行性。
关键词:车身;3C1B 工艺;汽车涂装
中图分类号:TQ639ห้องสมุดไป่ตู้
7)这种 3C1B 溶剂型产品的施工黏度比 3C2B 溶剂 型产品高,对喷涂设备的选型的要求比 3C2B 溶剂型 产品也要略高,尤其是机器人喷涂方面对于旋杯的选 型,要求旋杯转速达到 60 000 r/min以上,以实现高转 速下的高触变性,手工喷涂方面要求油漆循环到喷枪, 设备略作改动即可实现。
8)烘烤和打磨工艺的优化,对新工厂的设备选型、 初期设备投资等方面都可节约大量的资金投入;对于 老生产线的工艺改善,无需进行大的设备技改,只要保 证生产线喷漆房有足够的工艺长度 (长度不够可略微 降低链速得以实现),可快速提升工厂的产能。
0 引言
国内目前主流涂装工艺为 3C2B 工艺,其工艺流 程为:前处理→阴极电泳→电泳烘干→电泳打磨→ PVC 作 业 → 喷 中 涂 → 中 涂 烘 干 → 中 涂 打 磨 → 喷 面 漆→面漆烘干。随着国家、国际法规对环境保护越来 越重视,为了满足环保要求,降低 VOC 的排放量,国 内目前大部分新建生产线也都是由溶剂型 3C2B 工 艺向水性 3C2B 工艺转变,大都仍然停留在 3C2B 工 艺水平上。