B论文部分 新型气化炉工艺烧嘴使用经验总结
新型气化炉工艺烧嘴使用经验总结
朱宏、孙卓庆、杨树青
山东省・兖矿国泰化: 有限公司
摘要:四喷嘴对簧式新型气化炉运行初期,烧嘴在使刚及拆装过程中fJj现烧嘴盘管损坏、喷头磨偏、烧
蚀等现象,造成-lt:- ̄f 划停乍,影响系统稳定运行。通过对烧嘴结构、材质、安装等方面进行了研究、改造, 达到了延长烧嘴使J1J寿命的目的。
关键词: l :艺烧嘴、喷头、盘管、头部保护、四喷嘴对簧式气化炉
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1 改造前烧嘴状况 我公司水煤浆气化装置设计压力为4.OMPa,采J刳四喷嘴对置式新型气化炉技术,烧嘴采用三通道外混
式:r:艺烧嘴。气化炉运行初期,烧嘴使州周期短一矗是制约水煤浆气化技术长周期运行的难题。
烧嘴安装使J}J一段时问后,拆卸 难。从宏观检查来看:盘符拉长拉坏;盘铃外部订人挝积渣;烧嘴
外氧喷头水窒龟裂,不能继续使川;外氧管表面有点腐蚀现象;煤浆喷头磨损情况不严重可继续使J}]。
2 原因分析 2.1烧嘴安装拆卸困难分析
安装时,烧嘴不能与烧嘴室保持水平,造成烧嘴安装时倾斜,烧嘴头部盘管与烧嘴室壁接触,安装困 难。 气化炉停=乍后炉内熔渣聚积在烧嘴室内,使积渣包住烧嘴盘管,与烧嘴室凝州为一体,造成拆卸困难、
盘管拉坏。
2.2烧嘴外氧喷头水室龟裂情况分析 喷头材质为钴5O,通过对材质做金相分析及对烧嘴在其他使用单位的情况调研,认为选材方面没有问
题。该龟裂现象为高温热辐射、冲刷造成的结果,与 [艺操作环境有一定关系。
2.3烧嘴盘管、外氧管腐蚀现象分析
烧嘴盘管、外氧管材质为Inconel600,在抗氧化、耐腐蚀、耐高温方面属于优质材料,从选材方面看 暂时没有其它代替材料。根据l LJ东人学提供的金相组织检测报告,认为盘笛、外氧僻的局部腐蚀属于品问
2007/6/28 维普资讯 http://www.cqvip.com B论文部分 新型气化炉工艺烧嘴使用经验总结
腐蚀。
腐蚀主要原冈为气化炉内高温合成气中的硫及氢对烧嘴的腐蚀,川隔离法防治腐蚀,对烧嘴头部、外
部保护以缓解腐蚀情况。
3 烧嘴改进过程 3.1烧嘴安装工具的确定
设计、制作烧嘴安装推乍。考虑到烧嘴安装需调整方位,设计了带液压升降裟 、底部有万向调_糕轮
的专』{J烧嘴推车。气化炉烧嘴室底部铺设安裟平台。烧嘴推车在投入使用厉,效果非常好,避免了安装时
冈不水平对烧嘴头部的损伤,缩短了烧嘴安装时问,也提高了安装质挝。
3.2烧嘴头部间隙的确定 根据系统所需负荷调整烧嘴三通道间隙,保证在要求负荷下的喷嘴气流速度,达到较好雾化效果,避
免因混合不好出现局部过氧烧蚀耐火砖和烧嘴外氧喷头。通过实践,逐渐掌握了各种间隙尺寸在气化炉操
作中的效果利规利£,随着使用经验的积累,每次投J{]后都有明显的进步,且制定出单炉运行与双炉运行所
对应的2种烧嘴尺寸,效果明显,使气化炉运行趋于稳定,延长了烧嘴及耐火砖的使川寿命。
3.3烧嘴头部的保护
合成气火带的灰渣进入烧嘴窒,与烧嘴的安装与拆卸l 难、烧嘴盘管损坏等现象都有直接关系。对烧
嘴头部盘管部位进行保护,使烧嘴室形成相对密闭空问,可有效防止气化炉内灰渣进入烧嘴室,既减少了 烧嘴的腐蚀,义方便烧嘴的拆卸。由于烧嘴头部在气化炉内处于高温区,j{]于头部保护的材料应为耐高温、
易成型的材料。氧化钒空心球浇注料具有耐腐蚀、耐高温、易成型的特性。根据烧嘴室尺寸制作模具,在
烧嘴头部按烧嘴室尺寸整体浇注一次成型。 f:对氧化钒空心球浇注料的浇注进行配料试验,摸索山配料方
法,能在40min成 凝hq后加以修糌定型。
3.4严把工艺烧嘴维修质量关 跟踪 r艺烧嘴维修全过程,确认维修、焊接 艺,在材质等方而严格要求,并做好检验(材质、焊接、
尺寸等),以保证烧嘴质最,从而满足1:艺要求。
4 烧嘴改造后效果 烧嘴安装轻松方便,仪2人即可将烧嘴推进烧嘴室,提高了 ll:作效率。
通过上述改进井在停 前提高操作温度清理炉内熔渣,在烧嘴使JtJ83d ̄划停乖后,对烧嘴检查发现:
烧嘴头部保护f向氧化钢空心球浇注料完好、烧嘴室内无积渣;烧f觜拆卸轻松;盘管完好无缺、表面无腐蚀 现象;烧嘴外氧喷头水室龟裂较小,可继续使川:炉内耐火砖情况良好。
5 结语 通过对烧嘴安装方式、间隙调整等细节的认识提高及经验积累,可尽最大可能延长烧嘴使用寿命,并 降低维修成本。通过进一步优化操作、总结经验并持续改进,我公司]:艺烧嘴平均使用周期已达到了同类
烧嘴的先进水平。
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