高线精轧机组设备故障诊断
故障原因。在线仪表跟踪监测表明,从稳定运行时 1.0mm/s 升高
三、结论
到 1.6mm/s 的时间为 4 天。该电机为立式电机,转速 596r/min,功
滚动轴承振动和噪声异常的原因主要是制造和安装方面的
率 950kW。上轴承为圆锥滚子轴承,型号为 SKF30320 (旧号 因素,但是通过振动频谱分析和噪声诊断分析等手段,是可以及
根据以上情况,对 27# 机负载与空载状态振动出现个带中间轴的联轴器联
接,安装在 27# 机轴和增速机轴上均是半个鼓形齿联轴器,传动
轴两端为半个凸缘联轴器。在检修时对 27# 机侧进行了拆装,由
于鼓形齿联轴器的特点,外套与内套的齿啮合,两者之间不是刚
性联接,在安装时法兰面没有完全贴合,导致外套及与其联接的
高线精轧机组设备故障诊断
黄颂光
摘要 对湘钢高线精轧机组出现的不平衡、松动、轴承损坏等故障进行诊断分析,提出了设备的故障特征,为查找和诊断故障提 供有效手段。
关键词 高线 精轧机组 故障诊断 中图分类号 TG333.13 文献标识码 B
湘钢高线厂一线
精 轧机组是从美国
MORGAN 引进的第五代
轧机,轧机设计速度为
120m/s, 保 证 速 度 为
105m/s。如图 1 所示,精轧
机 10 个机架分为两 组 ,
分别为 5 个串联的奇数
机架和 5 个串联的偶数
机架,均安装在同一底座 上。增速箱输入轴与主电
图 1 精轧机组简图
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对应输出轴的 1×、2×、4×、6×、12×。2×峰值达到 1.49mm/s,远远
高于其他峰值,由此推断该轴与轧机输入轴之间存在不对中;
从频谱中出现的多个谐波表示该轴存在松动现象。由于该轴
同时存在不对中与松动的现象,可以判断故障点在该轴的支
撑部位。
图 5 是测点②的包络频谱,图中峰值 129.02Hz、387.04Hz、
检修解体增速
和隔环松动现象为主。原设计这些轴套和隔环与轴之间为间隙 箱后,发现测点⑤
配合,靠装配时将其轴向压紧固定以防止发生转动,但在实际工 轴承外圈滚道有三
作过程中因冲击、振动和温度等因素的影响,轴套或隔环容易发 处 出 现 轻 微 剥 落 ,
生松动而与轴发生相对旋转,严重时还会造成轴磨损。通过多次 并有两个滚动体出
振动监测采集方便、分析手段多样、结果准确等特点,是设备状
态监测主要手段。从 1995 年 12 月投产至今,精轧机设备曾多次
出现设备故障,均通过成功的监测和判断进行了及时的处理和
预防,取得了良好的效果。
1.机架振动值不稳定,且空载时大于加载时。
27# 精轧机的伞齿轮箱检修后在试车过程中发现了异常现
象。空负荷试车转速在 60%时检测 27# 机③点(图 1)径向的振
2 ENTEK IRD.振动故障分析与诊断,2000.11
3 NSK 轴承的噪声、振动技术,1998.4
W07.03- 25
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作者通联:秦山第三核电有限公司 浙江海盐 314300
E- mail:mrhuang@tqnpc.com
〔编辑 王 其〕
!" 设备管理与维修 2007 №3
0.15mm。轴承除内孔有磨损外,其他部分均完好。对该轴颈按照
尺寸的上偏差进行修复,更换轴承,并在安装进行对中检查校
正,恢复生产后增速箱振动速度为 1.8mm/s,已为正常。
从以上情况可知,转轴上轴承内圈受到冲击负荷、交变应力
或过盈不足等因素的影响与轴发生松动,并与轴发生摩擦而致
使轴颈磨损,从而导致该轴与 27# 机主动伞齿轮轴之间出现不
355.2Hz、426.2Hz、586.3Hz 等等,为内圈故障特征频率的 1、2、 3、5、6、7、8 倍(图 5)。
故障原因分析:解体后发现轴承内圈确实有故障,滚道表面 有 10mm×10mm 深 0.5mm 的破损,可能是锻造加工中存在微小 的缺陷,在运行过程中扩大造成的,运行过程中也可以听到较为
意锥形轴套安装到位,锁紧螺母到位。
2.轴承内圈故障诊断与分析
2005 年 9 月,2# 机组 2 号海水泵电机的上轴承座振动趋势
有所增加,在线仪表显示 1.5mm/s 升高到接近报警值(2.0mm/s),
图5
有时会触发报警信号,而温度正常。2.0mm/s 的振动值并不高,但
变化量却超过了原来的 25%,应进行振动测量和振动分析确认 规则的金属撞击声。所采用的纠正措施为更换轴承。
改造将轴套和隔环与轴之间改为过盈配合后,现已消除了这类 现点蚀。而且还发
故障。目前滚动轴承内圈松动相对较多,这类故障的原因主要是 现在轴承座内孔和
配合、安装或轴向压紧等原因造成的,主要采用提高轴承装配质 量进行控制。
轴承外圈的外圆面 有磨损痕迹,轴承
图 6 增速机速度频谱图
3.增速箱测振时发现测点⑤(图 1)径向振动值有增大的趋 座内孔磨损量为 0.07mm,这说明该轴承同时还存在松动的故
动速度为 0.8mm/s,当递增到 70%时,振动出现明显增大,达到
4.5mm/s,继续提升到 77%后振动速度达到 8.9mm/s。按照该速度
进行生产,轧机带上负荷后,振动值降到 4.7mm/s,但在轧制的
间隔时间即无负荷时振动又回升到 8.9mm/s,该机架其他各点
检测也有类似的现象,但幅值略小。
势,且已超过 4.5mm/s 的门槛值,达到 4.8mm/s。
障。更换轴承并对磨损部位涂圆柱固持胶处理后,增速箱恢复
为了确认振动增大的原因,对频谱进行分析。图 6 是测点⑤ 正常运行。
径 向 的 振 动 速 度 频 谱 ,72.57Hz 是 偶 数 机 架 输 出 轴 的 基 频 ,
动伞齿轮轴的不平
衡量是变化的,即轧
机的负载改变了主
动伞齿轮轴的不平 衡程度。
图 3 27# 机负载时频谱图
之后对 27# 机主动伞齿轮轴进行检查,发现主动伞齿轮轴
与增速箱之间的联轴器外套法兰面没有完全贴合,有一个位置
存在 0.2mm 的间隙,进行处理重新安装后检测 27# 机空载为
2.0mm/s,负载时为 2.8mm/s,设备恢复正常。
轴的平衡,如换辊后,轧辊轴上辊环的保护帽装不到位也会出现
不平衡故障。
2.增速箱各测点的振动速度在 2.0~5.4mm/s 范围内变化,并
且声音随着振动的增加而增大。
图 4 为增速箱测点②(图 1)水平振动速度频谱。图中较高
峰值为 64.6Hz、129.13Hz、258.34Hz、387.23Hz、774.85Hz,分别
图 2 和图 3 分
别是空负荷与负载
时 检 测 的 27# 机 运
转时的振动频谱。图
2 中 67.58Hz 是 主
动伞齿轮轴的基频,
峰 值 为 7.12mm/s。
从频谱来看确认该
机架存在明显的不 平衡故障,且带有一
图 2 27# 机空载时频谱图
定的不对中。图 3 中
显示在轧机负载时
基频的幅值降到
3.61mm/s,这说明主
关键词 虚拟仪器 振动信号 小波分析 LabVIEW 中图分类号 TH113.1 文献标识码 A
随着工业生产的发展,设备现代化水平的不断提高,对设备 据 用 户 的 需 要 选 择 硬
的性能要求也越来越高,因此设备的状态监测和故障诊断也成 件,以 LabVIEW 作为开
为人们关注的焦点。设备故障振动诊断是所有机械设备故障诊 发平台,编制特定的软
对中现象。由于轴承松动后产生金属与金属之间的碰摩,会引起
冲击能量值升高,在包络频谱图中也常常会出现基频的谐波。
诊断技术
设备管理与维修 2007 №3 !"
基于虚拟仪器的振动信号采集分析系统
陈会莲 周桂红 赵晓顺 郑艳博 聂彩丽 刘淑霞
摘要 以 PC 机、数据采集板为主要硬件,以图形化编程语言 LabVIEW 为软件开发平台,设计并实现了振动信号采集分析虚拟 仪器系统。对该系统平稳和非平稳振动信号的采集、处理和分析各功能模块进行了具体介绍,并以信号发生器产生的噪声、三角波与 正弦波混合波形为例,重点分析了非平稳信号的处理— ——小波分析的实现过程。
7320),黄铜保持架,滚珠数目为 N=12 颗。轴承内圈的故障特征 时发现轴承故障和分析出故障的最终原因的,这为解决问题提
频率为:BPFIr=0.6Nf=0.6×12×9.9=71.3Hz。
供了合理可行的方向。
采用美国 ENTEK 公司生产的 DP1500 及相关软件进行频
参考文献
谱分析,实际测量到频谱中的主要成分有:71Hz、142Hz、213Hz、 1 陈大喜,朱铁光.大型回转机械诊断现场使用技术.2002.6
故障原因分析:解体后发现外圈的滚道表面圆周方向上有
4cm 长度的擦伤带,由于装配不良造成径向游隙过大,导致了在
运行期间轴承的滚子在滚动过程中产生滑动而擦伤了外圈的滚
道表面。如果锥形轴套不到位或者锁紧螺母松动,都会造成锥形
轴套与轴承内圈配合不良,使轴承安装后的游隙偏大。
纠正措施:更换轴承,按照轴承安装要求重新安装轴承,注
诊断技术
机联接,两根输出轴分别与奇数机架和偶数机架联接,向轧机输
出转矩。
精轧机结构紧凑,各机架的伞齿轮箱零部件等不具备互换
性,且价格昂贵,备件量很少,设备一旦发生事故就很可能酿成
严重的后果,因此监测设备的运行状况并准确及时进行处理是
精轧机设备维护的重要内容。精轧机的监测主要包括振动、声
音、温度、润滑油品、轴承间隙变化等多方面进行跟踪检测,其中
775.31Hz、904.47Hz 分别对应该机架输出轴 2×、6×、12×和 14×。