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脱硫制浆区浆液管应用陶瓷复合管改造技术方案

大唐耒阳发电厂
脱硫制浆区浆液管道应用陶瓷防磨改造技术方案
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2011年 11 月 25 日
大唐耒阳发电厂脱硫制浆区浆液管道应用陶瓷防磨改造技
术方案
概述:
我厂脱硫制浆系统由两套制浆系统组成,于2008年12月投入运行。

该区域石灰石浆液管道是郑州力威管道设备有限公司生产的碳钢+衬胶型耐腐蚀管道,管道型号为DN125、DN100,其中碳钢管壁厚4mm,衬胶层厚3mm。

管道在正常运行中输送介质为弱碱性水和30%的颗粒状固体,对管壁形成弱碱性腐蚀和冲刷性磨损。

一、我厂脱硫制浆区石灰石浆液管道存在的主要问题:
1、由于球磨机出口浆液颗粒较粗,对管道磨损较大,自2009年2月起,该区域部分管件(大小头、三通、弯头)已多次磨穿,并不断的进行更换。

2008年至今出现较大范围的管道泄漏,严重影响了脱硫设备、系统的正常运行和周边的环境卫生。

2、2010年管道刚磨穿泄漏时,采用补焊方式处理,此种方式破坏管道内的衬胶,降低了管道抗磨(腐)蚀能力,焊口部位更容易磨(腐)蚀穿孔,2011年采用抱箍+橡胶处理,由于磨损严重,检修工作量随之增加,设备可靠性大大降低。

3、碳钢+衬胶型耐腐蚀管道对管道内流动介质的冲刷性磨蚀抵抗能力较差,局部管件使用寿命为3~4个月,运行近3年来,泄漏频繁。

4、由于管道时常发生泄漏,大量泄漏浆液未经旋流器处理的排入地坑,经排污泵泵入石灰石浆液箱。

造成石灰石浆液品质下降影响脱硫效率,同时容易造成供浆管道堵塞。

二、脱硫制浆区衬胶管道改造方案:
根据相关电厂使用陶瓷管道的运行情况,将现有脱硫制浆区衬胶管道改为陶瓷防磨管。

陶瓷内衬复合管因充分发挥了钢管强度高、韧性好、耐冲击、焊接性能好以及刚玉瓷高硬度、高耐磨、耐蚀、耐热性好,克服了钢管硬度低、耐磨性差以及陶瓷韧性差的特点。

因此,复合管具有良好的耐磨、耐热、耐蚀及抗机械冲击与热冲击、可焊性好等综合性能。

是输送颗粒物料、磨削、腐蚀性介质等理想的耐磨、耐蚀管道。

三我厂脱硫制浆区衬胶管道技术改造范围
脱硫制浆区域浆液管道;球磨机出口至石灰石旋流站、石灰石旋流站至球磨机锥形给料器入口、石灰石旋流站至球磨机前浆液循环箱入口、石灰石旋流站至脱硫浆液箱入口,共4段管道。

四、脱硫制浆区陶瓷浆液管改造达到的效果:
1、消除脱硫制浆区浆液管道泄漏,延长使用寿命,减轻检修人员工作强度
2、减少了人力、物资投入,降低了维护费用。

3、提高了制浆系统设备可靠性和稳定性。

4、改善了制浆区文明生产差的状况,降低了对外部环境地二次污染。

五、实施步骤:
根据我厂实际,设备改造工作必须在机组大修期间,停2台机情况下进行;连续工期不超过半个月,否则要引起发电损失。

必须有计划分期分批分系统实施。

六、改造经费
(一)投资估算表;无
(二)设计费:无
(三)调试费:无
(四)设备费: 75.8万元
(五)施工费(其中人工费):无
(六)主材料费:无
(七)工程总投资:75.8万元
(八)设备、材料明细表(见附表)。

附表
陶瓷复合管道材料清册单位(mm)
注:投标方在中标后需现场测量尺寸
大唐耒阳发电厂设备部
二〇一一年一一月二十五日。

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