煤制合成气技术比较
煤制合成气技术比较
Texaco水煤浆气化、Shell粉煤加压气化和GSP气化技术都是典型的洁净煤气化技术,各有特点,各企业在改造或新建时应根据煤种、灰熔点、装置规模、产品链设定和投资情况进行合理选择。
下面就上述气化技术及其选择和使用情况进行分析和评价,供大家参考。
1、Shell气流床加压粉煤气化
该工艺在国外还没有用于化肥生产的成功范例。
中石化巴陵分公司是第一家引进该技术用于化肥原料生产的厂家。
到目前为止,国内已先后有18家企业引进了此项技术(装置)。
但该工艺选择的是废锅流程,由于合成原料气含有的蒸汽较少,3.0MPa下仅为14%;因此用于生产合成氨后续变换工序要补充大量的水蒸气,用于甲醇生产也要补充一部分水蒸气于变换工序,工艺复杂,也使系统能量利用不合理。
湖北双环科技股份有限公司是第一家正式投运的厂家,于2006年5月开始试车。
据反映,试车期间曾发生烧嘴处水冷壁烧漏,输煤系统不畅引发氧煤比失调、炉温超温,渣口处水冷壁管严重腐蚀,水冷液管内异物堵塞和烧嘴保护罩烧坏等问题。
引进该技术的项目投资大。
2006年5月贵州天福与Shell签约,气化岛规模为每小时17.05万m3CO+H2,投资9.7亿元人民币,为同规模水煤浆气化岛投资的1.8倍。
气化装置设备结构复杂,制造周期长。
气化炉、导管、废锅内件定点西班牙、印度制造,加工周期14~18个月,海运3个月;压力壳可国内制造,但材料仍需进口,周期也较长;设备、仪表、材料的国产化率与水煤浆气化相比差距比较大。
建厂时间长(3~5a),将使企业还贷周期长,财务负担加重。
2001年与Shell签约的中石化巴陵分公司、湖北双环、柳州化工股份有限公司只有双环于2006年5月试车;2003年与Shell签约的中石化湖北化肥分公司、中石化安庆分公司、云天化集团公司、云维集团沾化分公司只有安庆于2006年10月开始煮炉。
Shell气化装置没有化工生产成熟应用为依托,消化掌握需要经历较长时间。
陕西渭化集团300kt
/a合成氨装置引进前,国内虽已有鲁南化肥厂Texaco气化炉使用经验,但从1996年建成试车至2000年,也历经了5a才达到300kt/a的设计能力。
因此,估计Shell气化技术的消化、吸收和达产历程也是漫长的,不会比当年Texaco气化耗时短。
可见,盲目跟风引进无异于高价为
Shell做工业应用的大规模示范,实际风险较大。
2、GSP气流床加压粉煤气化
自2005年以来,有宁夏煤业集团公司、安徽淮化集团公司、江苏灵古化工股份有限公司3家与德国未来能源签约引进GSP气化技术。
该技术主要技术指标与Shell气化基本处于同一水平,投资介于Shell与水煤浆气化之间。
其主要区别是:Shell是多喷嘴对置装于侧壁,采用合成气上行废锅流程;而GSP是单嘴顶喷,采用合成气下行激冷流程。
由于GSP采用的是激冷流程,更适合于化工生产,因此被不少专家看好、推荐。
该技术同Shell技术类似,没有成功的粉煤气化应用实例参考,存在较大的风险,谁先引进就等于谁为GSP进行工业示范。
由于多种原因,淮化、灵谷与未来能源签定的引进GSP合同已暂停执行,并转向寻求水煤浆气化技术。
因此,选用此
项技术更需谨慎。
3、水煤浆气化技术
3.1Texaco水煤浆气化技术
Texaco气化炉以浓度60%的水煤浆为原料,单嘴顶喷,耐火砖热壁,激冷流程为主,在我国20世纪80年代末引进此技术时,国际上已有美国冷水IGCC电厂、伊斯曼CO羰基合成化工厂、
日本宇部合成氨厂等4套工业装置运行。
20世纪80年代末,鲁南化肥厂首次引进Texaco水煤浆气化技术用于生产合成氨。
该项目由原化工部一院详细设计,国产化率达到90%以上,1993年建成试车,1995年年产量超过设计水平,而后较快地将负荷提到130%以上并稳定运行,单炉最长连续运行130多天,年运转率90%。
投
运后的前6a年平均运行时间为326.8d(日本宇部前6a平均为327d),曾创双炉无备车、每台炉
平均年运行306d的成绩。
1995年获国家科技进步一等奖,是国家对国内在Texaco气化工程设计、设备国产化、操作管理等方面消化吸收改造所取得的卓越成效的肯定。
在鲁南化肥厂的成功
示范,使Texaco水煤浆气化技术在我国进一步推广,揭开了我国洁净煤气化的序幕。
目前我国采用该技术的在运行装置有24台,在建装置10台。
3.2四喷嘴对置式新型气化炉
该类型水煤浆气化炉的开发是国家“九五”重点攻关课题,由兖矿鲁南化肥厂、华东理工大学共
同完成中试研究,取得了多项发明专利,经有关部门考核、鉴定和验收,认为是“填补国内空白”
和“国际领先”。
“十五”期间进入工业示范阶段。
在华鲁恒升和兖矿国泰建设的3台炉子已进
入正常工业运行,目前在建的炉子有7台。
3.2.1华鲁恒升气化装置运行情况
华鲁恒升大氮肥国产化项目气化部分同时建有3台水煤浆气化炉,均为750t/d,压力6.5MPa,2开1备,其中1台为四喷嘴对置式新型气化炉,于2004年12月1日一次投料成功,2005年6月2日正式运行。
至2006年7月,四喷嘴气化装置累计运行5800多小时,相当于年运转率67.85%,高于另外2台炉子的平均运转率,单炉最长运转时间为1380h。
2006年3月国家组织对大氮肥国产化项目现场考核,气化装置碳转化率为99.9%,有效气成分含量高于84%,渣中含碳量<5%。
该气化装置较相同规模的Texaco水煤浆气化装置每天多创效益5万元。
华鲁恒升大氮肥国产化项
目获2006年化工行业科技进步特等奖。
3.2.2兖矿国泰气化装置运行情况
兖矿国泰与华东理工大学共同承担“十五”国家“863”项目——多喷嘴对置式水煤浆气化技术工业装置及配套工程,采用2台1150t/d、压力4.0MPa的四喷嘴气化炉,配240kt/a甲醇,7.18万kW联合发电,供200kt/a醋酸装置。
气化炉2005年7月2日一次投料成功,10月16日正
式运行,单炉最长连续运行时间超过1650h。
2006年(截至11月15日)开工率为96%,2006年生
产甲醇230kt,醋酸170kt。
2005年12月11日该项目通过了“十五”国家高技术研究发展计划重大课题“新型水煤浆气化技术”千吨级工业示范装置“863”项目专家的现场考核。
3.2.3与Texaco气化技术主要数据比较
国内四喷嘴气化技术与Texaco气化技术主要数据比较见表1。
由表1数据分析:①鲁化Texaco、国泰四喷嘴、鲁化粉煤中试均使用北宿水洗煤,可比性较强,国泰四喷嘴主要技术指标介于Texaco水煤浆气化与粉煤气化中间,比Texaco有较大提高;②华鲁恒升Texaco炉与其四喷嘴炉也都使用同一煤种——神府煤煤浆,比较结果趋势也同上,且更明显;③华鲁恒升Texaco、上海焦化Texaco、渭化Texaco使用相同或相近煤种,其主要气化数据处于同一水平,说明水煤浆气化技术已很成熟,各厂掌握较好。
四喷嘴水煤浆气化装置与国外水煤浆气化技术相比,其技术特点和优势主要有以
下几点。
①国泰四喷嘴气化炉与鲁化Texaco炉同期运行数据比较,有效气成分含量提高
2%~3%,CO2含量下降2%~3%,碳转化率提高2%~3%,比氧耗降低7.9%,
比煤耗降低2。
2%。
②气化炉负荷可调范围大,适应能力强,有利于装置大型化。
③复合床洗涤冷却液位平稳,有效避免了Texaco炉激冷室液位波动,带水带灰
问题;粗合成气与黑水温度比Texaco低10℃,说明其传热、传质效果好。
④分级合成气初步净化节能、高效、压降小、分离效果好。
⑤渣水直接换热优于Texaco间接换热,蒸发热水塔出气温度与灰水温差仅4℃,
克服了间接换热设备易结垢堵塞问题,也提高了换热效率(Texaco闪蒸汽冷凝器。