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三(明)钢烧结厂电除尘灰的气力输送


粉生产低碱度球团碱度小于4.该70万生产线工艺设计先进
设备选型合理投资省。该生产线采用高炉煤气为主要燃 料,高炉煤气在回转窑,烧氧化球团的成功,缓解了公4 能源紧张的状况
,几有良好的经济效益和环境效益。⑷耸塍老,气化动
床论送飞灰在仓泵内必须得到充分流化,而且是边流化 边输送。该系统几以1特点除尘灰在密闭的管道中输送, 减少了对环境的次污染
气的静压和动压高浓度效率输送物料的。在此输送系统 中,1工程概况钢烧结厂130;烧结机是钢集团为十期间 实现300万1钢规模而实施的配套项目之。该工程由长沙 冶金设计研究院
负责整体设计。为了创造个优美干净的环境,收稿日期 2004 0413联系人王永顺365000福建明钢铁公司烧结厂设 备科4结论我厂利用原水泥厂的部分设备和场地,改造成 链篦
泵及相关的各种阀门组成。主要由输灰管道含直管耐磨
弯头及连接法兰和输气管道组成;机头电除尘器的输灰 管道为,00而805,机尾电除尘器尘器的输灰管道为丽80 抓65.由60
,钢灰库动防堵装置脉冲反吹布袋除尘器真空释放阀星
形给料机配料秤加湿机等组成。主要电源控制操作系统, 监控系统和各种气动阀门等。4系统调试4.1分部调试4.1.1 空压机的
孤转沆球团生产线,投资少阽效快。球团回转窑内焙烧 均匀,质量优于竖妒球札吨产能投资在8.,90元,该生产 线对厂小型钢铁企业。以及中小型矿山梢粉深加工。提, 1产品附加值。
有良好的推广价值,莱钢正在建设年产70万1球团生产线 条。球团在叫转窑焙烧过程中受热均,生产的氧化球团 质量好,是高炉炼铁的优质原料。该工艺对原料的适应 性强,可配加碱性精
部分都非常重要。但相对定系统的参数主要还是管道内
的参数即沿管来说,管道虽然看似简电,却是这个人部 分逍输送散料,所纶的空气鼾和压乃。由台英格索比73 空压机台3入0152
干燥机个21的储气罐及过滤器油分离器组成。台空压机
正常运行时两开备。气源系统主要为整个输送系统提供 足够的干燥无油的高乐气源,由15个电除尘器灰斗和15 个21的流态化仓
气管路应从气抟阀门检查到就地安装的屯磁阀筘再到义 用空气母管;电气接线需从仓泵上的元器件检查到电磁 阀箱再到主控室的控制柜内。全部接管接线迮接无误后, 方能分,付含泵上的迸
料,出料阀进气阀和排气阀逐个通气进行动作试验。试3 佥过程中检查各阀门的动作是否灵活,开关位置是否到 位。试验完毕后,应仔细检查核对操作箱盘面上标签标 注的名称是否与相应的
打开人孔门检查布袋应无破损或脱落,滤布应丁1燥。6 则应厂更换或烘晒。排气布袋应确保雨水不会淋入或渗 入。然后检查脉冲反吹压缩空气的压力流量和千燥度是 否符合要求。此17方
可启动脉冲控制仪,开启反吹气源进行空载喷吹试验, 检,反吹脉冲是否有力,脉冲控制仪上的喷吹程序是否 与说明书致;同,可以按说明书的要求旭过脉冲反吹仪 对喷吹,间和间隔时间作
。输送线路可灵活布置,占地面积少,能充分利用空间, 输送管道布置具有很大的适应性和灵活性。机械传动部 件少,结构简单,操作管理方便,易损件少,维修费用 低。能把台分,布置的
电除尘器的除尘灰集中输送到同灰库十。能做到定量输 送。便于4产调度和管理。整个系统易控制,便于实观自 动化,巨可对系统运疔情况如压力散料输送量空气量等 作准确的测试。2输送
管道堵塞,采用悬浮输送稀相输送方式;机尾成品的粉 尘粒径较细,因此采用了气化移动床输送密相输送方式。 同时,为了防止管逍堵塞。还在每条输灰管上设置了, 防堵装置。3系统组成
简介泛应用,并起着重要的作用。但由于气力输送2是正 压气力输送系统原理。由可输送部分管路部分灰库部分 和控制部分。中最为重要的。因为设计气力输送系统时, 决在整个系统中,每
试人员,该阀上应设置可卸式限位架,周宜设置护栏。 4.1.4星形卸灰阀的调试在通电通气状态下,查看阀门动 作是否灵活,七滞现象;电机运转是否正门有无发热等。 4.2系统调试
分部调试完成,确认各设备都处于良好状态后,对系统 进打空载调试。调试按设定的运行程序在,的控制下进 行。在系统的控制指令下,分别启动有关设备进行空载 运行。主控室根圯1;显
盒堵在出灰口上。空压机房的温度偏高,主要是因场地 限制,空压机房空间太小,且压缩机的热气直接排放在 室内所致。试运行时,机尾电除尘器电场灰斗的灰满到 屯除尘器中,造成电除卞
器1电场的阴阳极板短路。其原因有是机尾电除尘器电场 的灰景比设计时考虑的人足输灰,间较短,空压机房中 储气罐和干燥机的冷凝水直接排放在室内,造成了水在 干燥机和空压机之间不
断循环,加大丁干烨机的负荷,而。整个地板上直淌水。
影响空压机房的环垃。灰库下的加湿机卸灰时扬尘较大。 5.2对调试中所遇问采取的措施建立健全车间的规章制度, 规范操作。如
规定不能往皮带1乱扔破布烟盒快餐盒等杂物;电除个器 检修时不能住灰斗中扔螺栓螺母等边角料,检修完毕应 将其清理到电除尘器外;电除尘器的灰斗内不能积水, 每次开机时都要打开人
初冲反吹作的胀缩和抖动怙况,特别是布袋底部在反吹 时必须要有足够的抖动,否则会影响使叫效果。若布袋 底部反吹力不眵。可适当调长脉冲喷吹时间。压力真空 释放阀的调试都是生产厂
家根据订货时用户提出的极限真空值或压力释放值要求, 出厂时在专用试验台上调好的,空载试验时现场不必调 整。为防止正压状态使用时压力真空释放阀突然打开, 喷出灰成阀盖伤及运调
烧结料层透气性方面作了大量努力,以提高烧结矿产质
量。改善,合料透气性的主要手段是强化制粒。我厂直 致力尸制粒工艺改造。曾经先后实施了混加雾化水1混雾 化水分段打水混料矿仓
通蒸汽预热等技术,对提高混合料透气性起到了较好作 用。为了进步增强混合机制粒性能,我厂与秦皇岛新特 科技有限公司合作,共同对改善混合料造球的因素进收 稿日期2004 022
调试空压机安装完毕,在确认电气控制冷却水进排回路 连接无误后,即可通电进行运转试验。运转进程中应仔 细观察和检芑其运转是否平稳,有无异常声响或噪声, 在额定电压下电流是否正
常等。运转3,后,检查电动机压缩机和轴承等部位是否 有过热现象;同时用压力和流量计测量空压机的排气压 力和流量,换算成标准状态下的压力和流量,看看是否 与铭牌致在气力输灰系
孔检查小仓泵内的情况,有水需烘干,有杂物需清理后 才能开机。在电除尘器入口的气流分布板前加焊栅栏, 挡住被电除尘器吸进来的杂物,并在每次检修,将杂物 清除。把空压机的排气口
用管引到室外,以便将热气排到机房外,并在空压机房 加设台大功率的风扇,加强室内的空气流通。控制系统 的运行程序进行修改,延长了电场的输灰时间。管逍将 储气罐和干燥机的冷凝水
运行时参照主控柜上计显小的吒乃等参数值和器1的显6 值,以及现场的工况和计价,判断系统的运行,况,并 与现场调试人员起作些适当的工况调整。当系统不能正 常运行时。叮暂伶程控
远。迎过运时,根据物料和设备的实小情况, 以及调试人员的纟验作适当的调整,仆正常1再恢复程控 运行,直至系统能顺
方义的选纪气力输送,料在现代工业生产中己得到广求 制造厂采用我厂的电除尘灰模拟现场实际情况做试验, 并,了令人满意的效果。散料在管道中的几种输送方式 密相或稀相1.当管道中
气流速度很高时,所有的颗粒在管道中悬浮移动1;1.如
果气流速度下降,只有少量的颗粒在管道中悬浮,更多 的颗粒将集中在管道下部移动会出现1幻和6的种情形之, 但这要取决于散
为后段管道由于控制过高的流速以防止磨损,采用了扩 径设计,管径增大浓度降低,初速也较前段设计得高, 因此大粒子趋向沉积于管底,当流速在定范围内,符底 流仍能继续输送;万出现
栓塞,由厂人粒子间的缝隙大。中间可有气流通过,同 时在栓塞后堵塞位置前部的压力会上升而增加推压料栓 的静压力,从而使料栓崩溃而疏通,使输送继续下去。 我厂调试时发生的堵管主
求。烧结球团锥形逆流分级造球技术的应用孙长征么占 坤王连顺董建云唐山国丰炼铁厂提出了应用秦皇岛新特 科技有限公司研究的锥形逆流分级圆筒混合造球技术, 并对应用效果进行了分析
。唐山国丰炼铁厂烧结机于1997年12月份投产。原设计 为2台24烧结机,后经改造,成为台29.7 1烧结机和台 35.612烧结机。由于烧结生产能力严重不足,我厂在改善
料的性能。若散料是细粉料。则为1.1的输送方式即气化
移动床;若散料为粗颗粒,且较轻,则为抒分布很宽, 如果气体不能将颗粒姑;则矜道将会堵塞14.具体应采用 哪种输送方式,
主要取决于散料的性能。我厂烧结电除尘灰的要物理参 数如下粒径分布列于1.砬径范围机头机尾成品根据上述参 数以及实验得出的结果,我厂电除尘灰宜采用流态化下 引式正压气力输送方
王永顺明钢铁公司烧结厂源输送管路灰库及控制部分组
成,本文介绍了系统的工作原理及运行调试情况。系统 投产后,运行平稳,达到了设计要求。130,烧结机的套 除尘系统全部采用了
电除尘器,其型乃分别为机头即,22212机尾输送采用的 是正压浓相气力输送系统,由龙净环保气力输送部负货。 正压浓相干输灰系统是根据固气两相流的气力输送原 即。,利用压缩空
内,而净化后的空气排入大气。我厂使用的是正压气力 除灰系统,采用级脉冲反吹布袋式除尘器,为了保证布 袋除尘器的振打效果,防止布袋粘灰掉不下来,要求用 于布袋除尘器脉冲反吹的
压缩空气具有较高的干燥度;通常都采用仪用压缩空气, 经过干燥器处理,大气露点温度应不高于40,引到布袋 除尘器的脉冲反吹的压缩空气接口的空气压力应不低于 0.63.调试时,
利运行。5调试和试运行中遇到的故障分析和处观5.1调试
和试运行中遇到的问及原因分析堵管。堵管般发生在仓 泵出口后不到15,1白起始段内,这是因为起始段的流违 低浓度高流态
最不稳定。随着输送过程中摩擦阻力对压缩空气能量的 消耗,管内压力逐渐降低,比容,加,使压缩空气体积 膨胀,流速增高,就不容易发生堵塞了。后段管道就是 堵塞了也会自动疏通,因
要在机头电除尘器的输灰管堵管后启动沽堵装置,堵, 但运广6次仍无效汜,后用饨击法找到了堵管的位置,拆 开后发现是由于仓菜中有水,除尘灰落入后,粘结成糊 状而造成的,在系统调
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