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QC成果降低3汽轮机轴瓦振动值


测量发现左侧进汽管道比右侧长
40mm,将右侧管道割开后,在自


由状态下即出现40mm豁口,并且
侧 进
侧 进
其中心线相差75mm,如下图所示:


40mm
1765mm
1725mm
主 蒸 汽
75mm
确定主要原因过程三
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确认内容
润滑油 温超标
1
确认方法 确认标准 确认结果
y=0.20-0.27mm
确认方法
查阅装配说明、现场测量
确认 过程
查阅装配图纸、现场测量
查阅《汽轮机设备维护标准》 及《汽轮机运行记录》
查阅《汽轮机设备维护标准》 及查阅《汽轮机运行记录》
查阅《汽轮机设备维护标准》 及《汽轮机启机确认表》
查阅装配说明、现场测量
查阅装配说明、现场测量
8 轴瓦紧力小
f=0.02-0.05mm
确认内容
滑销间隙 不当
1
确认方法 确认标准 确认结果
查阅装配 说明、现
2 场测量
纵向键及垂直 键均符合装配
3 说明所标明的
间隙范围
各间隙配
合符合装
4 配要求
确认结论 确认时间
非要因 2011年04
5 6 月13日
确认人
张旭辉 宁军普
7
确认过程
小组查阅3#汽轮机《N15-3.43型15MW凝汽式汽轮机装配使用说明书》主要安
组 员/数据统计兼成果发布
活动计划与进度完成情况表
项目
时间 3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月 12月
选择课题 (1-10)
现状调查
(11-20)
设定目标
(21-31)
分析原因
(1-8)
确定主要原因
(9-20)
制定对策
(21-30)
按对策实施
(1-31)
检查效果
(6.1-8.31)
制定巩固措施
2010年7月-12月3#汽轮机润滑油温调查表
月份 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均 项目
润滑油温 (℃)
41
41
40
39
39
40
40
由调查表可知:3#汽轮机润滑油温平均为40℃,符合汽轮机设备维 护标准。
确定主要原因过程四
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确认内容
排汽 温度高
1
启动暖
1 机不充

查阅《汽轮机 严格按照
设备维护标准》 《15MW机
2 3 及《汽轮机启 组暖机表》
机确认表》
进行暖机
启动暖机时 间符合暖机
4 表要求
确认结论 确认时间
非要因 2011年04
5 6 月10日
确认人
吕自树 董长清
7
确认过程
根据《15MW汽轮机设备维护标准》-“设备开机、停机操作程序及
操作要点”规定如下:
7月
42 23 22
8月
40 24 20
9月
43 22 21
10月
48 26 21
11月
45 23 23
12月
46 22 24
最大值
48 26 24
结论一 通过数据统计可知,2010年7月—12月3#汽轮机轴瓦振动值最大达
到48um ,高于其同等技术参数4#、5#汽轮机的26um和24um。
现状调查二
确认方法 确认标准 确认结果
查阅《汽轮机 排汽温度
设备维护标准》 ≤60℃
2 及《汽轮机运
行记录》
3
排汽温度平 均为48℃,
4 符合设备维
护标准
确认结论 确认时间
非要因 2011年04
5 6 月10日
确认人
李清源 魏秋红
7
确认过程
根据《15MW汽轮机设备维护标准》-“汽轮机主要参数控制范围”规 定:排汽温度为≤60℃。2011年4月10日,小组查阅2010年7月-12月 《汽轮机运行记录》,汇总原始数据做出调查表如下:
超标值降低到4#、5#汽轮机的平均值5um。则:
3#汽轮机振动值=48-39×71.8%+5=24.998≈25um
五、历史最好水平
小组通过查阅《汽轮机轴瓦振动记录》得知:3#汽轮机轴瓦振动值 曾经达到过22um的历史最好水平。
结论
根据以上分析,小组确定课题目标:将3#汽轮机轴瓦振 动值降低到30um。
四、主要问题解决程度的计算
• 1.计算同类机组振动超标值—小组根据同类机组4#、5#汽轮机振动情况做
出调查表如下:2010年7月—12月4#、5#汽轮机振动超标值统计
项目 表 最大振动值
优秀标准值
超标值
平均
机组
(um)
(um)
(um)
(um)
4#汽轮机
26
20
5#汽轮机
24
20
6 4
5
• 2.主要问题解决程度的计算—小组认为:可以通过活动将3#汽轮机的振动
纵向键及垂直键均符合装配说明所标 明的间隙范围 左、右两侧进汽管道长度相等L南=L北 =1750mm
润滑油温35℃-45℃
排汽温度≤60℃
严格按照《15MW机组暖机表》进行 暖机 双列复速级:a=1±0.2mm b=3±0.2mm c=0.8-1.2mm d=44mm 压力级:第1-5级 a=2±0.2mm b=0.8-1.2mm 第6-8级 a=2.5±0.2mm b=0.8-1.2mm 第9、10级a=3±0.2mm b=0.81.2mm
(9.1-11.30)
总结及下一步 打算
(1-15)
计划
进度
制表时间:2011年3月4日 总体完成时间:2011年12月15日
一、选择课题
选题理由一:公司方针
科学管理,转变观念,实现设备零故障
选题理由二:厂部要求 消除设备运行不良因素,降低设备故障
选题理由三:设备现状
小组通过查阅2010年7
月—12月《汽轮机轴瓦振 50 动记录》,提取3#汽轮机
2010年7月-12月3#汽轮机排汽温度调查表
月份
项目
7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
排汽温度 (℃)
49
51
49
47
46
46
48
由调查表可知:3#汽轮机排汽温度平均为48℃,符合汽轮机设备 维护标准。
确定主要原因过程五
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Байду номын сангаас05
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确认内容 确认方法 确认标准 确认结果
28
71.8
2 3#轴瓦振动大
7
35
89.7
3 2#轴瓦振动大
3
38
97.4
4 4#轴瓦振动大
1
39
100
5
合计
39
39
100
1#轴瓦振动大
71.87%
0
7.7%
%17.9% 2.6%
2#轴瓦振动大
3#轴瓦振动大
结论二 由于1#轴瓦振动大使得3# 汽轮机轴瓦振动超标28um,占 振动超标总值39um的71.8%, 是主要问题。
4#轴瓦振动大
三、设定目标
目标
将3#汽轮机轴瓦振动值降低到30um
振动值 (um)
48 30
现状 目标
设定目标的依据
一、现状 3#汽轮机轴瓦振动值最大达到48um,主要问题:1#轴瓦振 动大占振动超标总值的71.8%。
二、工艺标准 汽轮机工艺标准规定:良好振动为≤30um
优秀振动为≤20um
三、同类机组情况 小组通过查阅《汽轮机轴瓦振动记录》得知:4#汽轮机 轴瓦振动值最大为26um,5#汽轮机轴瓦振动值最大为24um。
小组对2010年7月—12月3#汽轮机轴瓦振动值超过优秀振动标准20um的部位
进行了调查和分析,绘制轴瓦振动超标主次问题统计表与饼分图如下:
3#汽轮机轴瓦振动超标主次问题统计表 3#汽轮机轴瓦振动超标主次问题饼分图
序 号
超标部位
频数 (um)
累计频数 (um)
累计百 分比 (%)
1 1#轴瓦振动大 28
查阅《汽轮机 润滑油温
设备维护标准》 35℃-45℃
2 及《汽轮机运
行记录》
3
润滑油温平 均为40℃,
4 符合设备维
护标准
确认结论 确认时间
非要因 2011年04
5 6 月10日
确认人
申卫东 魏秋红
7
确认过程
根据《15MW汽轮机设备维护标准》-“汽轮机主要参数控制范围” 规定:润滑油温为35-45℃。2011年4月10日,小组查阅2010年7月12月《汽轮机运行记录》,汇总原始数据做出调查表如下:
作业长助理
副组长/技术指导

大专
作业长助理
副组长/技术指导

高中
班长/技师
副组长/协调指挥

大本
作业长助理
组 员/实验配合

大专
带班长/技师
组 员/实验配合

高中
带班长
组 员/实验配合

高中
带班长/助理技师
组 员/设备配合

高中
带班长/助理技师
组 员/设备配合

高中
带班长
组 员/设备配合
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