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造粒系统

200-1 造粒系统
主要规格及技术参数
1、螺杆:
数量:2根
型式:锥形
直径:82/157.5mm
转速:0-40r/min
扭矩:18KN.M
2、机筒:
机筒加热段数:4段
机筒冷却段数:3段
冷却方式:风冷、油冷风冷方式:风机冷却3、齿轮减速箱:
减速比:37
4、驱动电机:
变频电机:75kw
5、水冷却回路:a.分配齿轮箱回路b.齿轮减速箱回路c.水环真空泵供水回路6、真空装置:ZBC-3 电机功率:4kw
抽气速率:60m3/h
补充水量:0.28m3/h
7、塑化能力:木塑(PE)共混400kg/h
8、主机中心高:1000mm
9、外形尺寸及重量:
长×宽×高:~5000×1400×2450mm
重量:~6000kg
在验收设备时就提出:塑化能力没有达到合同要求的350㎏/h,只有260-280kg/h。

三级风送效果也不好,风送完毕装袋时,温度高达120°;该温度能烫坏内衬袋。

同时提出,挤出提速时有异音,待查。

2005年十二月二区加温之加热圈烧坏4个,经修复后可暂时代用;后来厂家发来4个备件,只有一个尺寸合适。

2005年11月8日凌晨,设备运转时发现有糊料现象,当时立即停机、拆机头、连接体,发现螺杆已断,螺筒也划伤严重。

厂家及时来人帮助解决问题,并安排新加工一付螺筒螺杆。

新螺筒、螺杆于2006年2月20日到厂,随后即开始安装至2月25日正式送电试车,运转基本正常;但在提速时发现加热圈功率偏小、温度跟不上(新螺杆与旧螺筒外径不同,加热圈不符)塑化达不到合同要求350kg/h。

2006年2月20日Z80造粒提至10r/min后减速箱内有异音,改变变频器设置后,异音消除,扭矩稳定(经分析认为:齿轮磨损,间隙变大导致)。

2006年2月27日凌晨,造粒时发现出料较少、机头堵料严重。

拆下机头清理时发现有大块龟裂的铁块,怀疑该铁块是螺杆上的。

马上拆下螺杆,发现在塑化段有4条螺棱断裂。

随后马上与武汉塑机取得联系。

2006年3月1日晚武汉塑机厂家来人,3月2日现场查看:螺杆难以修复,
取样回厂协商。

我们等待回复。

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