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天然气井固井质量分析及技术措施
扶正器75只。
理论替量:47.2.0m?
水泥量:尾浆44.0t,领浆27.0t。中浆:36.0t
下套管前泥浆性能:
比重1.08,粘度60,失水5,泥饼0.5,切力6/10,含砂0.1,PH10
固井时泥浆性能:比重1.08,粘度48,失水6,泥饼0.3,切力4/8,含砂0.1,PH10
2、施工情况
3:00-15:00下套管
2290~2990(700米) 中等
2990~3163(173米) 优质
3163~3184(21米) 合格
3184~3242(58米) 优质
3242~3256(14米) 合格
结论: 合格
(四)靖平27-16井95/8"分级箍试不住压情况
1、基本情况
本井为工程院技术服务井,从固井设计到水泥浆配方、工具、材料全是工程院的;95/8"分级箍是油田公司准备的,固井公司负责固井施工。套管下深:2641.69米,分级箍位置:2069.53-2070.35米,层位在纸坊组(1867-2178米)。
全井为?139.7mm ×N80×9.19mm套管,扶正器30只。
理论替量:41.0m?
水泥量:பைடு நூலகம்浆20t,领浆20t。
下套管前泥浆性能:
比重1.08,粘度56,失水5,泥饼0.5,切力3/7,含砂0.2,PH11
固井时泥浆性能:
比重1.08,粘度47,失水7,泥饼0.3,切力3/5,含砂0.1,PH9
(3)固井胶塞试验扬州特制的耐磨产品,防止因胶塞质量造成替空事故。
(4)在固井前装胶塞时,在胶塞上涂抹黄油,使胶塞能够在下行时顺利。
(5)加强胶塞的管理,每批胶塞到库后要检验质量,胶塞不能挤压,碰撞,有个别胶塞装入困难时,换掉不用。
(二)双24井固井留水泥塞74米
1、该井固井数据如下:
40586钻井队承钻的苏双24井3月11日开钻,4月12日完钻,4月14日固井。
井身结构:
?311mm×505m+?244.5mm×504.90m+?222mm×2460m+ ?216mm×3497mm+?139.7mm×3483.23mm
最大井斜2.4°/1625m
气层顶界:3348~3352m 气层底界:3443~3446m
阻位:3476.83m
短位:3263.56~3269.39m
15:30-17:55 循环泥浆
18:00-18:04注隔离液8 m?
18:04-19:05注水泥尾浆造浆26 m?,中浆36.0 m?领浆造浆33.0 m?。
19:05-20:29压胶塞、顶替至44.2 m?(距实际替量还有3m3),泵压20MPa时,误认为替量完成,在泵房将2#泵停掉。
采取措施:
天然气井固井质量分析及技术措施
一、固井质量统计
截止4月16日,共固气井24口,固井质量不合格1口(苏36-16-16井),1口井留水泥塞75米(双24)。优质18口。
二、存在的问题
(一)苏36-16-16井固完井替空
1、苏36-16-16井固井数据:
40636钻井队承钻的苏36-16-16井3月27日开钻,4月7日完钻,4月10日固井,完钻井深3497m。
3、补救措施
水泥塞面2063米,留水泥塞74米(2063-2337米),钻水泥塞后电测固井质量优质。
(三)召23井固井质量
本井第一次测井,声幅曲线质量差,据说,测井仪器有些问题,第二次换仪器重测后质量合格。
本井使用水泥浆体系为:一级为泡沫-漂珠。二级为早强-粉煤灰体系。
测声幅情况:160 ~2290 合格
(1)泵房卸压,重新挂2#泵替,泵压21MPa时井队气囊烧坏。与1#泵连接的泥浆罐的泥浆已替完。
(2)用水泥车替,泵压24MPa高压管线破裂。
(3)倒1#泵替,泵压24MPa泵保险销蹩掉。
(4)换高压管线,用水泥车替,压力从0逐步升至29MPa。卸压井口完全断流。
以上时间段为20:29-21:00,用时31分钟。
2、施工情况:
14:00-12:00 下套管
12:15-14:35 循环泥浆
14:59-15:10 注隔离液10 m?
15:10-15:39 注水泥28 m?尾浆造浆12m3,领浆造浆16m3。
15:40-16:25 压胶塞、顶替、碰压,0-16-21MPa。单车压胶塞,双车替量。08472水泥车替32m3,新车替12m3时压力15MPa因未碰压停止替量。卸水泥头顶盖检查胶塞是否压下去,观察后确认胶塞已被压下去。考虑到其中一水泥车因上水不好可能造成替量不够,08472车继续替量至36m3碰压16-21MPa,碰压明显。当时40636队队长陶海军和技术员同时观察碰压全过程。碰压后不稳压,又用水泥车憋压两次,共替入清水800升,最后开井候凝,正注水泥浆平均密度1.94g/cm3。18:30-18:55反挤水泥浆20 m?(最高压力3.8MPa,停泵压力2MPa)
3、测声幅情况
24小时测声幅显示3475.39~3239.39为空段,长236米。实测人工井底3475.39米。
4、原因分析:
(1)胶塞先期破坏(破坏原因是胶塞行程长直径磨小或档销挂卡、套管毛刺不平坦处造成),在下行过程中和碰压前有5方清水进入到胶塞以下,虽然碰压但还是造成了替空。
(2)下套管过程中换掉22根套管节箍,有可能管内有毛刺将胶塞刮坏,导致替入清水进入井内。
2、施工情况:
固井前泥浆性能:密度1.07g/cm3, 粘度46s, 失水4mL,泥饼0.5mm, 初终切力3-5pa,含砂0.2%,PH值9。
井身结构:?346mm*507m+?273mm*506.5m+?241mm*2355m
+?177.8mm*2351.62mm,
最大井斜1.66/775.0m
气顶:1660-1665.0m 气底:2311-2314.0m
阻位:2341.99m
短位:1625.10-1630.34,1975.66-1981.79,2229.87-2235.99
(3)固井技术人员未严格执行固井应急预案,是造成多替替空的主观原因。
5、挤水泥方案:
射孔段: 1.上部:3262~3262.5米,0.5米6孔
2.下部:3470~3470.5米,0.5米6孔
甲方要求人工井底3467米。
6、下一步主要采取的措施:
(1)苏里格用水泥车顶替,确保计量准确。
(2)严格执行2007年固井应急预案,在替量够时最多可替总量的3%,严禁多替造成事故的发生。