管式空气预热器堵塞原因及预防措施
摘要:针对大庆油田电力集团宏伟热电厂1号炉、2号炉、3号炉空气预热器严重堵灰,其中3号炉曾2次被迫停炉清除堵灰的问题进行了分析。
针对空气预热器堵灰的情况,分析了空气预热器堵灰的原因,对锅炉正常运行造成的影响,提出了预防空气预热器堵灰的措施。
关键词:空气预热器堵灰原因影响措施
1前言
1.1 空气预热器的作用
空气预热器是利用尾部烟气的热量加热燃料燃烧所需的空气的设备。
空气预热器对锅炉的作用:
(1)进一步降低排烟温度,提高锅炉效率;
(2)改善燃料的着火与燃烧条件,降低不完全燃烧热损失,进一步提高了锅炉效率;
(3)还能提高炉膛内烟气温度,强化了炉内辐射换热;
(4)节省金属,降低造价。
由于炉膛温度提高,因而强化了炉内的辐射换热,在一定的蒸发量下,炉内水冷壁受热面可以布置得少一些,节省金属材料,降低锅炉造价;
(5)改善引风机的工作条件。
由于排烟温度的降低,改善了引风机的工作条件,同时也降低了引风机电耗[1]。
1.2 空气预热器堵灰情况简介
该厂空气预热器采用立管结构,单级错列逆流布置,共三个行程。
为避免低温腐蚀引起局部腐蚀,最下面的一个行程为单独管箱。
各行程之间有连通箱连接,风道间均装有胀缩接头。
由于结构和系统的要求,在水平截面上烟道分成两部分,空气自下级预热器前后墙引入,从上端两侧墙引出,与烟气逆流换热。
1号和2号炉上中下三个管箱的高度分别为 3.5、3.5、2.3米,全部行程管箱均由40×1.5mm的碳钢管制成。
3号炉上中下三个管箱的高度均为3.3米,最下面一个行程管箱由51×1.5mm的考特钢管制成,以上两个行程管箱由40×1.5mm 的碳钢管制成。
经大修进入烟道内检查发现,1号炉、2号炉、3号炉中间行程和最下面的行程箱体均存在严重的堵灰问题。
而且3号炉在运行期间因空气预热器堵灰严重
曾两次被迫停炉清理堵灰,对锅炉的正常运行造成了巨大影响,带来了严重的经济损失。
2 堵灰原理与低温腐蚀
(1)空气预热器管箱之间密封不严或多根钢管断裂,冷风漏到烟气侧,致使管箱内局部产生微正压,烟气流通性降低,飞灰颗粒浮积在管箱内。
长期下去,积灰越积越多;
(2)发生低温腐蚀,形成黏聚性积灰,并造成通烟气的管道内壁不光滑,容易积灰。
同时,积灰黏度变大、层度加厚,不但降低了预热温度,也扩大了积粘性灰的区域[2],加速积灰、结垢的速度;
(3)管道内部烟气温度低,烟气中的水蒸汽含量多、湿度大,飞灰粘在管道内壁上。
堵灰对壁温的影响,进一步造成低温腐蚀。
对于干燥壁面,在一定速度气流冲刷下是不易积灰的。
当受热面壁温低于硫酸蒸汽露点时,烟气中的酸蒸汽就会在低温金属表面上凝结出液态硫酸。
它不仅会腐蚀金属,而且还会粘结烟气中的灰粒子,使其沉积在潮湿的受热面上,严重时将造成烟气通道堵灰。
如果除尘器进口烟温低到酸露点时,也会造成除尘器堵灰。
腐蚀与堵灰往往是相互促进的。
堵灰使传热减弱,受热面金属壁温降低,而且350℃以下沉积的灰又能吸附三氧化硫,这将加速腐蚀过程[3]。
空气预热器受热面腐蚀泄漏后,将发生漏风。
漏风使烟温进一步降低,从而加速腐蚀和堵灰过程的进展,以致形成恶性循环。
硫酸蒸汽的凝结与三氧化硫生成量、酸的露点有关。
烟气中形成的三氧化硫生成量与燃料中的硫分、火焰温度、燃烧热强度、燃烧空气量、飞灰性质与数量等有关[4];而影响酸露形成的另一主要参数就是酸蒸汽的露点,露点温度越高越容易造成硫酸蒸汽的凝结。
硫酸露点温度高低与酸的浓度、烟气中蒸汽含量等因素有关。
3 堵灰对锅炉的影响
对于现代大型锅炉,防止和减轻空气预热器腐蚀、堵灰是较难避免和解决的问题。
堵灰造成空气预热器的出口烟气温度升高,高到一定程度对电除尘会有危害;
堵灰造成出口空气温度降低,降低炉膛煤粉着火、燃烧情况,锅炉效率降低,炉膛温度降低,燃煤量增大,烟气量增加,灰量增大,更易造成空气预热器堵灰;
灰黏在管壁上,影响传热,降低传热系数(低温腐蚀会造成管壁黏灰);
堵灰不仅影响传热,使排烟温度升高,降低锅炉运行经济性;而且由于烟气阻力剧增,致使引风机过载而限制了锅炉出力,甚至造成设备损坏而被迫停炉;
空气预热器堵灰时,会造成风量的上下波动,从而导致炉膛负压的上下波动,对于燃烧较不稳定的锅炉会严重影响其燃烧的稳定性。
4 预防措施
为了避免上述问题发生,延长空气预热器的使用寿命,提高锅炉的效率,必须对空气预热器采取一定的措施,下面对防止空气预热器堵灰的措施加以说明。
(1)为了消除空气预热器的漏风,在锅炉清灰完后认真进行了一次漏风试验,对空气预热器进行查漏,及时消除漏风点。
对空气预热器所在膨胀点进行检查,保证空气预热器在运行中不膨胀受阻,防止引起钢管断裂漏风现象;
(2)提高空气预热器受热面的壁温以防止低温腐蚀造成粘结性积灰,常用的方法就是提高入口空气温度。
在保证空气预热器出口温度在适宜范围内,尽量多投入暖风器运行;
(3)积极调整燃烧,减少烟温偏差,合理配风,使风速均匀,保证烟气流速变化不大,减轻松散积灰,维持动平衡状态;
(4)控制炉膛燃烧温度水平,能够减少三氧化硫的生产量。
采用烟气再循环可以降低炉膛的温度;
(5) 加强尾部烟道部位的吹灰工作,投入声波吹灰器时必须把疏水放干净,防止将水带入,避免积灰长期停留在烟道内;
(6) 在锅炉的启动和停炉过程中投入暖风器,此时空气预热器冷端壁温较低,有可能达到甚至低于水的露点,使受热面结露,积灰量增加。
通过投入暖风器的措施,保持空气预热器壁温高于水露点,防止由于水蒸汽凝结而粘附大量飞灰,形成粘聚性积灰而造成堵灰;
(7) 加强燃料管理,便于运行人员进行燃烧调整,防止空气预热器堵灰等不安全事件的发生,确保安全经济运行;
(8) 低氧燃烧,将过量空气系数控制在1.2%左右,使烟气处于还原性气体中。
烟气中只要有过量氧存在,二氧化硫就能继续转变成三氧化硫。
无论是送入炉膛的空气还是烟道漏风,都对三氧化硫的生成量有影响。
因此,为防止低温腐蚀,
在保证完全燃烧的前提下,应尽可能采用较低的过量空气系数,维持低氧燃烧,防止低温腐蚀;
(9) 加强运行管理,根据各段烟气、空气的监控仪表,对空气预热器的各部温度进行运行分析,掌握烟气及空气的进、出口温度变化,判断空气预热器的运行工况,并及时对锅炉燃烧进行相应的调整;
(10) 经常检修空气预热器漏风和积灰,定期冲洗空气预热器管。
5 结束语
空气预热器是现代锅炉的重要组成部分,在提高锅炉效率上起到相当的作用,空气预热器的正常维护是一个长期而持续的课题,只有在锅炉运行管理中合理制订一系列正确方法,而且能得到运行人员的大力配合,持之以恒地去执行,方可保证锅炉高效、经济、稳定地运行。
参考文献:
[1]应静良,李永华.电站锅炉空气预热器.中国电力出版社,2002
[2]叶江明.电厂锅炉原理与设备(第二版).中国电力出版社,2007
[3]章成俊.空气预热器原理与计算.同济大学出版社,1995
[4]蓝辉.空气预热器堵灰及腐蚀的原因及预防措施.工业技术,2007:13。