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2#高炉炉顶料罐重料故障分析

故障分析表
编号:JTYX-20141215-1500填报单位:高炉维护班
故障名称:2#高炉炉顶料罐重料故障分析
故障发生时间
14.12.1515:00
影响生产时间
32分钟(5分钟)
一、故障经过:
2014-12-1515点接二炉上料操作工电话,二炉主皮带停机。首自信维护人员分别赶往主控室、仓下过程站、炉顶进行检查,现场设备与PLC均无异常;赶往主控室人员对报警历史记录进行检查发现,在14点58分57秒上料操作画面有“炉顶接收3检信号晚,可能发生重料”的报警(报警画面见图一),报警后15点00分55秒皮带停机,通过对程序逻辑及罐重的进一步分析判断,由于炉顶未接收到仓下发送的3检信号,导致炉顶左罐重料。高炉紧急减风,以便左罐料放空。15点05分自动化设备检查完毕无异常后交由生产人员。15点37分左罐料放空后,皮带恢复正常,开始拉料,高炉开始回风。
三、强化措施:
1、通过与生产人员协商,将程序中“炉顶接收3检信号晚,可能发生重料”的报警加入联锁停机中。
2、与生产人员协商,建议新增一个由仓下至炉顶PLC三检的硬点信号,与程序中靠MSG通讯的三检信号做比较,若采到任何一个信号则判定三检信号来。
3、吸取此次故障教训,举一反三,完善其它岗位报警信息,尤其是涉及到联锁停机的报警,以保证关键设备能够紧急保护停机,防止故障扩大。
4、进一步完善MSG通讯程序,确保数据传输的完整性,同时做好发送和接收的监控,以便及时检查数据传输情况。
四、考核意见
填报人:施雪松作业长:王琦填报时间:2014.12.15
图一、上料报警画面信息
其中高炉风量15点05分由8450减至1744,15点30分开始回风,17:00恢复全风。
二、原因分析:
1、炉顶PLC未接收到仓下CPU发送3检信号是此次重料故障的主要原因。
2、料检信号是通过仓下与炉顶PLC之间通过MSG通讯来完成的,MSG通讯过程中数据包丢失是造成此次故障的直接原因。
3、通过做测试,冗余PLC在冗余同步的过程中,会造成E网通讯模块通讯中断,会导致通过E网进行通讯的MSG通讯中断,是此次故障的原因之一。
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