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9 降低榨油一期豆皮含油

2011.12
一、简介
降低豆皮含油
注册时间 2011年4月
注册编号
GOSGO-20111-10
小组活动时间
2011年1月-12月
活动类型 现场型
小组成员 6人
小组成员概况




年龄 35 30 34 27 31 25
文化程度 大专 大专 中技 本科 大专 本科
公司职务 榨油厂厂长 榨油厂主任 榨油工程师 榨油厂班长 榨油厂班长 职员
根据上述末梢原因分析确定的要因,我们需要解 决的是提升豆皮筛处理量,提高豆皮筛的筛选分离能 力。由此要因分析,我们就此确定解决方案。
负责 人 地 点 检 查 人
要因
对策
总目标
措施
时间
豆皮筛 处理能 力不足
提升豆 皮筛处 理量, 提高豆 皮筛筛 选能力
提高豆皮筛的瞬 时处理量,提升 对小豆皮及豆末 的筛分能力。
2011.1月 2011.2月
2011.3月 2011.4月 2011.5月 2011.6月
38701 60089 27936 39533
0.71% 0.70% 0.69% 0.69%
2011.7月
2011.8月 2011.9月 豆皮含油平均值
75984
45737 54110
0.68%
0.68% 0.67%
榨油一厂原有豆皮筛是按照3000T/D的产能进行选型的, 现实际产能已提高到了3200T/D,但是仍就使用按原来 T/D的产能选型的豆皮筛。豆皮筛的处理量远远小于实际豆 皮的产出量,因此豆皮在筛面的筛分不足,不能对组分充 分筛分,从而导致没有被筛除的小豆皮(主要是大豆粉末) 随大豆皮一起进入豆皮粉碎机进行粉碎,最终导致豆皮含 油升高,也导致了效益损失。
结论:是要因
要因确认
确认3:破碎机破碎粒度过小
1.生产操作要求人员具有熟练的操作技 能和高度的责任心,并且每班都有经验 丰富的班长负责破碎的检查和调节,时 刻保证破碎指标。 2.车间按照要求必须每4小时检查破碎机 破碎情况。当出现偏离情况时,立即进 行调节,直到达到标准要求为止。
结论:非要因
要因确认
十二、效益分析
本次改造预计每年可为创作效益
30.26万元
十三、活动总结
总结:通过本次活动,让我们充分体会到团队合作的意义, 集体的力量是巨大的。全体成员提高了团队意识,创新精神, 提高了个人专业技能,工作热情也空前高涨。
序号
1 2 3 4 5
项目
团队意识 质量意识 个人技能 工作热情 QC工具运用技巧
组内职务 组长 副组长 副组长 组员 组员 组员
组内分工 方案总策划 方案实施与协调 方案实施与协调 方案实施 方案实施 数据统计
张剑锋 田志国 郭 岩
周立东
杨 宁
榨油厂简介 榨油厂以大豆为原料,生产毛油和不同规 格的豆粕,大豆加工设计产能7000吨/天。在公 司领导的正确指引和悉心关怀下,过去的11年 里榨油厂一路披荆斩棘、勇闯先锋,一直担当 集团排头兵的角色。在节能技改方面也开创了 很多集团的先河且每年都有大的手笔,如:09年 的零排放改造、10年的DR105翻转等,可以说这 个团队是一支“善于创新”, “勇于亮剑”的 团队。

操作人员责任心不强, 破碎的调节、筛网检查、 筛网安装等操作环节存 在疏忽,没有达到要求
车间温度高,噪声大
品控人员测量不准确
生产工艺落后 控制指标不科学



榨 油 一 期 豆 皮 含 油 高
针对影响利用率的8个末端因素,制定了要因确认计划表
序号 1
末端因素 操作人员责任心不强
确认方法 现场调查
8
品控人员测量不准确
现场调查


2011年1月15日
豆皮段工艺
加热豆 加热豆破碎 破碎豆 压胚 胚片 浸出制油
小豆皮 组分:大豆粉末、 豆皮粉末
旋风分离
混合豆皮
豆皮筛筛分
中豆皮 豆皮破碎 成品豆皮
大豆皮
七、要因确认
要因确认
确认1:操作人员责任心不强、筛网检查、筛网安装等操作环节
存在疏忽,没有达到要求
结论:非要因
要因确认
确认8:品控人员测量不准确
公司品管团队业务精良,检验结果精准。 并且当检测结果波动较大时,车间会增 送样品,品管增测样品,以确定检测样 品的真实性。
结论:非要因
要因确认
通过对末梢原因逐一论述分析,最后我们找到了 造成榨油一厂豆皮含油高的主要原因:
豆皮筛处理量不足
九 、 制 定 对 策
P
D C
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
总结和下 一步打算
A
三、选
客观存在



榨油一厂豆皮含油相对较高。
导致结果
对毛油、和豆粕的产出率产生影响 。
公司鼓励
创新挖潜、节支增效。
车间措施
查找原因,从源头上解决豆皮含 油较高问题。
四、现状调查
通过对2010年榨油一厂、榨油二厂全年化验报表的系 统统计计算,得出: (1)榨油二厂全年豆皮含油年平均值为0.74%。
活动前(分)
14 12 16 14 11
活动后(分)
19 19 19 19 18
备注:每项20分,总分QC小组活动过程,小组成员进行了认 真总结,认为小组成员在这次QC活动后,QC知识以 及QC工具使用水平有一定程度的提高,但仍有很大 的不足,在今后工作中将会对此不断改善和提高, 打造一支热爱QC活动的骨干队伍。下一课题小组准 备对115/116风机做二次积尘改造,以进一步降低 厂区粉尘。
确认4:原粮品质差
1.榨油一厂所使用的原料大豆是集团按 照质量标准要求统一采购而来,品质能 够得到相应的保障。 2.每两小时车间会取原粮,送至化验进 行检验,进一步保证加工的原粮品质 。
结论:非要因
要因确认
确认5:大豆加热器出料温度低
车间大豆加热器的加热蒸汽压力始终控 制在0.95-1.05bar之间,出料温度始控 制在65℃至70℃(集团统一要求),现 场安装温度及压力传感,由操作柜通过 PRC进行监控和调节。以保证工况稳定, 保证出料温度平稳。
2、目标值确立依据
小组人员结构合理 领导十分重 视
同类生产线豆皮含油 能够达到较低水平
相关设备厂家 提供设备技术 支持
因此我们有能力和信心完成这项任务。
六、原因分析
全小组集思广益,对榨油一厂豆皮含油高的情况进行 了分析,整理如下:

原粮品质差 DR105出料温度低

破碎机破碎粒度过小 豆皮筛处理量不足
--秦皇岛金海粮油 榨油厂灯塔QC组
大 家 注 意 啦

了! 场 登

榨 油 厂
上 QC

质量天枰
1吨(毛油+豆粕)
1吨(豆皮)
价值天枰
1吨(豆皮)
1吨(毛油+豆粕)
单价
豆粕:3000元/吨
毛油:8450元/吨
豆皮:1400元/吨
幻 灯 汇 报 正 式 开 始
降低榨油一期豆皮含油
汇报人:杨宁
原豆皮筛
新豆皮筛
十一、效果检查 十一、效果验证
经过改造,更换新的 豆皮筛后,是否达到了降 低榨油一厂豆皮含油的效 果呢?车间对改造后统计 了豆皮含油的变化情况, 并与去年同期豆皮含油情 况进行了一一对比,结果 如下:
十一、效果验证
时 间 大豆加工量
46893 38839
榨油一厂豆皮含油
0.75% 0.74%
豆皮段工艺简介
加热豆 加热豆破碎 破碎豆 压胚 胚片 浸出制油
小豆皮
旋风分离
混合豆皮
豆皮筛筛分
中豆皮 豆皮破碎 成品豆皮
大豆皮
二、活动计划
行 动 选择课题 现状调查 活动目标 与可行性 分析 原因分析 确定要因 制定对策 对策实施 效果检查 巩固措施 1月 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月
(2)榨油一厂的豆皮含油年平均值为
0.77%。
五、活动目标与可行性分析
1、确立目标
将榨油一厂的豆皮含油降至与榨油二厂豆皮 含油平均值一致 ,使一厂豆皮含油由0.77%降至 0.72%,在2010年的基础上降低0.05个百分点。
0.77%
2010年豆皮 含油年平均值
0.72%
目标值
目标柱状图
五、活动目标与可行性分析
单靠改造3至9月,豆皮含油就降至到了0.69%
十一、效果验证
0.77% 0.74% 0.72%
2010豆皮含油 目标值 2011年2月
0.69%
2011年3至9月
目标柱状图
(1)车间通过对生产细化生产操作,2011年2月,一期豆皮含油从2010年的 0.77%降到了0.74% (2)通过2011年3月的豆皮筛改造,3至9月一期豆皮含油平均值从改造前的 0.74%降至到了改造后的0.69%,降低了0.05个百分点,设定目标值0.72% 超额实现。
1.生产操作要求人员具有熟练的操作技能和高度 的责任心,并且每班都有经验丰富的班长及主操 共同完成,时刻注意生产工艺指标的变化。 2.车间按照要求必须每7天检查筛网完好情况、 筛网安装由专人检查确认。当出现偏离情况时, 生产人员将立即进行调节,直到达到标准要求为 止。
结论:非要因
要因确认
确认2:豆皮筛处理量不足
十二、效益分析
十二、效益分析
1、此次投入活动资金:豆皮筛+安装费+材料费= 23万元 2、改造后年效益 引用: A、一厂按日产豆皮150吨计 B、降低豆皮含油0.05%计 C、一厂全年开按10个月计 D、豆粕单价按3000元计 E、毛油单价按8450元计 F、豆皮单价按1400元元计 (1)改造后每年多产出毛油量(吨): 折合人民币=毛油单价*多产出毛油量 =8450元* 22.5 吨 = 19.01 万元
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