针对回收砂回收液的工艺研究
摘要: 一、项目实施的前提: 目前在一些硅片切割的厂房外边会出现这样一种现
象,废浆料堆积在各个角落,占用大量的储存空间。并且随着产能的增加,废砂浆在公司每个
角落随处可见,给空间合理利用造成了一定的压力, ...
一、项目实施的前提:
目前在一些硅片切割的厂房外边会出现这样一种现象,废浆料堆积在各个角落,
占用大量的储存空间。并且随着产能的增加,废砂浆在公司每个角落随处可见,给
空间合理利用造成了一定的压力,回收砂回收液的推广也是切片行业的趋势。
二、项目实施的意义:
随着回收技术的发展,废砂浆已经实现了固液分离。回收液经过添加新成分后经
过与原液的正确配比,使用合适的切割、清洗工艺可以满足生产的需要。如果我们调
试出针对回收碳化硅/切割液的稳定切割工艺,最大限度应用回收产品。将会产生极
大的经济效益,以现有回收产品价格计算,每吨废浆料回收产品全部使用,节约成本
6000元 / 吨 ,并且回收产品的应用,在资源循环、环境友好方面也起到积极作用。
三、砂浆性能要求
回收液回收砂同新液新砂一样满足性能要求时,才能满足切割工艺要求。
1、切割性能:砂浆是碳化硅等磨料粉与切割液的搅拌混合物,其中起切割、助
切割作用的物质主要为磨料粉,为了使磨料粉具有较好的分散性,必须选择具有对磨
料粉较好分散力的化学介质。
2、冷却性能:线切割浆料的冷却性主要依靠浆料中的化学液体性能实现,所选
择的化学液体通常热传导性良好;还要具有对磨料粉的良好。
3、抱合性能:线切割浆料保持很好的悬浮性,才能将切割浆料均匀附着在切割
钢线上。
4、易清洗性:线切割液浆料,在完成后的硅晶片表面必须易于清洗,这有利于
硅晶片的进一步加工。
四、回收产品缺点
回收液:
1、回收液体中常残余添加剂,硅片切割完毕容易造成花斑现象。
2、回收液粘度随温度变化大,粘温曲线不是趋于线性变化,容易造成泵转速高
及倒片情况。
回收砂:
1、圆形度较大,容易在切割时造成切斜、薄厚片现象。
2、回收砂中超细粉较多,容易造成过滤网堵塞。
3、回收砂参与切割时由于切割能力比新碳化硅弱,导致钢线磨损增大,增加断
线风险。
五、主要技术难题:
问题1: 原料检测问题
如果回收技术不成熟,回收碳化硅中含有硅粉及大颗粒,而且回收碳化硅在回收
后切削能力也有待验证,添加比例如果不合适,很可能会出现切斜、锯痕、断线等质
量问题,所以如何控制来料检测显得至关重要。
解决办法:
(1)依据公司现有设备,碳化硅来料采用扫描电镜进行检测,严格控制回收碳
化硅的圆度及硅粉的存在。
通过长时间经验积累,对超细硅粉、杂质、长条状碳化硅对切割造成什么影
响有了较高认识,并可以根据切割质量情况反过来分析碳化硅有何缺陷。
(2)采用欧美克粒度分析仪对碳化硅颗粒度大小进行检测,严格按照原材
料技术标准中D50的规定值要求,并检测是否存在超细粉及大颗粒的存在。
问题2: 切斜的问题
试验初期对回收砂回收液的应用工艺还是一个摸索的过程,回收
液粘度不稳定,回收砂颗粒度变圆,尤其是回收过几次的碳化硅颗粒
圆形度更大,如果添加配比掌握不好,很容易产生切斜现象。
解决办法:
(1)调整回收产品应用比例,跟踪硅片质量。首次试验应用10-20%回收
砂,使硅片合格率达95%,TV、TTV均符合标准,逐步调试切割工艺使之达到回
收比例至40%的目标。
(2)调整出入刀切割工艺曲线,并配合提高全速切割时的线速度,保证钢
线的磨损量,降低断线的风险。
(3)调整砂浆阀门的角度,保证参与切割的砂浆足量供应。
问题3: 锯痕的问题
新砂与回收砂混合比例不合适、砂浆流量供应不足以及回收砂在搅拌过程中
不充分都会造成切割中的整面锯痕和硅片的局部锯痕。
解决办法:
(1)规范员工操作,并调整加料方法,使碳化硅有更高的分散性,使
之混合均匀,提高砂浆均匀性。
(2)根据硅片切割质量,应用硅片自动分选机观察硅片厚度、TTV
及锯痕情况,适当调整回收砂的使用比例。
(3)适当提高钢线的速度,达到比较高的砂浆承载量,来避免锯痕片
的产生。
问题4: 硅片蓝斑的问题
由于外加工切割液回收技术不成熟,检测手段也不完备,较多厂家如
北京华研和满城回收液进行固液分离时,可能注入一些添加剂,而残余的
添加剂在硅片切割完毕暴露在空气中会发生硅片表面氧化作用,使得硅片
表面出现蓝斑,轻者硅片做降级处理,重者报废。
解决办法:
(1)针对硅片出现蓝斑的这种情况,预清洗后暂时不进行清洗,把硅片放进
泡沫盒中用酸先进行浸泡,中和硅片表面的反应物。
(2)改变传统的清洗工艺,由现在的碱洗加碱洗改为酸洗加碱洗,在清洗机
的前道槽中加入HCL进行清洗,然后在后道槽中再加入传统的碱和高纯清洗剂进行
精洗。
问题5: 过滤网堵塞问题
某些回收厂家对切割液的酸碱性控制不严格,导致PH偏低,如09年8月份
出现的个别切割液PH超低,达到3.5左右,切割过程中容易发生反应生成"果冻状
"絮凝物贴附在过滤网上,造成过滤网堵塞。
问题6: 电压的问题
回收切割液在处理过程,电导率参数控制不严格,虽然符合原材料技术标准的
规定,但是切割过程中对电压影响较大,会出现频繁报警现象,导致不能切割的状
况。
解决办法:
(1)改变上下电压的极限值,解决频繁报警现象,使之能够正常切割,但是
极限值设置不能过低,防止断线时抽空线网的情况。
(2)根据现有检测手段,应用电导率测试仪对进厂回收切割液进行检测,严
格控制电导率范围在标准范围内。
(3)与回收厂家进行技术交流,协助厂家从源头将电导率的值降低。
问题7:倒片的问题
由于各厂家回收液粘度不一样,所以相配套的切割温度也不相同,切割温度设
置过低,导致切割液粘度增大,使机床泵的转速超标,导致报警停机,若设置温度
提高,就会增加倒伏的危险。
解决办法:
1、根据检测的回收液的粘度调整切割工艺中的温度参数。
2、切割后期更改切割工艺,切割到90%时将浆料温度增加一个工艺曲线,降低
切割温度。
3、切割完毕后冷却10分钟再取片。
其它方面知识:
通过对本项目实施,接触了较多新型工艺
(1)高硬度HC1200#碳化硅:
此种碳化硅在原材料冶炼时间上比普通碳化硅长,硬度高,切割时碳化硅棱角
磨损小,可以重复回收利用,极大地降低切割成本,目前试验的回收使用次数两次,
均为100%使用,效果比普通碳化硅40%配比切割质量好。
(2)以PG、DEG为基体的切割液:
PG基体切割液,普通切割液以聚乙二醇(PEG)为主要原料,此种是以丙二醇为
主要原料,优点是润滑性和切粉的分散性好,而且某些发达国家出于环保考虑,普遍
使用PG为基体的切割液,如日本夏普、京瓷厂家都在使用。
DEG基体切割液,此种切割液属低泡型,润滑及防锈效果较好,而且冷却效果
极佳,可以用在配合金刚砂钢线破方及切片方面。
两种型号切割液都有易溶于水、洗涤效果良好的特点,目前两种切割液信越都有
产品,下一步将与信越进一步洽谈,对PG为基体的切割液进行样品试验。