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电力系统事故案例

➢ 机组发生异常情况下,各监盘人员之间相互协调 不够。
➢ 在机组运行方式改变后,对可能发生的危险点预 控认识不足。
一、某电厂#1机组主汽温度高跳闸事故
3、暴露的问题: Βιβλιοθήκη 行人员技能不足,机组发生异常情况时的应
变能力差。 AGC、CCS、减温水等自动装置调节特性不好。 监盘人员之间的协调沟通不够,操作配合缺乏
二、某电厂#2炉“给水流量低”MFT动作
12:01调整总煤量在140T/H,负荷为470MW,12:05给 水流量1265T/H,中间点392℃,过热度17℃,煤水比 9.0。手动调整#2机B汽泵转速(4000rpm↓3800 rpm↓ 3500 rpm),降低给水量至1000T/H。 12:06发 现给水流量下降过快,迅速增加2B汽泵出力,给水流 量仍持续下降,检查发现2B小机低压调门全开、高压 调门未开启;同时适当调低电泵勺管开度。12:08 #2 炉MFT动作,首出“给水流量低”(给水流量低 ≤540t/h延时3秒),机组保护联锁动作正常。
➢ 当时即将进入晚高峰,由于D、E、F磨煤机退出 运行,机组当时实际负荷与计划值偏差较大,在 启动F磨煤机加负荷过程中,炉内热负荷增加较 快,导致汽温上升较快,监盘人员监视调准不及 时,未控制好汽温是导致MFT动作的直接原因。
一、某电厂#1机组主汽温度高跳闸事故
➢ 机组协调控制自动调节特性不好,出现跳磨煤机 等扰动后,需要退出协调方式切手动调节,参数 调节不稳,当协调退出时给运行人员增加非常大 的操作量。
1)加强运行人员的技术培训,提高运行人 员的实际操作技术水平。 2)做好各类典型事故的事故预想和危险点 的分析。认真组织开展事故演练,提高运 行人员的事故处理能力。 3)进一步优化CCS调节性能。
三、某电厂#1炉“启动分 离器水位高”MFT动作
三、某电厂#1炉“启动分离器水位高”MFT动 1.事作故经过:
二、某电厂#2炉“给水流量低”MFT动作
2)#2机A小机误发振动信号,A小机跳机 是本次事件的诱发原因,鉴于振动探头 经常误发信号,而专业上未采取有效措 施。A小机跳机定为责任二类障碍。
3)#2机B小机高压调门闭锁,影响了2B 汽泵的调节能力,给事故处理操作带来 了一定影响。
二、某电厂#2炉“给水流量低”MFT动作 应吸取的教训:
01:00,接班后本班为节省部分优质煤,逐步增 加C、D磨煤机烧本省劣质煤,减小B、E磨煤优质煤 。 01:57开始发现D磨一次风流量逐步下降,磨煤 机差压较高,立即将D磨煤机给煤量降低同时调整D 磨冷热风门挡板着手吹通D磨,同时对所有磨煤机 进行一次排渣,发现无异常。 02:53发现C磨煤机 一次风流量也逐步下降,磨煤机差压也较高,立即 将C磨煤机给煤量降低也着手吹通C磨,同时再次对 C、D磨煤机进行一次排渣未发现异常。
一、某电厂#1机组主汽温度高跳闸事故
16:24 AGC控制方式因#1机主汽压力偏差大 跳为基本控制方式,协调自动退出,16:26解给水 自动为手动调整,机组负荷稳定在400MW。过热汽温 降至522℃,启动分离器出口过热度控制在19℃,过 热器一、二级减温水调整门自动关闭,并由自动跳 为手动。 16:32 #1炉F磨煤机加载油管漏油缺 陷处理完毕,启动#1炉F磨煤机,给煤量加到 207t/h,过热器温542℃,启动分离器出口过热度 19℃,开启过热器一、二级减温水调门调整汽温, 并且上升趋势快,立即全开减温水调阀。
查。
二、某电厂真空泵叶轮等部件变形损坏事故
1月30日,21:18 B真空泵跳闸,副值令巡检 去就地检查开关,发现长延时保护动作;就地 检查真空泵泵体温度高,分离器液位8厘米左 右(正常28CM左右)。联系机务手动盘车,盘 不动,事后解体检查发现泵内叶轮等部件变形 。
2.二事、故某原电因厂:真空泵叶轮等部件变形损坏事故 未按系统检查卡恢复系统,致使气水分离
三、循环水管道法兰及膨胀伸缩节严重变形损坏事故
11时44分,巡检汇报循环水入口门处 漏水严重,立即停A循环水泵,并关闭凝汽 器循环水入、出口门。就地检查发现B流道 入口门后法兰呲开(事后检查,该流道入 口门后法兰及膨胀伸缩节严重变形损坏) 。
2.事故原因: 当值主值未严格执行操作票, 导致在
三循、环循水环泵水启管道动法过兰程及中膨,胀低伸压缩节凝严汽重器变B形流损道坏空事故 气积聚,主值见循环水母管压力高,两次 开大凝汽器循环水A、B流道入口门(出口 门维持原开度),使门后压力迅速升高, 凝汽器内空气瞬间压缩,引起气水冲击, 使凝汽器循环水B流道入口门后法兰及其膨 胀节严重损坏。
事故原因分析(续):
➢#1机CCS调节不灵敏,在#1机CCS投 入时,汽压和分离器温度超限,调节
太慢。
➢一次风机特性较差,难适应机组负荷 及工况大幅变化。
三、某电厂#1炉“启动分离器水位高”MFT动 作
吸取的教训:
提高检修质量,保证给水泵正常运行及备用。 改善来煤质量,减少原煤中杂质,保证磨煤机正
2006年3月26日10:00某电厂#8机组C级 检修后,按试运计划要求,主值准备启动 三循、环循水环系水统管道,法进兰行及循膨环胀水伸泵缩节带严负重荷变试形转损。坏事故 2006年3月26日10:50, #8机组A、B循环 泵电机测绝缘合格后送电。循环水系统准 备恢复运行,系统管道注水完毕。 2006年 3月26日11:41 主值将凝汽器循环水入口 门开至50%,出口门开至30%。11时43分 启顺启A循环水泵,
一、某电厂1000MW汽轮机轴瓦乌金损伤事故
16:12 机组负荷618MW,汽轮机跳闸,首 出原因“汽轮机润滑油压低”,转速到零 后,因主机油箱油位低使交、直流油泵不 能打油,润滑油压低而盘车投不上,事后 检查各轴瓦、乌金均有较大程度损伤。
2.事故原因: 一运、行某人电员厂对1机00组0M运W汽行轮状机态轴和瓦异乌常金情损况伤不事敏故 感,在多次发“电机密封油膨胀箱液位高 ”报警时,未引起重视,未检查相关参数 ,未对油位高的原因和危害进行分析,只 是简单的排油降低油位了事,未消除隐患 。 交接班制度执行不严格,巡回检查制度执 行不严格,不认真、不到位。 运行人员责任心不足,异常分析能力差, 事故和应急处置能力差。
电力系统事故案例
2020年5月26日星期二
汽机专业事故案例
1.事故经过: 2011年4月2日 某发电公司 #3机组(1000MW)临检后启动,4:59 汽 机一转、1某36电0r厂pm1时00,0MDWC汽S发轮“机发轴电瓦机乌密金封损油伤膨事故 胀箱液位高”报警,运行于是对密封油膨 胀箱采取放油处理。5:26报警消失。 07 :53 DCS再发“发电机密封油膨胀箱液位 高”报警,因机组启动操作多,主值只对 报警进行了确认,未检查确认油位高的原 因,也未安排巡检检查发电机消泡箱油位 、主机油箱油位等情况。
一、某电厂#1机组主汽温度高跳闸事故
16:36 #1炉过热器A侧出口汽 温600℃,锅炉MFT动作,5012、5013 开关跳闸,#1发电机灭磁开关联跳, #1发电机解列。
一、某电厂#1机组主汽温度高跳闸事故
2.事故原因分析
➢ 16:18 #1炉F磨煤机因加载油管漏油停运交 检修处理,16:21 #1炉E磨煤机跳闸后因不能 立即恢复运行,是此次MFT的起因。
器补水电磁阀前手动门未开。
运行人员责任心不足,异常分析能力差,
事故和应急处置能力差。
➢运行人员在检查出汽水分离器水位低时, 未严格执行集控运行规程规定, 真空泵分 离二器、水某位电低厂报真警空时泵叶,轮应等立部即件就变地形检损坏查事,故并 应立即开电磁阀旁路补水至正常水位,否 则手动启动备用真空泵,停用原运行泵气 水分离器补水手动门未开,试运后补水中 断造成水泵长时间在缺水情况下运行产生 汽蚀现象,同时泵体内水温升高造成内叶 轮等部件变形产生磨察导致设备损坏。
默契。
二、某电厂#2炉“给水流量低”MFT动作
1.事故经过: 11:15,#2机A小机#3瓦X向振动开始跳变,最高
波动到300um,就地测振无异常,联系设管部热工维 护人员处理,并要求解除该点跳小机保护。 11:59 #2机A小机跳闸,首出“振动高” (查2A汽泵组#3 瓦X向振动波动到280um),电泵联启正常。因中间点 温度很快上升到450℃(保护定置为457℃),12:00 紧急停止#2炉E磨,投入#2炉A/B层等离子助燃, 并入电泵运行,手动调整给水流量。
二、某电厂#2炉“给水流量低”MFT动作
2.事故原因分析 事故发生后,公司安全监察部按照
“四不放过”的原则,当天下午组织 发电运行部当班人员及专业主管、设 备管理部专业主任及主管对#2机组跳 闸原因进行了调查分析。
二、某电厂#2炉“给水流量低”MFT动作
1)#2机A汽泵跳闸是本次事故的诱因,A汽泵 跳闸后,分离器温度迅速大幅上涨,运行 人员大量加水降温后,在给水流量回调的 过程中,运行人员设定降低#2机B小机转速 幅度过大,同时由于担心电泵“抢水”, 造成汽泵“憋泵”不出力,又错误地调低 了电泵勺管开度,造成总给水流量下降过 快,是给水流量低MFT保护动作的直接原因 。
常运行。
进一步优化CCS调节性能。 提高运行人员操作水平,加强事故处理的培训; 加强对特殊运行工况的事故预想及演练。
电气专业事故案例
一、某电厂“5.1”电气误操作事故
1.事故经过: 1.1工作安排阶段; 1.2操作票生成阶段; 1.3操作票执行阶段
一、某电厂“5.1”电气误操作事故
三、某电厂#1炉“启动分离器水位高”MFT动 作03:57将C磨停运,将B层等离子投入。
03:59启动A磨煤机运行,维持负荷 300MW。 04:01 发现#1炉分离器温度从389度开始 快速上涨,立即将给水切至手动增加给水量, 最高至1100 T/H,已达到汽泵的出力极限,为 防止损坏汽泵,维持给水流量1100 T/H,同时 将给煤量快速减小,减少送风量,降一次风压 。
三、循环水管道法兰及膨胀伸缩节严重变形损坏事故
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