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波纹管机械密封系统在沥青循环泵上的应用

燃料与化工 Fuel&Chemical Processes Jan.2012 Vo1.43 No.1 

波纹管机械密封系统在沥青循环泵上的应用 

傅 亮1刘存贵2 

(1.邢台旭阳煤化工有限公司,邢台054000;2.旭阳化工有限公司.北京 100070) 

我公司2008年焦油加工改造新增2台沥青循 

环泵,1开1备,泵工作温度接近400 ̄C,工作介 

质为沥青。因沥青中夹杂固体颗粒,而且沥青在室 

温下会变为脆性固体,操作条件十分苛刻,对机械 

密封的使用非常不利,所以泵采用了集装式波纹管 

机械密封,并配套了API PLAN54密封支持系统, 

以保证沥青泵能够正常工作。 

1机械密封系统 

1-l集装式波纹管机械密封 

集装式波纹管机械密封结构见图1。 

泵 

轴套动环2静环2 动环1静环1 装外壳 

图l 集装式波纹管机械密封结构简图 

由图l可以看出,集装式波纹管机械密封主要 

由轴套、2组机械密封以及集装外壳3部分组成, 

而且2组机械密封的弹性元件均为波纹管.解决了 

高温下辅助密封难以解决的问题。保证密封稳定0 

2组机械密封按串联方式排列,密封面、轴套以及 

集装外壳围出一个密闭的空间。在运行过程中该空 

间充满润滑油.以润滑密封面以及带走密封面摩擦 

产生的热量.达到机械密封降温的目的。为了避免 

物料中的固体颗粒进入机械密封面。需保证密封空 

间被润滑油充满,而且要求密封腔内润滑油保持一 

定的压力,该压力必须大于泵腔内的压力以保证沥 

青不会进入密封面。另外,泵的工作介质温度很 

高,而且机械密封在运行过程中也会产生热量,为 

了保证机械密封处于良好状态,必须将这些热量带 

走,所以要求润滑油是流动的。 

1-2 API PLAN54密封支持系统 

由于润滑油需要外界提供压力。能够流动并带 

收稿日期:2011-05—06 

作者简介:傅亮(1982一),男,助理工程师 走热量,因此需要为机械密封配置强制冲洗系统. 

该泵采用的是API PLAN54密封支持系统,使用1 

台润滑油站为机械密封提供足够的压力和流量.润 

滑油站流程见图2。 

图2 API PLAN54密封支持系统油站 

电机驱动齿轮泵将润滑油从油箱中抽出送人机 

械密封润滑油人口管路,润滑油经过过滤器、单向 

阀进入机械密封,在机械密封内循环后.润滑油沿 

机械密封出口管路流出,经过滤器、调压阀、液控 

单向阀、水冷换热器后返回油箱。同时系统有2个 

压力表显示管路压力,并在机械密封入口管路上增 

加1个安全溢流阀,以防止机械密封压力超标。损 

坏机械密封。在人口管路增加1个蓄能器。蓄能器 

与进、出口管路上的单向阀组成1个系统,在油泵 

不能供油后的一段时间内保证机械密封腔内的压力 

不低于泵腔内沥青压力 

2注意事项及存在问题 

1)系统使用过程中曾因润滑油流量过少而造 

成机械密封损坏现象。密封支持系统润滑油流量必 

须达到24L/min。 ’ 

2)必须保证密封支持系统压力高于泵内沥青 2012年1月 第43卷第l期 燃料与化工 Fuel&Chemic81 Processes 61 

压力,否则沥青将会通过密封面进入密封腔内,从 

而污染整个润滑油系统,加剧机械密封磨损 ,严重 

影响机械密封寿命。系统压力由调压阀调至比泵腔 

压力高0.2—0.4MPa。 

3)系统在使用前要往蓄能器内充氮气,充气 

压力比泵腔压力大0.1MPa。使用过程中应定期检 

查蓄能器内压 ,在蓄能器压力不足时,应及时补 

充氮气,否则油泵停止工作时会导致机械密封损 

坏。 

4)在使用初期,机械密封与油站是对应关系, 

若1台油站出现问题,必须倒泵运行。. 

5)回油过滤器并联直通阀。当清洗过滤器时 

润滑油从直通阀通过,会将杂质带人调压阀,使其 

失效。因此应并联1个过滤器。 

6)供油管路的压力表安装在过滤器后,压力 

表与齿轮泵出口间隔了1个过滤器,不能反映齿轮 

泵出IZl的真实压力.而且当过滤器堵塞时也不能准 

确判断。 3改造方案 

1)增加部分管路使2台油站达到互为备用状 

态.当1台油站出现故障时,可以不停泵倒用另l 

台油站。 

2)在回油过滤器上再并联1个过滤器,当回 

油过滤器堵塞时,可以倒用备用过滤器,阻止杂质 

进入系统。 

. 3)把供油管路的压力表改装在过滤器前。改 

造后可以真实反映齿轮泵出口压力。防止齿轮泵压 

力超标。 

・集装式波纹管机械密封及API PLAN54密封支 

持系统在沥青循环泵上的应用。保证了泵的长周期 

无故障运转。为焦油加工长期稳定运行提供了保 

障。 

甘李军编辑 

(上接第59页) 、 

环水吸水池回流水高程的中间。冷却塔集水池出水 求,又节省了旁滤水泵投资和日常维护费用。纤维 

自流进到纤维转盘滤池,纤维转盘滤池出水自流进 转盘滤池投用后连续2个月的进出水水质检测结果 

到循环水吸水池。这样既满足了旁滤池进水的要 见表2。 

表2。进出水水质检测结果 

时间 082l 

l3.4 3.7 l1.6 

O.19 0824 23.2 

4.6 10.O O.22 0828 

19.7 3.0 8.7 O.2 083l 13 4.3 6.2 O.1 0904 

10 2 4.6 

3.2 O.18 O9O7 18 4.2 4.2 

O_3 0911 21_3 

4.5 4.7 

O.25 0914 

14.6 3.2 4.6 

O.12 悬浮物进水 

/(mg・L-’)出水 浊度 进水 

/NTU 出水 

3结论 

3年来的运行表明,纤维转盘滤池作为循环水 

旁滤装置安全可靠,并具有以下优点。 

1)出水水质好。在进水SS为20~50mg/L时。 

出水sS小于5mg/L。且可满足浊度小于5NTU的 

要求。 

2)占地面积小。改变传统过滤断面位置,过 

滤断面可以竖向并排布置从而减少占地面积。 

3)装机功率和运行成本低。水头损失一般为 

0.7—0.9m,可大大降低反水洗泵扬程从而减少运行 电耗。驱动电机功率0.55—0.75kW,反洗水泵功率 

2.2kW。滤池运行成本低于0.005元/m 。 

4)反洗水量小,不跑料。反洗水量一般 

≤l%,过滤后水最大程度被利用,不存在跑料问 

题。 

5)自动化程度高,使用维护简单。滤池运行 

过程由PLC控制,可根据液位或时间控制反冲洗 

及排泥的间隔时间及过程。滤布磨损小、易于更 

换。 

张国富编辑 一 栅 懈一 弧 l塞一 一 %Ⅲ 螂一 ∞一M 5 

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