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120阀故障处理

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压力空气,使制动机缓解,也可以使副风缸、加速缓解风缸等的压 力空气全部排出。
四、紧急阀 紧急阀的作用是在紧急制动时加快列车管的排气(紧急局减作
用),使紧急制动的作用可靠,提高紧急制动灵敏度和紧急制动波 速。
性能参数: 1、列车管压力500kPa,能适用于600 kPa。 2、具有充气、减速充气、缓解、加速缓解、常用制动、保压、紧 急制动等作用。 3、采用直接作用方式二压力机构。 4、与空重车阀配套组成空、重车的无级调整,与球芯折角塞门、 密封式制动缸、双向闸瓦自动调整器、高摩擦系数合成闸瓦等高新 技术配套使用。能满足最高时速为80km、长度1500m,重量10000t 的重载货物列车及最高时速为100km的快运货物列车在规定距离 内停车的要求。紧急制动波速达到250m/s以上,常用制动波速不 小于180m/s,缓解波速不小于150 m/s。 5、设有半自动缓解阀。 6、适应环境温度范围为-50℃~70℃;可在解冻库零上110℃、3 小时高温解冻后,恢复常温后保持原有工作性能;低温性能为在 -50℃的环境温度下保持48小时后,在-50℃的低温下,保持原有 工作性能。 鉴于120阀的普及,在此我归纳了八大点120阀出现故障的特征和 处理办法。
六紧急制动不灵敏或不起紧急制动作用 1.紧急模板穿孔,当列车管急剧减压时,紧急室压力空气通过穿孔 处流向紧急活塞下侧,因而形不成使紧急活塞下移的压力差,或形 成压差较晚。 2.紧急活塞中心限孔过大,使紧急活塞两测形成的压力差较小,难 以推动先到阀顶杆。 3.安定弹簧过强,紧急活塞两侧压力差,虽然形成,但紧急活塞因 安定弹簧过强而难以下移。 4.先导阀杆别劲,放风阀弹簧过强或导向杆卡位,虽然紧急活塞两 侧的压力差大且紧急活塞也下移,但紧急活塞杆压不开或不易压开 先导阀和放风阀,所以造成不起紧急制动作用或紧急制动灵敏度 差。 处理方法: 更换紧急阀
七常用起紧急制动
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1.安定弹簧弱,紧急活塞两侧形成的压力差极易压缩安定弹簧。 2.紧急活塞轴向缩孔过小或被异物堵塞,当制动管减压时,紧很快 就在紧急活塞两侧形成较大的压力差,使紧急活塞下移,产生紧急 制动。 处理方法: 更换紧急阀
八无加速缓解作用 1.加速缓解止回阀的四爪圆弧滑有磨均匀,组装不正位或异物阻 挡,影响加速缓解风缸的风进入制动管。造成加速缓解不明显或无 加速缓解作用。 2.加速缓解风路被蜡或异物堵塞,也会造成无加速缓解作用。 3.加速缓解弹簧过强,或加速缓解阀杆密封圈过紧,或部分主阀前 盖的排气孔缩堵孔径偏大,造成打开加速缓解阀的阻力增大,造成 加速缓解阀打不开。 4.加速缓解顶杆组装反向,当作用部缓解时,虽然制动缸压力能够 推动加速缓解阀顶杆,打开加速缓解阀,但由于加速缓解阀顶杆密 封圈向内侧超过最大行程,失去密封作用,则加速缓解风缸和制动 管的压力空气就会从失去密封作用的轴孔经制动缸缓解通路从作 用部排气口排出大气造成无加速缓解作用。 处理方法: 更换120主阀
三制动后不缓解或缓解过慢
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1.滑阀抗力大,油质不标准。滑阀弹簧过强,主活塞模板厚。 2.主活塞漏泄严重,例如模板穿孔,密封圈不入槽,造成活塞两侧 压差小或形不成压力差。 3.制动管系漏泄严重,局减阀套或局减阀杆密封圈漏泄,加速缓解 阀下端密封圈漏泄,紧急二段套和紧急二段阀杆密封圈漏泄,都将 造成制动缸压力上升减慢或不上升,影响压力差的形成。 4.制动缸回路不畅或堵塞。 处理方法: 首先检查制动管的漏泄量及制动缸回路是否通畅,确认制动管不漏 泄及制动缸回路通畅后再更换120主阀。(具体参照图四)
二不制动或制动灵敏度差 1.进风管堵塞,压力空气不能到达副风缸及加速风缸, 2.主活塞模板穿孔,或密封圈不良,当制动管减压时,付风缸风压 经过模板穿孔处或密封圈漏泻处倒流制动管,轻责造成制动灵敏度 差,重责影响制动作用; 3.主活塞合成抗力大, 处理办法: 半自动缓解阀拉把确认副风缸内有压力空气时更换120主阀。(具 体参照图二)
关键词:车辆制动、 制动阀、120 阀、故障
前言 120阀由中间体、主阀、半自动缓解阀和紧急阀等四部分组成。
一、中间体 120阀的中间体与103阀的中间体作用相同,是用来安装主阀 和紧急阀,并用四个M20的螺栓和螺母将整个阀吊装在车辆底架 上。还起连通列车主管、副风缸、制动缸、加速缓解风缸与主阀, 紧急阀的各个气路的作用。 二、主阀 主阀(包括缓解阀)控制着充气、缓解、制动、保压等作用, 是控制阀组成中最主要的部分。它由作用部、减速部、局减阀,加 速缓解阀和紧急二段阀等五个部分组成。主阀体设计为方形,外形 较美观,加工时也便于装夹,为自动化生产提供了方便条件。 三、半自动缓解阀 半自动缓解阀(以下简称缓解阀)的功用是手动排出制动缸的
单车试验120阀故障判断处理
摘要:随着中国铁路事业的不断发展与提速,车辆制动的核心部件 制动阀也一步步升级,制动波速与缓解波速较高的120阀逐渐被普 及,而以往货车常用的GK,103阀逐渐被淘汰,因此对120阀故障 的判断及处理变的尤为重要,分析处理得当可以节约大量的时间和 劳力,反之费时费力不说,还可能影响到劳动者的情绪和工作信心。
四制动后保压时发生再制动 1.局减阀套、局减阀杆密封圈不良,使制动管的压力进入制动缸, 产生再制动。 2.节止阀研磨不良,关不住滑阀制动孔,付风缸压力空气进入制动 缸。 3.紧急二段阀,或紧急二段阀杆密封圈不良,制动管压力漏入制动 缸。 处理方法: 在保压时,如果制动管系部分漏泄严重,也能造成保压后的再制动, 故应先检查制动管系的漏泄,在确定不漏时,再进行换阀处理。
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一充气时主阀排风口大排风 1.滑阀弹簧过弱油质老化,滑阀与座接触不良或搬运时震动过大, 使滑阀与座间夹有不洁物; 2.紧急二段阀密封圈漏泄,主管压力进入制动缸后从排气口排出; 3.加速缓解阀套或加速缓解阀顶杆不良; 4.半自动缓解阀的加速缓解止回阀或付风缸止回阀漏泄的压力空 气进入制动缸后,从主阀排气口排出; 5.也发现有120阀中间体沙眼造成排气; 处理办法: 更换120主阀,如果连换2个故障仍然相同时,应考虑中间体有沙 眼,更换中间体。(具体参照图一)
五制动后保压时自然缓解 1.滑阀或截止阀研磨不良或有异物,使付风缸风压经漏泄处排出大 气造成自然缓解。
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2.主阀后盖结合处有漏泄,使付风缸压力漏入大气,造成自然缓解。 3.加速缓解阀套上的密封圈或止回阀密封不良,加速缓解风缸的高 压空气漏入制动管,造成自然缓解。 4.半自动缓解阀,付风缸止回阀密封不良使付风缸的风排出大气产 生自然缓解。 处理方法: 付风缸堵,付风缸小管漏泄也会造成自然缓解,因此应先检查漏泄 处所,再确定无漏泄时,再换120主阀。(具体参照图三)
以上就是生产中可能遇到的八种120阀的故障特征及处理办法, 生产工人掌握后可以较高的提升工作效率及降低劳动强度,避免不
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需要的工时浪费。
(图一) (图二)
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(图三)
(图四)
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