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_6炉 脱硫增压风机跳闸报告20090325

26日10:00左右,#6机组负荷314MW,增压风机静叶开度65%,GGH静烟侧差压1.6Kpa,此时系统运行正常。
区,在系统运行工况发生变化的情况下,增压风机失速喘振,出力产生变化影响到了FGD入口压力造成。
4.2纠正行动(Correction Action):
GGH差压与增压风机出力有关,增压风机静叶开度增大,出力增加,GGH差压就随之增大;反之则减小。从25日19:14#6脱硫再次启动后参数可以发现,在300MW负荷下,增压风机静叶开度在60%,GGH差压控制在1.2左右,与跳闸前参数对比分析可以得出GGH差压不是导致增压风机跳闸的因素。
增压风机静叶自动投入后,由于系统运行工况发生变化或者由于自动的迟缓,易造成静叶调节跳出自动控制的范围,此时自动投入已经没有意义,自动控制失效。而这种情况下,如果不将自动切为手动进行调整,容易引起增压风机失速和喘振,对设备和节能极为不利。
首出FGD入口压力高高。于19:14重新投入#6脱硫系统。
4.事件原因及纠正行动(Reasons & Correction)
4.1原因分析(Reasons):
从表面现象看,GGH差压大,FGD入口压力高,导致增压风机不具备调节能力;而从系统整个参数进行分析,增压风机跳闸前,静叶全开已经运行了相当长的时间,基本已经处于调节死区,在这段时间内,增压风机由于静叶全部打开,已经不具备调节能力,在这种情况下,增压风机失速喘振,就造成了出力突变,最终导致FGD入口压力突升,将FGD憋跳。
资料来源:现场资料
(Informed by)
分析整理:
(Prepared by)
专业审定:
(Reviewed by)
3.1事件发生前状态(Operation Status Before Breakdown):
#6机组负荷316MW,#6脱硫增压风机静叶全开,GGH静烟侧差压2.2-2.5跳变,FGD入口压力0.5Kpa。
3.2事件过程(Process):
3月25日19:10分,#6脱硫增压风机失速喘振,电流由314A下降至273A,FGD入口压力由0.5Kpa升高至1.06Kpa,FGD跳闸。
建议进行以下防范措施:
1.运行人员应正确理解自动的含义,当系统运行工况发生变化时,应注意观察系统参数的变化,及时进行调整;
2.当系统运行工况发生变化时,锅炉运行应与脱硫运行及时进行沟通,进行联调;
3.当增压风机静叶自动投入但调整无效时,应及时将自动切除,手动调整,严防增压风机失速和喘振。
以上调整不仅对设备寿命和长周期运行有利,而且有利于防止脱硫系统工况恶化进而导致恶性循环,更对我厂的节能工作大有裨益。
豫新发电有限责任公司运行事件报告单
( NO. )
报告部门(Reported by):设备维护部2009年3月26日
单位(Plant)
豫新发电有限责任公司
1.事件名称(Event)
3月25日#6脱硫增压风机跳闸分析
2.发生时间(Date)
2009年3月25日
3.事件描述(Description)
#6脱硫增压风机跳闸分析
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