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现场改善方案及几点建议


3、精坯检验重新排拉布线(导入全检)
从品质部每日数据中选取一周的数据得知成瓷的良率仅78.34%。个人认为主要的原因为 成型的检验采用抽检的方式,我觉得这是很不合理的。因为在进素烧窑之前所有的报废品都 是可以走返工流程的,期间的成本损耗相对较少(仅有水电+人工成本),但素烧成瓷后,所 有的产品只有倒入垃圾堆,变成实实在在的公司成本损失(水电气+人工+原料+窑炉等部分设 备折旧)故在采取制程验证改善前五项不良的基础之上,在精坯导入全检的方式,将不良品 尽可能多的拦截下来,该返修的返修,该送原料车间的送入原料车间走FA流程,以提高后段 的直通率水平。
2、流水线的初步评估
其实最有效的工作流程优化是导入流水线作业,故也初步进行了流水线导入的评估。
1、两条线实际嫁动时间9.5H;两条线最低产能=2*13200=26400;(跑顺后正常产能为27470+) 2、两条线人力需求:24*2=46人;以上岗位车间现有人力56人,节省10人,多余的人力可以进行产线轮休安排,保证员工休息时间充足。 3、以上排拉布线方法为现阶段的工作效率,随着员工工作熟练度的提升,产能只会越来越高。建议按此方式进行排拉。 目前的问题点: 1、员工工资的计算方式变更,由于是流水线,无法较好的统计单人产量,建议按照团体完成的产量计算工资。 2、员工的工资模拟,需拿出一定的数据进行模拟,然后与现在的工资进行对比,若工资更高或持平则可以导入,否则员工意见会较大。 3、洗坯处需重新设计水管布线方式,工程量较大,需工程部门评估。 导入的好处: 1、由于工序细分,则管理可以做到更加精细化,从而保证产品质量的稳步提升。减少修洗坯的批量性质量问题发生的几率。
以上
何志 2016.6.27
目录:
第一部分、成型车间工作改善
第二部分、公司层面建议事项
精益生产推行—洗坯流程优化、流水线导入、
精坯检验导入全检
实行班长巡检工作流程 全制程验证改善不良 车间目视化改善-6S与看板管理 员工培训改善
技术部增加当站PE--工艺工程师/技术员 增加每日生产例会-各部门提高工作效率 增加IPQC起到过程监督的作用 厂房改造以降低车间温度--留住人员 员工正激励机制重新修订
第一部分、成型车间工作改善
一、精益生产推行
1、洗坯工作流程优化 目前整个成型车间全部是分站式作业,比如洗坯的员工,同一车产品要做四道工序: 修坯体--->磨瓶颈--->洗瓶口、量尺寸,再将已喷釉的产品拉来进行洗坯。整个流程全 部由一个作业员完成。在不停的从坯架车上取放造成动作浪费。故考虑将该工序人员重新排 拉组合,以流水方式完成这三道工序,最大程度的减少搬运的距离、频繁的动作浪费。且让 员工的操作越来越简单,有助于工作效率的提升。
2、缩短成型车间产品生产周期1天左右。(现阶段产品生产周期基本在3天左右,改善后生产周期基本在2天左右) 3、所有装满产品的坯架车只有4个状态,粘接后待修坯、修坯后待烘烤、烘烤后待投流水线、精坯待转素烧窑。便于进行区域规划,利于成型车间的
6S改善。 4、可考虑增设IPQC的岗位,便于进行制程巡检管控,有利于质量的提升。 5、导入流水线可考虑增加气枪吹瓶口的动作,消除瓶底/瓶颈内泥渣(此项已验证可行,可将除多余粘接料外的所有注浆、粘接掉入的泥渣清除干净) 6、流水线导入可在线尾部增加自动气枪,专门吹除瓶口外部泥渣,效果较好(此项已验证可行,能有效吹除瓶口外部残余泥渣) 7、中间各工序可以省去部分坯架车的积压,提高坯架车的周转效率。
N/T
标准工时
洗坯
19.9
15.9
27.2
13.7
25.8
16.2
18
15.5
16.1
19.5 18.78 18.78
192
由以上数据可知:
洗坯的标准产能为192个/H,若每日工作7.5H,则全天产能为192*7.5=1440个。
若需完成25000以上产能,则需要17人。
以上排拉修坯人员总数需求为17+21=38人平均上班8H可完成每日25000的产能目标。
这只是基于目前的现状所测得的数据,其实一线操作人员的操作越简单越好,每天都在
做同样的简单工作,对于技术的熟练度提升是有相当大的帮助。
优点: 极大的提高员工的工作效率,减少人员配置: 目前的现状洗坯的员工需要40人工作10H才能完成当天2.5W精坯的目标,现在38人在8H
就能完成。如果将工作时间提高到目前的10H,有效嫁动时间为9.5H: 修坯体的人员6组即18人就可完成当日产量目标,节约3人; 洗坯的人员由17人减少为14人,节约3人; 综上所述:一共节约6人。这只是基于现状的数据所计算出来,随着员工动作的单一、效
泸州得天陶瓷有限公司
Luzhou Detian Ceramics Co., Ltd
何志 2016.6.27
尊敬的刘总、李总并各位领导:
本人加入得天陶瓷已一个多月的时间。期间耗时半个月对公司所有车间的生产流 程有了一个初步的熟悉,对于公司的工艺流程及生产管理现状已经有了一个初步的认识。后 定职于整个公司最重要也是最关键的成型车间,在此期间发现了一系列急需改善的问题点。 根据本人以前的工作经验,拟定了部分的改善思路与几点建议。由于本人以前未接触过陶瓷 行业,肯定存在诸多认识不到位之处,还望各位领导指教。
率会提升得比较明显,后期所需的人力只会更少。 目前的困难点:
由于公司本工序采用的是计件方式,若导入可能工资的计算方式会进行调整,由个人计 件变更为小组计件。对于各组员工速度的匹配度在管理上增加了一定的难度。
这只是成本最低的方案,最优化的方案是导入流水线,将烘烤完毕之后的所有工序导入流 水线作业的模式,最大限度的提高产品的周转效率、降低动作浪费和搬运的浪费。
4.9
7.7
5.9
6.1
7.1
5.8
6.9
5.1
6.2
由以上数据可知: 瓶颈岗位为修坯,一组三人每小时标准产能为489个。 若每日工作7.5H,则全天产能为489*7.5=3667个。 若每日完成25000以上,则需要7组人力,共计21人。
工序
第1次 第2次 第3次 第4次 第5次 第6次 第7次 第8次 第9次 第10次 T/T
工序 修坯 磨瓶颈 洗瓶口,量尺寸
第1次 第2次 第3次 第4次 第5次 第6次 第7次 第8次 第9次 第10次 T/T
N/T
标准工时
7.6
6.4
7.5
5.9
7.6
9.1
7.2
8.9.6
5.3
5.5
8.6
6.3
5.5
5.9
6.3
5.3
5.94
7.36
489
5.7
6.8
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