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柠檬酸废水处理工程实例

表 1 柠檬酸生产废水的水质、水量 Tab. 1 Citric acid production wastewater quality and quantity
项目
COD /
BOD5 /
( mg·L - 1 ) ( mg·L - 1 )
SS / 水量 / pH 值 ( mg· ( m3 ·
L -1) d -1)
根据柠檬酸废水含钙高和废水水量大的特点, 好氧处理选用传统活性污泥法,采用射流曝气。为 达到柠檬酸行业废水排放标准,后续工艺采用了混 凝、气浮、氧化工序进一步降低排水的 COD、SS 和色 度。 2. 3 工艺流程
工艺流程见图 1。
图 1 柠檬酸废水处理工艺流程 Fig. 1 Flow chart of citric acid wastewater treatment process
⑦ 污泥池( 1 座) 。钢筋混凝土结构,有效容 积为 450 m3 。
⑧ 沼气柜( 1 座) 。地上钢铁焊接柜体,内壁 防腐,容积为 400 m3 。
3 运行效果
柠檬酸废水可生化性强、水质复杂且不稳定,采 用 BIC 厌氧反应罐处理前对其进行预处理,在调节 池阶段保持一定的酸化度是非常必要的。本厌氧工 艺初始颗粒污泥接种量为罐容积的 25% ,因此调试 时达到工艺设计要求所花费的时间大大缩短。在颗 粒污泥活性恢复阶段,进水 pH 值为 7. 0 ~ 7. 5、温度 为 30 ℃ 、COD 为 1 000 ~ 1 500 mg / L、容积负荷为 0. 5 ~ 1 kgCOD / ( m3 ·d) ,此阶段要及时测量废水温 度,观察污泥的变化[2]; 负荷逐步增加、罐体温度慢 慢升高,保持进水的 pH 值范围,逐步提高进水 COD 为 2 000 ~ 2 500 mg / L、容积负荷可提 高 到 10 kgCOD / ( m3 · d) ,密切注意厌氧出水的 pH 值和 VFA 的变化,正常运行时 VFA 应小于 300 mg / L[3]。运 行期间出水 VFA 应保持稳定,出现较大的波动应找 原因并采取适当的措施,定期观察颗粒污泥量和污 泥保持颗粒化的程度; 当进水 COD 为 3 000 ~ 4 000 mg / L、BIC 厌氧反应罐出水正常时,可满负荷运行 [18 kgCOD / ( m3 ·d) ],定期观察污泥。
氧罐自身的内循环。废水通过提升装置后进入上部 低负荷区,进一步降解水中的有机物,混合液通过上 部的三相分离器时进行颗粒污泥、水、沼气的分离, 沼气通过沼气管道排出,污泥则回流到厌氧罐底部 保持生物量,而沉后水通过出水堰进入后续构筑物 处理。
BIC 与 UASB 的比较见表 2。
表 2 两种厌氧工艺方案的比较分析 Tab. 2 Comparative analysis of two anaerobic processes
② BIC 厌氧反应罐( 2 座) 。BIC 为整个工艺 的核心,废水流态为升流式、流速较高,采用防堵塞 的布水器,布水均匀。罐内设两层沼气提升装置,一 层三相分离器,顶部设气液分离器装置。罐体为地 上钢制结构,有效容积为 2 000 m3 ,设计容积负荷为 18 kgCOD / ( m3 ·d) ,HR0

4. 5 ~ 5. 0
— 4 500
生活污水 800 ~ 1 000 290
3. 6 — 500
调节池 8 000 ~
废水
15 000
8 000 4. 0 左右 600 5 000
离交废水 350 ~ 450
— 2. 0 左右 — 300
排放标准 ≤800
≤300 6 ~ 9 ≤350 —
高浓度废糖水从生产车间排放后首先自流到调 节池,经冷却塔降温后通过泵提升到 BIC 厌氧罐,在
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陈 振,等: 柠檬酸废水处理工程实例
第 27 卷 第 2 期
BIC 厌氧罐内进行厌氧发酵,去除废水中的大部分 有机物。BIC 厌氧罐出水进入一沉池,将 BIC 出水 中的污泥和部分钙盐沉淀下来,一沉池出水部分回 流到调节池,调节废糖水的水质、水量、pH 值,剩余 的废水进入活性污泥池进行好氧处理。
( Jiangsu Gadot Nuobei Biochemical Co. Ltd.,Yancheng 224631,China) Abstract: The combined process of internal and external bi-cyclic anaerobic reactor,conventional activated sludge treatment and physicochemical treatment is used for the treatment of high concentration wastewater from citric acid production. The treatment capacity is 5 300 m3 / d,the COD concentration is 8 000 to 15 000 mg / L. More than 95% of COD can be removed in the anaerobic stage. The total removal rate of COD is about 98. 9% . The average values of COD and pH in the final effluent are 132 mg / L and 6 to 9 respectively,which meet the discharge standard for citric acid industry. Moreover,this combined process also produces 25 000 m3 / d of methane for production,and good economic and environmental benefits are achieved. Key words: citric acid wastewater; biological treatment; activated sludge
1 废水来源及水质
柠檬酸产业的原料结构已向多元化、精细化方 向发展,传统原料( 薯干) 的用量已大为减少,加之 各企业柠檬酸生产工艺不同,柠檬酸有机废水的成 分也有很大的差异。另外,柠檬酸废水排放量大,成 分复杂,并无毒害。其提取工艺中以发酵残糖为主 的有机成分,因易溶于水,在中和洗糖工序作为废液
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一沉池、混凝气浮系统的污泥和二沉池排出的 剩余污泥均排到污泥池,然后进入污泥浓缩池,经浓 缩脱水后外运,污泥浓缩池上清液和脱水机冲洗水 进入集水池。 2. 4 主要构筑物
① 事故调节池( 1 座) 。总有效容积为 2 000 m3 ,平均 分 为 2 格。废 水 可 经 调 节 池 溢 流 到 事 故 池。调节池主要是调节车间来水的温度、pH 值及表 观性状。
项目
容积负荷 / ( kgCOD· m - 3 ·d - 1 )
占地面积 毒性抑制力 耐冲击负荷能力 布水均匀性 维护与操作
上升流速
BIC
15 ~ 30
小 强 强 均匀 简便 大
UASB
3 ~8
大 弱 弱 不均匀 精心 小
由表 2 可以看出,BIC 在运行管理的维护操作, 在耐冲击负荷、耐毒性上比 UASB 更强。根据上述 工艺比较,结合废水的流量、水质不稳定,对废水处 理设施冲击大的特点,选用 BIC 厌氧反应器作为厌 氧处理工艺( 中温发酵,进水温度为 38 ~ 40 ℃ ,pH 值 > 6. 0; 出水 pH 值为 6. 8 ~ 7. 2,VFA < 300 mg / L) 。 2. 2 好氧与物化处理
关键词: 柠檬酸废水; 生物处理; 活性污泥 中图分类号: X703 文献标识码: C 文章编号: 1000 - 4602( 2011) 02 - 0087 - 04
A case of Citric Acid Wastewater Treatment Project
CHEN Zhen, ZHANG Yan-qing
低浓度废水主要包括离交废水、生活污水( 车 间地面水、洗罐水等) ,由于生活污水含有较多无机 营养成分,可以维持厌氧系统中的营养平衡,其首先 进入集水池,再用泵送入调节池调节均匀后,提升到 BIC 厌氧罐。离交废水收集后直接进入活性污泥池 处理。
在活性污泥池内好氧微生物将废水中剩余的大 部分有机物氧化分解,出水自流到二沉池,沉淀的污 泥一部分回流到好氧池,上清液则进入混凝气浮系 统,进一步将废水中的细微悬浮物等沉淀分离出来, 保证废水能够稳定达标排放。
注: 调节池废水为高浓度废水和生活污水混合废水。
2 废水处理工艺及主要构筑物
2. 1 厌氧处理 BIC( Both Internal and External Circulation) 厌氧
反应罐的中文名称为内外双循环厌氧反应器,由布 水器、提升装置、三相分离器、气液分离器、罐体及出 水系统组成。在反应器内部,对应分为三个反应区: 高负荷区、低负荷区、沉降区。废水通过布水系统进 入下部高负荷区,与颗粒污泥进行充分的混合和传 质,将废水中的大部分有机物分解,产生沼气。沼气 通过提升装置时,连同一部分混合液被提升到罐顶 部的气液分离器,沼气被分离出来,混合液回流到罐 底部,与进入 BIC 厌氧反应器的进水混合,形成了厌
由于引进新的生产设备和生产工艺革新,我国 柠檬酸的生产正向大规模工业化发展,多采用比较 成熟的深层液体发酵生产工艺。柠檬酸生产过程中 产生废水的污染物浓度高且变化幅度大、酸性强、水 质复杂,处理难度大但可生化性强,适合采用厌氧处 理,当务之急是如何运用高效稳定的厌氧技术处理 柠檬酸废水以达到清洁生产、保护环境的目的。
江苏歌得诺贝生物化工有限公司是一家外商投 资的柠檬酸专业制造企业,一期工程设计年产 6 × 104 t 柠檬酸,其中无水柠檬酸为 4 × 104 t,一水柠檬 酸为 2 × 104 t。该公司采用先进的发酵和二步钙盐 提取工艺,大量引进国外先进设备,不断革新生产工
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