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深床反硝化滤池在污水厂提标扩建工程中的应用
SH EN X iao- ling1, L I D a-cheng1, JIANG Lan- lan1, XU H uan-w en2
( 1. Wux i Municipal D esign and R esearch Institute Co. L td., Wux i 214072, Ch ina; 2. Wux iH uishan W astew taer T reatm ent Co. L td., Wux i 214174, China )
Ab stract: To m eet the c lassÑ -A criteria spec ified inD ischarge Standard of Pollutants f orM unicipal W astewater T reatm ent P lant ( GB 18918- 2002) , the th ird-stage pro ject o fW ux i H uishan WWTP adopted deep-bed den itrification filter after the enhanced bio log ical treatm ent because the deep-bed denitr-i f ication filter has advan tages of sm a ll occup ied area, low energy consum ption and stable n itrogen rem ova l efficiency. M oreover, the on line carbon source addit ion device w as used to f it the change in w astewa ter qua lity. T he design param eters of the pro jec,t the treatm en t process flow and its design characterist ics are expoun ded.
针对一级 A出水水质要求, 二级处理采用强化 生物除磷脱氮的改良型 A2 /O 工艺, 突出生物脱氮 优先, 兼顾生物除磷、辅助化学除磷的设计原则, 针 对 TN 的难降解性, 强化硝化反硝化反应, 确保处理 效果。同 时, 为确保出水水质, 需增设深度处理系 统。 211 深度处理工艺的选择
常规的深度处理技术有: ¹ 直接过滤; º 微絮凝 过滤; » 絮凝 /助凝 /过滤; ¼絮凝 /沉淀 /过滤; ½ 絮 凝 /助凝 /沉淀 /过滤。
20 0
32 3. 0 40
污水处理厂设计出水将达到 5城镇污水处理厂 污染物排放标准 6( GB 18918) 2002) 一级 A 标准。
2 深度处理工艺选择及工艺流程
污水处理厂扩建工程处理工艺的选择, 应充分 调研、分析和评价现状水量、水质及运行效果, 要根 据污水的水质、水量, 考虑回收其中有用物质的可能 性、经济性以及受纳水体的具体条件, 并结合调查研 究与经济技术比较后决定。
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沈晓铃, 等: 深床反硝化滤池 在污水厂提标扩建工程中的应用
第 26卷 第 4期
表 2 设计进水水质 T ab. 2 D esign in fluent qua lity
m g# L- 1
项目 COD 进水 400
BOD5 15 0
SS NH3 - N TP TN
化学除磷加药间与鼓风机房合建, 采用后置投 加方式投加 三氯化铁 ( FeC l3 ), 投加点 位于一体化 A 2 /O 池出水端的微絮凝池。 313 絮凝药剂投加系统
絮凝药剂采用液态 FeC l3, 设计投加量为 5. 24 m g /L。纯度 ( F eC l3 含量 ) 按 90% 计 则最大用量为 145. 6 kg / d, 投加点位于一体化 A2 /O 生化池出水端 的微絮凝池内, 新建加药间 1座, 平 面尺寸为 18. 4 m @ 8. 4 m, 设一体化溶药加药装置一套, 同时配置 2 台隔膜计量泵。
检测仪联动, 根据出水 SS、TN 指标反馈, 自动调节 运行。反硝化深床滤池工艺软件包括反冲洗周期、
反冲洗频率的设定, 反冲洗鼓风机的控制, 气动阀门
和电动阀门的控制, 反冲洗清水泵的控制, 反冲洗废 水泵的控制, 驱除氮气的控制, 絮凝药剂及碳源投加 量的控制等内容。反冲洗流量及回流控制阀必须包 含定位器, 适用于 模块化运行, 所有电磁阀 均有按 钮, 可用于手动操作。
二级处理出水进入深床反硝化滤池, 滤池为矩
形钢筋混凝土结构, 分 4格, 单格尺寸为 13. 72 m @ 2. 90 m @ 5. 5 m, 水力 负荷为 6. 55 m3 / ( m 2 # h ), NO-3 - N 负荷为 0. 43 kg / ( m3 # d), 滤速为 6. 55 m /
60 75 90
COD / (m g# L- 1 )
3 56 3 62 3 85
氨氮 / ( mg# L- 1 )
21. 85 26. 14 31. 87
总磷 / ( mg# L- 1 )
1. 9 2. 34 2. 6
综合实际进水情况, 结合考虑现状新增污水来 源并参考期工程进水水质 ( 见表 2) 。
h, 过滤周期为 23. 5 h, 冲洗周期为 0. 5 h, 冲洗时间 为 6 m in, 反冲洗水速为 15 m3 / ( m 2 # h) , 反冲洗气 速为 90 m3 / ( m2 # h) 。反冲洗时由水泵抽取清水池
内滤后清水进行反冲。
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第 26卷 第 4期
中国给水排水
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滤池。实际运行过程中, 在气温适宜的条件下投加
碳源, 培养反硝化 细菌挂膜, 培养好后不再 外加碳
源, 此时主要功能是过滤, 滤池进水中有少量 BOD5, 因此滤池中仍有相当数量的反硝化细菌。当 TN 超
标时, 运行时只需补加碳源, 反硝化功能很快恢复,
在去除 SS的同时进一步反硝化脱氮, 运行工况可灵
第 26卷 第 4期 2010年 2月
中 国 给水 排 水
CH INA W ATER & WA STEWAT ER
V o.l 26 N o. 4 Feb. 2010
深床反硝化滤池在污水厂提标扩建工程中的应用
沈晓铃 1, 李大成 1, 蒋岚岚1, 徐焕文2
( 1. 无锡市政设计研究院有限公司, 江苏 无锡 214072; 2. 无锡惠山水处理有限公司, 江苏 无锡 214174)
工艺流程如图 1所示。
图 1 工艺流程
F ig. 1 F low chart o fWWT P
深床反硝化滤池主要针对 SS的去除, 保证出水
SS< 10 m g /L, 同时考虑在冬季低温反硝化效果不好
时, 在滤池进水区投加适量碳源, 对出水 TN 进一步 把关。反硝化系统既是固定生物膜反应器又是深床
根据无锡地区污水处理厂的实际运行情况, 冬 季寒冷时期, 进厂污水浓度 增大, 污 水处理难度加 大。同时, 反硝化菌活性与温度密切相关, 温度 < 10 e 时, 反硝化 速率明显下降 [ 1] 。因此, 根据对处理 水质的详尽分析, 二级 A 2 /O 工艺结合后续反硝化 深床滤池的设计, 两种工艺优势互补, 能确保一级 A 的出水要求, 使整个污水处理系统能承受更大的水 质和水量的冲击负荷, 同时为更为严格的出水标准 留有空间。 212 工艺流程
mg# L- 1
项目
COD BOD5 SS TN T P NH3 - N
夏 进水 60 20 40 15 1. 5 5( 8)
季 出水 50 10 10 15 0. 5 5( 8)
冬 进水 60 季 出水 50
20 40 20 1. 5 10 10 15 0. 5
5( 8) 5( 8)
311 深床反硝化滤池设计
活转换。春秋季及夏季温度较高时, 反硝化深床滤 池不用外加碳源 可灵活转换成 深床滤池去除 SS。
通过滤池控制软件系统及 现场控制柜控制 滤池运
行、反冲洗及碳源投加。
3 深度处理单元设计
深度处理工程水质要求如表 3所示。
表 3 设计进、出水水质
T ab. 3 Des ign influent and e ffluen t qua lity
关键词: 脱氮; 深床滤池; 反硝化 中图分类号: X703. 1 文献标识码: C 文章编号: 1000- 4602( 2010) 04- 0032- 03
Application of D eep-bed D enitrification F ilter in Upgrading and Extension P roject ofWW TP
314 碳源投加系统 当反硝化除 TN 效果不能保证时 ( 尤其在冬季
低温条件下 ), 向 处理构筑物内投加碳源强化生化 脱氮, 保证出水 TN 稳定达标 [ 2] 。投加碳源为醋酸, 加药点位于反硝化深床滤池进水区, 以保证反硝化 的碳源需求。
315 自控设计 反硝化深床滤池自带 PLC 系统, 与在线 SS、TN
K ey w ords: n itrogen rem ova;l deep bed filter; denitrifica tion
无锡惠山污水处理厂位于无锡市北部惠山新城 内, 现有规模为 2. 5 @ 104 m3 / d, 分二期建设完成, 远 期规划总规模为 10 @ 104 m3 / d。根据排水规划及水 量增长情况, 拟扩建 2. 5 @ 104 m3 /d规模, 使总处理 规模达到 5. 0 @ 104 m3 /d。出水水质执行国家城镇 污水处理一级 A排放标准。
深度处理工艺基于二级强化处理出水的水质情