井喷失控处理与案例分析
8.压井
在新井口装置及节流压井管汇安装好后, 视井口控制压力情况,采取不同压井作 业方式,完成抢险任务。
井喷案例分析(例一) 1、喷井的基本情况
井号:高7—3井(定向井,生产井) 设计井深:3600米,斜深3621米 设计最高钻井液密度:1.29g/cm3 作业者:冀东石油勘探开发公司 钻井承包商:江汉石油管理局
5.组织强有力的清障小组,本着“先易后 难,先外后内,分段切割,逐步推进” 的原则,清除井口以外的障碍物,使井 口暴露无遗,创造拆除并更换井口的条 件。
未着火井的清障,一定要在大量水掩护 下,使用铜制工具小心 操作,切记不可 因意外而产生爆炸着火。对已着火的井, 清障时必须带火作业。着火或不着火的 清障(包括切割.拖拉),必须要在强水 力喷射条件下进行,要尽最大努力,杜 绝发生一切人身事故。
6.油气井灭火方法 (1)密集水射流法 (2)灭火剂综合灭火法 (3)爆炸灭火法 (4)突然改变喷流方向灭火法 (5)在科威特油气井大火灭火中,采用了
各种灭炎法,如大型飞机引擎强大气流 灭火.推砂灭火.炮轰井口灭水等,均可借 鉴。
(6)钻救援井灭火
7.拆除旧井口,装换新井口
拆除已损坏的井口装置,最好有完好的 底法兰。万一原井口装置全部损坏,则 要通过液压或水力切割井口套管,重新 “生根”,更换新井口。
2、井喷经过:
12月27日22:00钻进井深962米;钻井液密度 1.2, 发现井口有间隙溢流,立即循环加重将密 度由1.2提到1.25。
23:30溢流量增大,从导管口外溢钻井液,停 泵上提方钻杆,准备关井。此时发生井喷。
23:32关井观察立压零,套压4.6MPa,加重同 时开节流阀放压,喷出气体,但套压未减.
2.制定有效的处理方案,并迅速调集有关人员和抢 险机具。
3.井喷失控未着火的井,应用充足的水源和供排水 系统,强力对井口周围或通过钻井四通大量喷注 水,冷却井口,湿润油气流,尽力消除火星,避 免着火。对已着火的井,同样要强力通过四通或 向井口喷注水,冷却井口,不至烧坏井口装置。
4.划分安全区,严格警戒,定时,记录喷量喷出物, 测量H2S.天然气浓度,记录风向等,并及时上报 抢险领导者。
10:30因井下喷塌停喷,井架向南倾斜。
3、原因分析:
1)钻井设计没有提示有高压层,设计钻 井液密度最大为1.2,钻遇断层中的高压 层时发生井喷。
2)关防喷器后因套管头连接法兰处刺漏。
井喷案例分析(例三)
1、喷井基本情况: 江汉施工的仙7井(探井); 设计井深3000米; 技术套管直径244.5mm下深2298m; 三开井口装 kpY23—35双闸板防喷器
+kpy23—35环形4日取芯钻至2924米,割芯起钻; 20:35起钻发现溢流; 21:01接方钻杆循环,21:30分循环过程中发 生井喷,喷高10米。上提方钻杆关环形防喷器。 22:30试图节流循环时,回收泥浆管线打不开, 在关井状态下,换管线闸门。
22:48环形刺漏;关5″半封闸板防喷器; 23:24套压达25MPa半封刺漏,井口失控。
23:47圆井处冒泥浆和气泡.
28日0:55停喷.开封井器上提钻具并注入钻井液
1:00发现井口及场地冒气泡,间断循环钻井液 到4:00,发现圆井处漏泥浆。
4:30停泵观察。
6:00发现9 5/8″与5 1/2 ″套管头连接法兰处 刺漏。
6:00—8:00循环加重,密度由1.25—1.28。 9:30发生井喷。
23:30发现在圆井内有气泡溢出。 23:30---23:50节流打入1.7的重钻井液25 方,1.4的钻井液5方,井口发生一声闷响,圆井 喷出泥浆. 2月12日1:30井口出气逐渐增大。 3:00井口着火。 3:29井架向东倾倒。 3月23日9:08井自动停喷灭火。
3、经济损失:
高7—3井井喷失控着火事故,累计井 喷32天,造成了4565队全部设备、钻 具的毁坏,井眼报废。直接经济损失 1348万元。邻井19口生产井被迫停产。
打开左侧防喷管线放喷。
15日0:30环形和半封全部失效,最高喷高 达65米,防喷管线喷距30—40米。喷出物主 要是天然气和盐水、少量轻质油。
16日9:00双翼放喷,井口喷高30—40米, 放喷管线喷距10—15米,喷势不减。
22日10:10抢换井口成功,实现有控制放喷;
第十一章 井喷失控处理及案例
井喷失控是钻井工程中
性质极为严重,损失巨大的 灾难性事故。
井喷失控分地下井喷失
控和地面井喷失控。本章仅 述地面井喷失控的处理。
一.井喷失控的基本原因
1.思想麻痹,违章操作。 2.井控装备不配套。 3.井身结构不合理。 4.人员井控素质差。
二.处理井喷失控的基本方法
1.应立即成立现场抢险领导小组,统一指挥和协调 各方面的抢险工作。
井队未按设计要求进行地层压力检测。
重晶石和重泥浆储备量不足。
井控管理制度执行不严。干部值班制度执 行不严。本井未按规定进行防喷演习。
发现溢流时,井队均未向上级汇报,贻误 了处理时机。。
井喷案例分析(例二)
1、喷井的基本情况: 大港西55—7井 设计最高钻井液密度1.2g/cm3。 开钻时间:97年12月17日 技术套管直径244.5mm下深691.5m; 装2FZ35—35双闸板防喷器;
4、井喷失控的主要原因:
1)设计地层压力不准。 2)9 5/8″技术套管出现问题。 3)二次井控措施不当。 4)井队井控意识差,井控工作存在严重问题。
本井安装的防喷器不符合设计要求。设计 为35MPa,实际安装的是21MPa。
未安装防喷管线,且防喷管线和压井管线 出口方向均有障碍物,无法实施放喷。
套管直径与下深:9 5/8″ /2066米 装2FZ35-21防喷器 井径/井深:8 1/2″ /3388米
2、着火经过
19:30钻至井深3388米,钻速加快有小股
溢流。配置密度为1.62的重钻井液
25方注入井内循环。
20:20泥浆喷出转盘面。停泵、关防喷器。
此时,立压为零,套压很快上升到 16MPa,打 开节流阀,单泵节流循环,并进行循环加重, 此时,套压为8.5MPa,立管压力为零。