当前位置:文档之家› 烧结环冷余热发电在鞍钢三烧上的应用及存在问题的探讨

烧结环冷余热发电在鞍钢三烧上的应用及存在问题的探讨


2.2三烧余热发电的工艺设计原则 三烧回收利用环冷机1。和2。风机范围内的 高温烟气的热量,配置l套双压余热锅炉和1套 补汽凝汽式汽轮发电机组构成的余热发电系统, 将废热烟气通过余热锅炉产生的蒸汽用于汽轮发 电机发电。 环冷烟气的余热回收采用烟气循环系统,即:
2011年全国冶金企业热电专业年会论文集 2.4三烧余热发电机组的技术特点 (1)锅炉为双压锅炉(1.96 MPa和0.49
军銎_三?“j严耋兰2鬻图_”囊?m若! 盂僦‘一h1熙 。—监一
卜毒矗:五醮零。
!I搀%:o
“““
高圣誊蓠 k…;一?彳畦【。.二整

l馐]三]p一暑:
里甄囊笥盘手鼋峨
发电的投运,彻底解决了2010年夏季蒸汽管阿压 力高,放散蒸汽50~IOOt/h的能源浪费问题,创造 了鞍钢历史上夏季蒸汽零放散的记录。为鞍钢节 能降耗、资源利用、绿色环保、开发节能新技术做 出了先锋领航作用,同时.也为其他钢铁企业应用 诙技术提供了成功的经验教训。
循环风机 图1三烧余热发电原则性系统图
3三烧余热发电的性能测试
本工程于2009年11月锅炉投入运行;2010 年5月14日汽轮发电机组并网发电,调试全部结 束。2011年6月16日与杭锅集团共同对三烧余 热发电进行了性能考核的测试(环冷机下密封没 做)。 3。1炼铁在烧结矿料上,按照会前的要求组织生 产。烧结矿平均500t/h,料层厚度1300mm,环冷 机转速2.5m/rain,发挥了最大的生产能力。双方 认可。 3.2性能考核测试以锅炉入口烟温、烟气量达到 设计值作为考核的先决条件。
序号
1 2
表1性能设计值 名 称 数据
400
余热锅炉入口热烟气温度18烟囱,oC 余热锅炉入口热烟气温度2。烟囱,℃
环冷机1。烟囱可用废气量,甜/h 环冷机2’烟囱可用废气量,0/h



300 40000Q
3.3测试中,一段烟气平均温度383"(i,二段烟 气平均温度268℃,0ma/h之间。再增加转速,烟气 温度则降低,无法再进行调整。双方认可。
5.3运行方面
4环保及经济效益分析
由于该工程采用烟气的循环再利用,并在环 冷机1段出口,进入锅炉前增设了重力除尘装置, 综合效率达到80%,矿料可再利用。年减少烟尘 排放2.4t。由于受烧结生产的影响,三烧余热发 电正常的生产情况为:环冷机入口矿料处理量 400t/h,锅炉产汽平均50t/h,其中,中压产汽36 电量19kWll/t。 鞍钢三烧余热发电的生产运行方式安排为, 冬季产汽蒸汽并网供热(考虑单台机组,全年按4 个月计算);夏季余热发电(全年按5个月计算)。 对此,三烧余热发电产生的年实际效益为: 供热:50X 24×30X4×150=2160万元(每吨 蒸汽价格150元计算) 发电:7600×24×30X 5×(1—14.6)%X0.51 =1192万元(每度电按0.51元计算,厂用电率按 照14.6%计算)。 扣除其他费用成本352万元影响,年创效近 3000万元。
2三烧余热发电的工艺技术特点
2.1三烧烧结机的原始条件 鞍钢股份有限公司三烧拥有1条360舒烧结 生产线,其中环冷机冷却面积为415舒,环冷机分 五个区段冷却矿料,每区段每段各配置1台48.4 ×104甜/h的鼓风机,风压约4000。4500Pa,上述 各鼓风机的送风经环冷机各段,和高温烧结矿料 换热后,分别向大气排放150~400℃左右的“低温 废气”,其中还含有一定数量的矿物粉尘。烧结机 设计要求环冷机矿料处理量736.56t/h,环冷机人 口矿料温度700—800℃,环冷冷却面积415矗, 环冷机料层厚度1500ram,废气排放粉尘浓度低于
黄显保,刘家祥:烧结环冷余热发电在鞍钢三烧上的应用及存在问题的探讨
烧结环冷余热发电
在鞍钢三烧上的应用及存在问题的探讨
黄显保,刘家祥
(鞍钢股份公司能源动力总厂,辽宁鞍山 114003)
【摘要】叙述了鞍钢三烧环冷余热发电技术,是一项充分利用烧结环冷机150—450。C低温废气, 通过双压余热锅炉,产生二种参数的过热蒸汽,推动低参数汽轮发电机组做功发电的节能新技术。 【关键词】三烧;环冷机;双压余热锅炉;节能减排
【口E匝;1)
6结束谱
鞍钢三烧余热发电工程,是鞍钢烧结余热发 电资源利用的第一台节能设备。虽然在设计、施 工、调试、测试、运行中存在一些问题,但也取得了 一些成功的经验,为鞍钢其他烧结机余热利用的 开发给出了些指导性的建议。2011年5月,鞍 钢三烧余热发电、西区余热发电与以及饱和蒸汽
烧结环冷余热发电在鞍钢三烧上的应用及存在问题的探讨
ZOmg/干岔。
2.3三烧余热锅炉及发电机组的主要参数 余热锅炉台数:1台 高压额定蒸汽压力:1.96 MPa(表压) 高压额定蒸汽温度:375℃
高压额定蒸发量:53.3怕
低压额定蒸汽压力:0.49 MPa(表压) 低压额定蒸汽温度:233℃ 低压额定蒸发量:21.8t/h 排烟温度:150
oC
配套汽轮发电机组:1套 发电机设计最大功率:15MW 汽轮机额定功率:13MW 主蒸汽进汽压力:1.96 n驷Pa(a) 主蒸汽进汽温度:370℃ 额定进汽量:53.3t/h 补汽进汽压力:0.49M】Pa(a) 补汽进汽温度:228℃ 补汽额定进汽量:21.8t/h 汽轮机排汽压力:7kPa(a)
5存在问题分析及采取的措施
由于三烧余热发电机组,是鞍钢第一台余热 发电机组,是杭锅集团第三台(第一为邯钢、第二 位安钢)设计的双压锅炉余热发电机组。因而,所 积累的实际经验为鞍钢鲅鱼圈、西区烧结余热发 电的设计与应用起到了积极的作用。该工程从初
2011年全国冶金企业热电专业年会论文集 电机组的使用寿命。 (2)建立奖励激励机制。目前鞍钢余热发电 的产权划分为化学制水、锅炉运行归炼铁总厂管 理,发电机组归能源总厂管理。冈此,如何提高发 电量,发挥余热资源利用最大的效益,锅炉根据烧 结环冷机的生产变化,及时调整是相当重要的。 因此.建立奖励机制.同奖同罚是调动积极性的一 个有效措施。 (3)漏风率大,锅炉调整最大负荷受到制约和 限制。应对下部密封进行进一步的改造,以减少 系统的密封,提高锅炉的效率。
3.4
6月16日上午9点开始测试,测试数据见
表2。
表2三烧运行考核记录平均值
黄显保,刘家祥:烧结环冷余热发电在鞍钢三烧上的应用及存在问题的探讨 3.5测试结论 在环冷机下密封没做的情况下: (1)锅炉设备、汽机设备本身能达到设计的要 求。 (2)在目前设备运行状态下,测试8h的运行 结果:下午15点一17点锅炉中压最大负荷48.85 讹,低压21.73t/h,合计70.58t/h.最大发电量 12050kW;平均发电量稳定在11312.6 kW,吨矿发 电量最大24.1kW。而在烧结机正常(15点~17 点)运行下,吨矿发电量平均为22.63 kW。 (3)考虑下部密封未作修订因素(三烧环冷机 下部漏风量20%一35%由东北大学测定),影响 锅炉减少蒸汽产量9.83 t/h,减少发电量1925kW, 故本工程双方测试结果:锅炉产汽达到设计总量 75t/h的要求;发电机组发电达到13MW的要求。 (4)乏汽回收装置投入运行,使60%的给水 温度由30℃增高到90℃,此时,锅炉产汽比没有 乏汽装置投入时增加汽量约3t/h(见图)。 步设计、施工、调试、测试、实际运行进行总结,存 在如下几个方面的问题:
×104ln3/h。
新三烧l。、2。、西区1 8、2。烧结机。其中三烧为 360m2烧结机。2007年鞍钢通过对其他冶金行业 在烧结环冷机余热发电技术上了解,同杭锅集团 充分的技术交流,于2008年6月签订了三烧余热 发电的技术协议,于2008年11月开始了前期的 施工准备工作。至此,鞍钢第一台烧结余热发电 技术,在三烧环冷机上得以应用。
作者: 作者单位: 黄显保, 刘家祥 鞍钢股份公司能源动力总厂,辽宁鞍山 114003
本文链接:/Conference_7690222.aspx
5.1设计方面
(1)三烧余热发电设计是杭锅集团第一台在 北方的发电项目。由于对北方寒冷天气的认识不 足,循环风机露天布置。致使循环风机的油润滑 系统在冬季油温低,风机无法正常运行。后采取 电伴热、保温的方式给予解决。但到了夏季,油温 却有很高,需增加运行一台冷却水加压泵提高冷 却水的压力来降低油温。该方面的问题,已在鞍 钢西区烧结余热发电、鲅鱼圈余热发电项目中给 予充分重视,将环冷机润滑油站建在室内。 (2)循环风机出口,到1、2段下部风室的四个 进风口位置低,成仰角状,造成烧结矿料的粉尘颗 粒沉积,堵塞进风管道,影响进风量。运行只能在 环冷机停运后进行人工清灰,增加劳动量。 (3)汽机的凝结水,原设计直接进低压锅筒内 (除氧箱),由于汽机运行后,凝结水变化量比较 大,参与低压锅筒内的补给水,锅炉低压锅筒就形 成两个变量调整低压锅筒的水位。而低压锅筒内 的水位受烟气温度的变化也很大,往往造成低压 锅筒的水位调整不稳。如果岗位工人,责任心不 强,技术不熟练,就易造成锅炉的减满水事故的发 生。采取的措施:将汽机的凝结水,直接送到除盐 水箱内,低压锅筒的给水调节由化学除盐水泵单 一直接供给。而凝结水的热量也没有丢失。 (4)化学制水站内的管道预埋件考虑不足,造 成后期设变量较大,给后期施工带来不便。 5.2施工方面 该工程的工程管理由基层的一个总厂进行管 理,而施工区域在另一个总厂区域内,协调管理很 困难。而且,每分项工程由甲方逐项招标管理。 因项目大,专业队伍多,故而,在工程进度组织实 施上,比较缓慢。建议类似的工程项目,进行总包 实施。2009年以后,鞍钢鲅鱼圈余热发电、西区 余热发电工程都实行了总包管理,施工进度较快。

前言
鞍钢烧结机共有6台,分别称为二烧、三烧、
环冷机排出的烟气进入余热锅炉回收热量,余热 锅炉排出的约150℃烟气再由增设的循环风机送 入环冷机冷却矿料。其优点: (1)大幅提高余热锅炉的能量回收效率; (2)大幅度减少烟气中矿尘直接排空带来的 环境污染; (3)热风冷却烧结矿可减少矿料的急冷破碎 现象,提高烧结矿料品质。环冷机废热烟气段1 段温度设计400%;环冷机废热烟气段2段温度 设计300℃;环冷机1、2段可用废气量总量为80
相关主题