当前位置:
文档之家› 《防止电力生产事故的二十五项重点要求》防止发电机损坏事故
《防止电力生产事故的二十五项重点要求》防止发电机损坏事故
华 电 电 力 科 学 研 究 院
HUA DIAN ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE
10.2.4 汽轮发电机新机出厂时应进行定子绕组端部起晕试验,起晕电压满足 《隐极同步发电机技术要求》(GB/T 7064-2008 )。大修时应按照《发电机定子绕 组端部电晕与评定导则》(DL/T 298-2011)进行电晕检查试验,并根据试验结果 指导防晕层检修工作。 ※如果定子线棒防晕层质量有问题,可能因起晕电压偏低引发定子绕组绝缘 故障。 10.3 防止定、转子水路堵塞、漏水 10.3.1 防止水路堵塞过热。 10.3.1.1 水内冷系统中的管道、阀门的橡胶密封圈宜全部更换成聚四氟乙烯 垫圈,并应定期 ( 1-2 个大修期)更换。 10.3.1.2 安装定子内冷水反冲洗系统,定期对定子线棒进行反冲洗,定期检 查和清洗滤网,宜使用激光打孔的不锈钢板新型滤网,反冲洗回路不锈钢滤网 应达到200目。 ※改变水流方向.定期对定子线棒进行反冲洗,就可以将积存的杂质和污垢 冲洗掉,确保内冷水的冷却效果 。
10
防止发电机损坏事故
10.1 防止定子绕组端部松动引起相间短路 200MW 及以上容量汽轮发电机安装、新投运 1 年后及每次大修时都应检 查定子绕组端部的紧固、磨损情况,并按照《大型汽轮发电机绕组端部动态特 性的测量及评定》(DL/T 735-2000)和《透平型发电机定子绕组端部动态特 性和振动试验方法及评定》(GB/T 20140-2006)进行模态试验,试验不合格 或存在松动、磨损情况应及时处理。多次出现松动、磨损情况应重新对发电机 定子绕组端部进行整体绑扎;多次出现大范围松动、磨损情况应对发电机定子 绕组端部结构进行改造,如设法改变定子绕组端部结构固有频率,或加装定子 绕组端部振动在线监测系统监视运行,运行限值按照 GB/T 20140-2006设定。 和《大型汽轮发电机定子端部绕组模态试验分析和固有频率测量方法及评 定》(JB/T 8990-1999); (避开 95~1l5Hz )发电机定子绕组端部 振动在线监测装置
华 电 电 力 科 学 研 究 院
HUA DIAN ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE
※发电机在运行时,绕组上要承受 100Hz (两倍工频)的交变电磁力,由此 产生 100Hz 的绕组振动。该振动力与电流的平方成正比,故容量越大的发电 机中交变电磁力越大。由于定子绕组端部类似悬臂梁结构,难于像槽中线棒那 样牢固固定,因此,较易于受到电磁力的破坏。 10.2 防止定子绕组绝缘损坏和相间短路 10.2.1 加强大型发电机环形引线、过渡引线、鼻部手包绝缘、引水管水接 头等部位的绝缘检查,并对定子绕组端部手包绝缘施加直流电压测量试验,及 时发现和处理设备缺陷。 10.2.2 严格控制氢气湿度。 10.2.2.1 按照《氢冷发电机氢气湿度技术要求》(DL/T 651-1998)的要求,严 格控制氢冷发电机机内氢气湿度。在氢气湿度超标情况下,禁止发电机长时间 运行。运行中应确保氢气干燥器始终处于良好工作状态。氢气干燥器的选型宜 采用分子筛吸附式产品,并且应具备发电机充氢停机时继续除湿功能。
华 电 电 力 科 学 研 究 院
HUA DIAN ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE
10.3.1.3 大修时对水内冷定子、转子线棒应分路做流量试验。必要时应做 热水流试验。 10.3.1.4 扩大发电机两侧汇水母管排污口,并安装不锈钢阀门,以利于清 除 母管中的杂物。 ※热水流试验对查找个别支路堵塞故障非常有效。试验方法见《汽轮发电 机绕组内部水系统密封性检验方法及评定》(JB/T 6228-2005) 。 10.3.1.5 水内冷发电机的内冷水质应按照《大型发电机内冷却水质及系统 技术要求》(DL/T 801-2010) 进行优化控制,长期不能达标的发电机宜对水内 冷系统进行设备改造。 10.3.1.6 严格保持发电机转子进水支座石棉盘根冷却水压低于转子内冷水 进水压力,以防石棉材料破损物进入转子分水盒内。 10.3.1.7 按照《汽轮发电机运行导则》(DL/T 1164-2012) 要求,加强监视发 电机各部位温度,当发电机(绕组、铁芯、冷却介质)的温度、温升、温差与正 常值有较大的偏差时,应立即分析、查找原因。温度测点的安装必须严格
华 电 电 力 科 学 研 究 院
HUA DIAN ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE
※氢冷发电机内氢气湿度过高的主要危害为: (1)可能造成发电机定子绕组相间短路事故,即湿度过高的环境下,发电 机定子绕组线棒绝缘性能下降,易于发生表面爬电、闪络,以至拉弧放电,造 成短路事故。 (2)发电机转子护环应力腐蚀。理论和实践表明,发电机内部氢气湿度过 高是采用 50Mn18Cr4WN 材料的发电机转子护环发生应力腐蚀裂纹的主要诱因 。 ※目前,降低氢气湿度的主要措施有如下几点: (1)严格执行有关标准。《氢冷发电机氢气湿度技术要求》 (DL/T 6511996) (2)防止向发电机内漏油。 (3)保持发电机氢气干燥器运行良好。 10.2.2.2 密封油系统回油管路必须保证回油畅通,加强监视,防止密封油 进入发电机内部。密封油系统油净化装置和自动补油装置应随发电机组投入
华 电 电 力 科 学 研 究 院
HUA DIAN ELNSTITUTE
《防止电力生产事故的二十五项重点要求》 10 防止发电机损坏事故
华电电力科学研究院 2017年7月8日
华 电 电 力 科 学 研 究 院
HUA DIAN ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE
华 电 电 力 科 学 研 究 院
HUA DIAN ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE
运行。发电机密封油含水量等指标,应达到《运行中氢冷发电机用密封油质 量标准》(DL/T 705-1999) 的规定要求。 ※氢压变动时,密封油系统的差压阀和平衡阀跟踪、调整不好。 ※应采用密封油净化措施 控制油中含水量在 50mg/ L 以下。 10.2.3 水内冷定子绕组内冷水箱应加装氢气含量检测装置,定期进行巡视 检查,做好记录。在线监测限值按照《隐极同步发电机技术要求》 (GB/T 7064-2008) 设定(见 10.5.2 条) ,氢气含量检测装置的探头应结合机组检修进行 定期校验。具备条件的宜加装定子绕组绝缘局部放电和绝缘局部过热监测装 置。 ※氢气对发电机普通引水管有微渗透作用。 ※运行中发电机氢压高于水压。 ※内冷水中的氢气渗漏故障可能是由线棒绝缘磨损引起的,也有可能是水 接头密封失效、焊缝开焊、绝缘引水管损伤等原因造成的。