书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
从黄铁矿烧渣提金的工业实例
河北省迁西县化工厂自 1982 年通过日处理量 25t 规模的含金黄铁矿烧渣工
业试验,并转入工业生产,获得较好的技术经济效益。 一、物理性质 迁西县
化工厂制酸原料基本上是金厂峪金矿的氰化尾渣。经沸腾炉焙烧脱硫后的烧渣
为氰化浸出金的原料。烧渣中金属矿物多为氧化矿物。氰化尾渣中的金,其粒
度非常细小,多在 0.01mm 以下,呈极细的微粒金,大多为包裹金,用单一的
磨矿方法使金单体解离也是难以达到的。惟有经过焙烧及水谇作用后,才能用
氰化法浸出其中的大部分。 二、提金工艺 工业生产流程是将制酸过程中沸腾
焙烧脱硫后的烧渣,经水谇、磨矿、浓密脱水和碱处理后,采用常规氰化—锌
丝置换的提金方法回收黄金。 (一)工艺流程如图 1 所示。图 1 从黄铁矿烧
渣回收金流程 pH=10.5~11。 Ф2000 搅拌浸出槽:叶轮线速度 7.121m/s;充
气量 0.1~0.2m3/(m3·min);NaCN 浓度为 0.025%~0.03%;CaO 浓度为
0.025%~0.03%;浸出时间为 8.5h。 置换时间,79min。 氰化钠用量:
946g/t。 石灰用量:6.77kg/t(pH=10.5)。 醋酸铅用量:300g/t。 漂白粉用
量:5kg/t。 (三)试验获得金泥分析结果见表 1。表 1 金泥、锌丝头元素分
析结果金泥元素 AuAgCuPbZnSSiO2Al2O3CaOMgOFe 含量
/%0.37750.1620.04246.8611.563.832.180.9614.150.392.25 锌丝头元素
AuAgCuPbZn 含量/%0.4560.01270.8246.5783.91 注:锌丝头已处理过。 试验
获得的氰化金泥含金品位在 0.4%左右。 (四)试验获得指标 浸出率:77.00%
洗涤率:98.02% 置换率:99.83% 氰化总收率:75.35% 冶炼回收率:95% 金
总回收率:71.58% 每两黄金成本 281.08 元。按处理烧渣 25t/d 计算,每年可回
收黄金 703.72 两,年利润 15 万元。 三、烧渣提金的工艺特点 含金烧渣氰化
提金工艺除与常规氰化提金有同一性外,还具有其特点。 (一)迁西县化工