福清核电500KV倒送电工程施工管理摘要:核电站500KV倒送电系统涉及的子项工程多,工期紧,核电工程质量要求高。
本文根据福清核电1号机组500KV倒送电工程的相关实践,对工程进度安排、质量控制、安全管理等方面进行简要的介绍,为福清核电后续机组500KV倒送电工程的高质量、高效率的推进,提供有益的参考。
关键词:GISGCB GPAFuqing Nuclear Power 500KV power transmission construction management invertedHe FanChina Nuclear Power Engineering Co., Ltd. Fuqing Fuzhou, construction project departmentAbstract: Nuclear Power 500KV power transmissi system projects involving more than a small project , tight, high quality requirements of nuclear power engineering. Based on the Fuqing nuclear power unit 1 pour 500KV power transmission project related practices on the project schedule, quality control, security management and other aspects of a brief introduction for the Fuqing nuclear power back up units 500KV power transmission engineering, high-quality, high-efficiency promote, provide a useful reference.Keywords: GIS GCB GPA福清核电1号机组500KV倒送电工程分两阶段进行,第一阶段(见图一):500KV开关站GIS受电;第二阶段:500KV充油电缆、500KV主变、24KV高压厂变、离相封闭母线、GCB出口断路器、6.6KV中压电缆受电(见图二)。
施工单位有中核建二四公司、中核建五公司、中核建二三公司、闵电二建公司、浙江火电公司等。
整个工程涉及子项工程多,施工单位多,接口管理难度大。
本文对500KV倒送电工程的施工管理进行了简要介绍,为福清核电后续机组500KV 倒送电工程的建设提供有益的参考。
1.影响500KV倒送电工程进度的几个因素1.1合同签订为确保工程顺利推进,合同发包时尽量减少承建单位。
由于500KV倒送电工程安装合同承包方---中核建五公司无500KV超高压涉网资质,安装合同转包给闵电二建公司,其中发变组保护系统(GPA)安装为中核建二三公司,调试承包给浙江火电公司。
由于参建单位多,接口繁杂,在施工过程中单位之间存在推诿的现象,这样就给施工管图一500KV开关站GIS平面布置及安装图(截取5、6串部分)图二主变至低压侧系统图理及施工进度的推进造成不利影响。
1号机组500KV倒送电工程从500KV 主变吊装就位到主变受电,工期超过一年,远远超过原定的8个月的工期。
为了便于施工管理,减少接口,作为福清核电总包单位-----中国核电工程有限公司,有必要对后续机组500KV倒送电工程合同的签订进行修正,总体承包给一家具有500KV有超高压资质的安装单位进行建设。
合同范围需随工程变更及时修订。
由于福清核电500KV开关站原计划1-2号机组先期建设,后改成1—6号机组同时建设。
在施工过程中,由于合同范围、商务细节没有及时跟进修订。
施工管理部为了保证工程的顺利开展,下发委托施工函给施工单位,此过程中,特别是电抗器安装与调试工作,由于合同范围及商务细节的协商不一,导致了比较长的工期延误。
1.2施工单位专项组织机构成立及人员资质的审核由于中核五公司在福清核电现场500KV工程管理经验、技术力量比较薄弱,安装工程的先后逻辑顺序缺乏预见性;对图纸的理解深度不足,导致许多电缆敷设与端接错误。
这些不足虽在调试时由专业的调试队伍进行了整改,但也造成了工期的延误。
这就要求在工程启动前,需对安装单位的人力资源进行审查,要求其增加具有相关资质的工程技术人员,成立500KV倒送电专项组织机构。
1.3设计图纸的提前梳理,设备材料到货的跟踪总包单位组织设计、安装、监理、调试等单位对图纸进行会审,列表反映所需图纸的到图情况、错误之处,对错误之处及时发出CR澄清单。
如:在1#机组500KV主变低压侧离相母线安装过程中,发现常规岛(MX厂房)出墙口处设计遗漏预埋件,导致离相母线吊架无法安装;MX厂房电缆主托盘标高与离相母线标高冲突,导致离相母线无法安装;500KV开关站电抗器区域照明图纸设计缺失等。
设备的到货情况及到货质量更对工程顺利推进有至关重要的影响。
工程启动前,首先依据图纸、施工进度对所需设备到货时间进行合理安排,督促采购按照计划按期到货,同时对1#机组已经发生的有关设计与设备质量的问题(见图三)反馈到后续机组,避免此类问题再次发生,对发现的设计问题,要求提前发出设计变更单(DEN单),对设备缺陷向厂家发出设备澄清单(CR1),提前进行整改。
序号问题描述责任单位1 西开进线CSE导体与500KV电缆终端连接不上西开2 500KV充油电缆终端控制电缆穿TB厂房墙壁无预留孔设计3 MX厂房雨淋阀与接地变位置冲突设计4 主变二次线绝缘不合格天威5 镇江离相母线箱体锈蚀镇江华东6 主变中心管母与消防喷淋管绝缘距离不足设计7 MX厂房内电缆主托盘与离相母线位置冲突设计8 厂变瓦斯继电器不合格保变9 离相母线水冷装置后门更改成易开式镇江华东10 MX厂房接地引上线数量不足设计11 GIC支架土建基础过窄,无法放置GIC支架设计12 主变端子箱与消防水管距离过近设计13 主变端子箱与离相母线PT端子箱接地线4平方需改成50平方保变14 厂变至电气厂房6.6KV中压电缆终端的选型问题(室外型)设计15 厂变B低压侧因6.6KV电缆弯曲半径不足需更改电缆桥架设计16 主变总端子箱电缆沟过窄,无法进行电缆敷设与端接设计17 主变、厂变端子箱设计无二次接地线设计18 变压器控制回路无过负荷启动功能保变19 厂变有载调压控制箱电源为三相四线制而设计为三相三线设计图三设计及设备缺陷表1.4安装特种工序的工艺评定福清核电1#机组离相母线的焊接采用半自动焊接工艺与手工焊接工艺相结合,施工前需要对相关焊接工艺进行评定,需将所焊样品送到具有相关资质的单位进行鉴定,并获得合格证书。
1LGA/1LGD段母线带负荷,1LGA和1LGD两段母线分别带上1台干式变,干式变下游分别带两组风机(每台22kW)的测量数据见(图十二):1LGA 1LGD对地电压Ua/地Ub/地Uc/地3U0/地Ua/地Ub/地Uc/地3U0/地1LGA带负载55.3 58.1 59.8 4.48 55.6 56.1 61.6 6.8对地电压Ua/地Ub/地Uc/地3U0/地Ua/地Ub/地Uc/地3U0/地1LGD带负载55.36 58.17 59.89 4.49 55.7 56.2 61.696.72图十二1LGA/1LGD段带负载后的数据(厂变在6档)从上述数据看出,带负荷后厂变低压侧电压依然不平衡。
在PT二次开口三角绕组串接灯泡的数据见图十三:从上述数据看出,PT 二次开口三角绕组串接灯泡后,厂变低压侧电压基本无变化,依然不平衡,排除谐振的可能。
1LGA(串接1000W灯泡) 1LGA(串接600W灯泡)对地电压Ua/地Ub/地Uc/地3U0/地Ua/地Ub/地Uc/地3U0/地55.43 58.53 59.47 4.1 55.5 58.34 59.79 4.211LGF(串接1000W灯泡)1LGF(串接600W灯泡)对地电压Ua/地Ub/地Uc/地3U0/地Ua/地Ub/地Uc/地3U0/地52.31 54.67 68.6 18.17 51.17 56.54 67.7 16.93图十三PT二次开口三角绕组串接灯泡后电压值d、电缆三相对地电容不平衡导致系统单项电压对地不平衡的可能性?核实厂变低压侧电缆三相的电容量,从安装试验报告中查找电缆耐压试验时的谐振频率换算,两台厂变低压侧电缆三相电容量相差较小,特别是1LGE/1LGF 段电缆的谐振频率基本相同。
基本确认三相电缆对地电容基本平衡。
三相PT伏安特性差异较大是否导致系统三相不平衡原先各厂用母线通过临时接线接入从辅助变来的电源进行辅机试验时,母线各相电压是平衡的,这样可基本排除PT伏安特性相间相差过大,导致系统三相不平衡的可能。
g、高压厂变本身各相高低压侧绕组间耦合电容不平衡是否导致系统三相电压不平衡因受现场测试试验条件的制约,未能测试,万不得已时,将高压厂变低压侧电缆拆除,直接测量变压器6.6kV的输出电压和中性点电压的大小,以确认高压厂变本身输出电压是否平衡,变压器质量是否存在问题。
经过上述如此复杂的分析,请教了众多专家帮忙指导,最后判定:是否高压厂变低压侧至电气厂房的6.6KV中压电缆屏蔽层没有接地?!于是要求安装单位拆开高压厂变地压侧电缆终端盖板,检查端接情况,果然发现终端屏蔽层悬空,没有接地。
将屏蔽层接地后,问题立即得到解决!可见隐蔽工程的过程控制何等重要?一个小小的疏忽,将会造成较大的质量问题。
2.5对发现的质量隐患,要求立即整改核电建设,质量问题无小事,必须要有强烈的责任意识,对发现的问题不得到解决绝不放松。
在对厂变低压侧中压电缆螺栓力矩检查过程中,发现低压瓷瓶有轻微破损,为确保运行安全,立即发出不符合项通知单(NCR),进行更换处理。
3.500KV倒送电工程的安全管理在500KV开关站GIS安装过程中,由于主母等单体的安装高度在10米以上,且为移动作业,安全问题特别突出,需要求安装单位配备专职安全管理人员进行全程监督,确保安全第一。
4.形成500KV倒送电工程例会制度福清核电1#机组500KV倒送电工程涉及子项工程多,为了便于工程的推进,在工程启动不久就召开工程例会,形成行动项。
例会制度的执行,使工作做的更细致,特别是福清核电联合调试队的参与,对工程的顺利推动起着至关重要的作用,联合调试队将涉网特殊试验按照工程进度列出计划清单(见图十四),并监督执行。
序号耐压试验项目计划实施时间实施单位现场负责人总协调人1 GIC耐压试验2 主变低压绕组耐压3 主变高压中性点耐压4 主变局部放电带长时感应耐压5 500kV充油电缆耐压6 GIS耐压局放试验7 PT和避雷器5min额定最高电压Um下考核8 500kV GIS计量PT和CT试验9 电抗器中性点耐压图十四涉网特殊试验清单5.安装完成后的EESR按照核电工作程序,安装完成后须向调试完成移交(EESR),移交内容包括工程实体及过程记录文件。