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04.5稠油降粘技术研发及应用-江建林介绍
200
180
160
140
120 100
97.8 99.7 97.1 98.5
1500 1000 500
0
80
60
40
20 0
20
30
40
50
60
温度 ,℃
70
80
90
100
开发的乳化降粘剂在常温下可以 乳化稠油,当剂量0.5%时,降粘 率均> 97% ,不同稠油区块原油
乳化后显微照片(400倍)
粘度≤150 mPa.s。
10
研发工作进展—化学吞吐(二)
内蒙探区稠油化学降粘技术
化学降粘剂效果
编号 1 2 3 4 取样井 M8-3 J12 J2-P1 J2-P7 粘度 /mPa.s,40℃ 2,618 15,070 2,649 2,967 降粘率 /%
黏度 ,mPa.s
3500 原始黏度 3000 2500 2000 乳化后黏度
研制的乳化降黏剂可乳化油藏原油,使采出液含水下降15%左右,采收率提高
9%~15%
J2-P7油、0.5%降黏剂、0.5PV
研发工作进展—化学吞吐(二)
内蒙探区稠油化学降粘技术
多轮次注入降粘剂对采收率影响
80℃毛8块驱油试验
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 采收率(%)/含水率(%) 采收率 %
研发工作进展—化学吞吐(一)
胜利稠油化学强化冷、热采降粘技术
(3)强化冷采--王146-ZP1
适用范围:深层低渗稠油区块,前期冷采试油无自然产能
微乳液复合二氧化碳强化冷 采实现经济动用
冷采泄压后转热采效果不理想
实施前该井不产油,实施后峰值日油超过10.0 t,平均日油超 过5.0 t,本周期累计采油2,100 t,效果较理想
研发工作进展—化学吞吐(一)
胜利稠油化学强化冷、热采降粘技术
(2)氮气/微乳液辅助蒸汽吞吐--陈15-X53井
适用范围:供液能力差的井
单纯蒸汽效果差 氮气辅助改善效果 微乳液复合氮气效果明显
项目实施前该井日产油4.0 t,实施后峰值日油超过10.9 t,平均 日油超过8.7 t,本周期累计采油1,215 t,效果较理想
稠油降粘技术研发及应用
中国石化石油化工科学研究院 2014年5月
内容
主要项目 研发工作进展
稠油化学(辅助)吞吐技术 稠油降黏举升技术 稠油降黏输送技术
需要协调的问题及下步工作安排
稠油降粘相关技术研发
油 藏
降黏冷采 化学降黏辅助蒸 吞吐 催化改质降黏
井筒举升
乳化降黏
地面集输
乳化降黏
油溶性降黏
研发工作进展—化学吞吐(一)
胜利稠油化学强化冷、热采降粘技术
总体实施效果
19980
20000 18000
16000
井次 单井平均(t) 累计增油(t)
14000 12000 10000 8000 6000 2882 4000
2000 12 610
7320
37
540
6
480
0 微乳液+ 蒸汽 微乳液+ 蒸汽+ 氮气 微乳液
注 降 粘 剂
注 降 粘 剂 含 水 由 99% 下 降 为 70% , 采 收 率 提 高 10% 。
3 4 PV) 注入倍数 97% 降 至 80% , 采 收 率提高10%。 1 压力 2
含水由100%下降 为 97.8% , 采 收 率提高1.7%。
6
加剂量 0.5%
研发工作进展—化学吞吐(二)
内蒙探区稠油化学降粘技术
毛8块不同温度的驱油效率
试验号 渗透率 /md 1 2 3 710 720 756 孔隙度 /% 26 31 26 原始含油饱和度 /% 66.9 65.9 64.2 原油粘度 /mPa.s 5060 1210 340 试验温度 /℃ 40 60 80 乳化降粘剂提 高采收率/% 9 15 10
井筒举升
塔河超稠油井筒乳化降粘 塔河稠油井筒解堵抑堵剂
地面集输
塔河TH12196稠油地面催化改质降粘 中原濮深18-1超稠油掺稀稳定剂技术
研发工作进展—化学吞吐(一)
稠油热复合化学降粘剂研制
研究背景:
胜利油田稠油热采井多进入高轮次吞吐阶段, 效果变差,部分井油汽比小于 0.25 ,处于吞吐 经济极限以下 需 要 研 制 耐 温 280℃ 左 右 , 耐 盐 ( 总 矿 化 度 15,000mg/L、钙镁总浓度1,500mg/L)更强的降 粘剂辅助稠油开采
研发工作进展—化学吞吐(二)
内蒙探区稠油化学降粘技术
研究背景: 毛1、8块油藏特征:
油藏埋深:500~1,000m 温度:40~50℃ 原油粘度:500~20,000mPa·s 油层薄:保温效果差
存在问题:目前使用的乳化降粘剂低温乳化效果差 研究思路:
低温亲油性适当、临界胶束温度较低 低温条件下乳化能力强
催化降黏
解堵抑堵
掺稀稳定
3
主要项目
技术类型
油藏化学
(辅助)吞吐
项目名称
胜利陈373、王146稠油热复合化学降黏吞吐 胜利埕南91油藏水热催化降粘 内蒙毛1毛8稠油化学降黏辅助蒸汽吞吐
胜利稠油新型高效低聚驱油剂研制
时间
2011-2013 2011-2013 2012-2014 201320092012-2013 2011-2013 2012-2013
注汽情况
井号 周 期 热采方 式 注汽日期 降粘 剂(t) 40 25 25 10 180 169.8 CO2 (t) 200 防膨剂 N2 注汽压力 3 4 3 (m ) (10 m ) (MPa) 20 20 11-18.3 干度 (%) 温度 (℃) 焖井 注入 时间 量(t) (h) 95 50 39 25 套管伴 注氮气 氮气泡 沫堵水 氮气泡 沫堵水 备注
胜利油田累计实施55井次,增油30,182 t,项目已经完成鉴定
研发工作进展—化学吞吐(一)
胜利稠油化学强化冷、热采降粘技术
(1)微乳液辅助蒸汽吞吐--陈45-X75井
适用范围:多轮次吞吐后、供液充足,能量高的井
开发初期效果好 多轮次效果变差 微乳液辅助改善效果 无措施效果变差
项目实施后,该井日产油提高4.4 t,本周期累积增油891 t,热 采油汽比提高0.48 t/t以上,效果理想
7
8
80℃乳化剂驱油试验压力变化
压力(*10-2MPa)
20 15 10 5 0 0 1 2 3 4 注入倍数(PV) 5 6 7 8
乳化降黏剂在多孔介质中可使原油乳化,使注入压力上升,波及效率和洗油 效率提高
研发工作进展—化学吞吐(二)
内蒙探区稠油化学降粘技术
毛8块J1P1井乳化降粘剂现场试验
吉1-平1井周期注入参数对比