双足竞步机器人
技术总结报告
编制单位:侏罗纪工作室
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版 本:V0.1
发布日期:2010-8-20
审 核 人:
批 准 人:
• 引言
2010年中国机器人大赛已经结束,回顾整个比赛及赛前调试过程,我们遇
到了很多问题,下面就将我们遇到的问题做一分析和总结,并提出改进方案,
对我们以后的工作有所帮助。
• 遇到的问题及原因分析
• 机器人稳定性不好
机器人在走路的过程中不稳,比较晃。造成此问题的原因有两个:
1.机器人高度过高。
由于我们用成型的U型套件,套件高度是固定的,我们必须将腿做成
一定的高度才能保证腰翻下去不压脚;下面两个套件决定了腰的高度,所
以总体下来我们的机器人高度比较高,导致机器人重心比较高,平衡性不
好,造成不稳定。
2.步态设计不合理。
在动作上需要6个舵机同时配合,要做到很协调,还是很有难度的,
某个舵机的角度,速度都会对整个机器人的行走造成影响,这也是造成机
器人走路不稳定的原因。
• 舵机控制问题
舵机控制原理
控制信号由接收机的通道进入信号调制芯片,获得直流偏置电压。它内部
有一个基准电路,产生周期为 20ms,宽度为1.5ms的基准信号,将获得的直流
偏置电压与电位器的电压比较,获得电压差输出。最后,电压差的正负输出到
电机驱动芯片决定电机的正反转。当电机转速一定时,通过级联减速齿轮带动
电位器旋转,使得电压差为0,电机停止转动。
电源线和地线用于提供舵机内部的直流电机和控制线路所需的能源.电压
通常介于4~6V,一般取5V。注意,给舵机供电电源应能提供足够的功率。
控制线的输入是一个宽度可调的周期性方波脉冲信号,方波脉冲信号的周
期为20 ms(即频率为50 Hz)。当方波的脉冲宽度改变时,舵机转轴的角度发生
改变,角度变化与脉冲宽度的变化成正比。
• 上电机器人乱动
问题在于上电程序初始化时,没有给出一个确定的值来产生一个确定的脉
冲,脉冲给舵机后,舵机状态不定,就出现了乱动的现象。
• 舵机抖动
在调试过程中,舵机出现抖舵的问题,主要原因有:
1、控制板供电电源电压不足
控制板供电电源电压不足,引起芯片电源电压不稳定,导致输出脉冲抖动,
测得当供电电压降低到5V以下经过78M05稳压,再经过ASM1117稳压后,输
出脉冲高电平电压再2.5V左右,是一不可靠的高电平,输入舵机控制电路后,
输出的直流偏置电压不准确,导致舵机抖动。
2、脉冲精度不够
很多舵机的位置等级有1024个,如果舵机的有效角度范围为180度的话,
其控制的角度精度是可以达到180/1024度,约0.18度,从时间上看其实要求
的脉宽控制精度为2000/1024us,约2us。
此次为节省芯片资源,先将时钟进行一次分频,再拿分频产生的时钟来控
制脉冲的时基计数器和步进计数器,这样,每个计数器的计数值变小,节省了
一定的资源,但在控制精度上有所下降,控制板产生的脉冲精度为:
脉冲时基计数值为:1600;步进计数值为:1或2;
则:
脉冲精度为1/1600 * 20 ms = 12.5 us
与舵机的要求精度相差很大,由于模拟舵机的无反应区比较大,当以较低
精度的脉冲来控制舵机时,在某个时刻舵机状态不定就会出现抖舵现象。
• 烧电路板
电路板原理图如下:
此原理图比较简单,没有什么原理性的东西,也没有做隔离和保护,电源
模块有两路供电,一路经过开关后直接给舵机供电,另一路经过两级稳压输出
3.3V电压,满足EPM1270的供电需求;复位是直接通过一电阻拉到地上,进行
低电平复位;时钟模块是一有源晶振,接上电源后就可以起振;其他都是接口。
在调试过程中,有一段时间,老烧电路板,每次烧的都是CPLD芯片,从
CPLD手册上查得:
芯片3.3V供电时,I/O口的单端输出电压为3.3V
3.3V供电时,输出高电平电流为16mA,输出低电平电流为8 mA;
由以上资料分析,烧板子的原因可能是:
1.电平不匹配。
CPLD输出电平电压为3.3V,而舵机需要的为TTL电平,由于外部再没有
加驱动电路,这样CPLD的I/O端口驱动能力有限,当同时有几个舵机转时或者
舵机转的角度比较大时负载过重,导致CPLD烧坏。
2.电流回流和尖峰脉冲
舵机中有一直流电机,当直流电机转的时候,自身也会产生电流,若多个
舵机同时转,且转的角度比较大时,各舵机自身产生的电流汇集到一起应该是
表较大的,若电流倒流入电路板,电路板可能因电流过大而烧坏;另一点就是
尖峰脉冲,舵机在转的过程中若产生尖峰脉冲,倒灌入电路板也可能因电流过
大而烧坏芯片。
这应该是此次电路板烧的主要原因。
3.电路板制作工艺
在刻PCB板时,板子阻焊做的不好,在焊接的过程中,容易在电路板上留
下焊锡渣,如果掉入芯片两引脚之间,也可能引起短路,导致电路板烧坏。
• 解决方案
• 机器人稳定性解决方案
• 结构
对机器人整体结构应该在现有基础上加以改进,比如在机器人高度上,以
及腰部;对于U型套件,自己做,用AutoCAD设计出机器人结构图、套件图,
拿到机床去加工,这样能保证套件精度,和结构的合理性,将机器人结构对研
究带来的影响减到最小。
• 步态设计
对机器人走路的步态进行更合理的设计,保证走路过程中的平稳。
• 舵机控制解决方案
• 上电乱动
在上电程序初始化时应该给舵机一个确定的脉冲,而且此状态持续时间应
稍长,问题就会得到解决。
• 舵机抖动
首先,保证电源电量充足,电压保持稳定,给芯片一个稳定的电压,保证
输出脉冲的稳定性;其次,增加脉冲精度,即脉冲宽度的步进不要太大,这样
既能精确的控制舵机,又能避免舵机的抖动;另外,可以在后端加一脉冲整形
电路,可以滤除毛刺等脉冲。
• 电路板解决方案
• 电平不匹配问题。
对于此问题,可在后端加一电平转换芯片,增强驱动能力,保证I/O口有足
够的能力来驱动舵机。
• 电流回流和尖峰脉冲
方案一:加电容吸收
在舵机前端加一电容来吸收尖峰脉冲,但此方法经过实际验证不可行。加
电容后,从I/O口输出的脉冲被电容吸收了,舵机不转。
方案二:光电隔离 + 整形
为了防止干扰,舵机控制信号和驱动电路应光耦光电隔离, 将信号隔开,避免
舵机转动对控制板的影响。
通过隔离出来的控制信号, 还必须经过整形以消除毛刺, 增加信号的稳定性,
提高信号的输出电流。整形可采用施密特触发器,施密特触发器是脉冲波形变
换中经常使用的一种电路,它是具有滞后特性的数字传输门,且受电源限制,
可对输入波形进行变换和整形;另外,还可以采用通过比较器整形的方法来消
除毛刺比如用LM324,LM393等。
• 电路板制作工艺
在今后做板的时候应该加强阻焊和助焊这两道工序,能保证焊接时不出现
板子上有杂物而导致短路的情况;在板子焊好后,在引脚密集的芯片处采取一
些措施,如涂上硅胶或者蜡,以防短路。
• 总结
本文针对此次比赛中出现的问题,进行原因分析,并提出解决办法,为以后的研究提
供一个参考。针对出现的问题,具体解决方案需在今后的研究中结合实际情况来确定。