朱忠民:5000t/d生产线窑头煤粉燃烧器的改造
中图分类号:TQ172.625.3 文献标识码:B 文章编号:1007-0389(2007)04-0060-02
5 O00 t/d生产线窑头煤粉燃烧器的改造
1概述
朱忠民(中材国际南京水泥工业设计研究院,江苏南京210029)
广东某公司现有一条5 000 t/d新型干法水泥熟
料生产线,回转窑规格为04.8 rex72 in,窑头煤粉燃
烧器为某设计院设计制造的四通道煤粉燃烧器,窑
头喂煤风机为罗茨风机JAS一250,风量85.6 m3/min, 风压58.8 kPa.风机转速1 350 r/min,配套电机功率 132 kW。原设计配套一次风机为罗茨风机ARF一 300,风量181 m3/min,风压29.4 kPa,风机转速980 r/min,配套电机功率132 kW。后该公司将原所配一 次风机改为罗茨风机R 604,风量234 m3/min,风压 39.4 kPa,风机转速980 r/min,配套电机功率 215 kW。 该四通道煤粉燃烧器存在的主要问题有: (1)一次风用量太大,风量匹配不合理,煤耗 高,电耗高: (2)燃烧器火焰不集中,燃烧速度慢,燃烧温度 低: (3)窑头喂煤量多,约占总喂煤量的50%; (4)火焰形状不合理; (5)燃烧器头部磨损快,约3个月就需更换一 次: (6)熟料升重(即质量密度)偏低,黄心料偏多。 受该公司委托.中材国际南京水泥工业设计研 究院(以下简称南京院)利用自已开发设计的NC一15 型四通道煤粉燃烧器技术,对原四通道煤粉燃烧器 进行技术改造,使上述系列问题得到了很好解决。 2 NC一15型四通道煤粉燃烧器的技术结构特点及 其应用 NC型煤粉燃烧器是南京院借鉴国内外不同行
业先进燃烧器产品的设计思想,通过大量冷态模拟
试验研究和计算机数值模拟计算,开发设计出的新
型煤粉燃烧器。这种燃烧器利用同向协流大速差原
理,并对煤粉喷出速度和角度进行了调整,在燃烧器
中心区域形成负压区,使得其前端部的气流交换和
混合性能得到大幅度改善,从而能促进热的二次风
与煤粉的充分混合,使煤粉快速升温达到着火温度,
并迅速燃烧和形成稳定的燃烧火焰。
NC型煤粉燃烧器从I型发展到Ⅱ型,从三通道
发展到四通道,已形成了喷煤量从1~16t/h各种规
格的标准化系列化产品,可满足不同窑型及不同燃
料等的系统需求。
NC一15型四通道煤粉燃烧器具有以下技术特
点:
(1)一次风用量少。设计用风量(不包括煤风)
约占理论燃烧空气量的7%,能降低系统热耗和煤
耗:
(2)煤粉与一、二次风的混合充分,燃烧速度
快,火焰明亮、黑火头短且顺畅、活泼有力,高温区域
闸板;重袋自动落下,
始下一个循环。
完成了一个循环。再插袋开 3结语
这种闸门关闭机构结构简单,制作容易,操作
灵活迅速,便于自动控制。不但减轻了包装工的拆
装和维修量,而且又提高了设备的运转率,可方便
灵活地更换部件,增加了台时产量;而且无手把、
无电磁铁,工人只须插袋,实现了包装机的自动
化。
6O一
通过上述改进,螺旋水泥包装机彻底避免了堵
嘴、闷机、捞空、排空、打风现象,且每小时(包
括插掉袋时间)袋装水泥由原来的l8.5~23 t提高
到了20~25t。
(编辑:徐凤娟)(校对:沈新)
(收稿日期:2007-03_-26)
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朱忠民:5000t/d生产线窑头煤粉燃烧器的改造
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适中:
(3)火焰形状合理,操作灵活方便,调节范围
大:
(4)对煤质的适应性强,可燃烧各种劣质煤和
无烟煤:
(5)点火方便,升温速度快;
(6)能提高窑的台时产量和熟料质量;
(7)减少NOx有害气体的生成量。
NC一15型四通道煤粉燃烧器在结构上具有以
下主要特点:
(1)外风采用孑L式喷出多股射流风,具有很强
的穿透性和卷吸二次风的能力;
(2)内风采用高速旋流风,强度大,混合强烈。
特殊设计的旋流器能形成一个合理的回流区;
(3)中心风约占一次风量的2%~4%,采用fl, ̄L
形式喷出多股低速射流风,能稳定火焰,保护喷嘴头
部.减少NOx有害气体;
(4)煤风入口等处在材料及耐磨性上进行了特
殊设计和处理,并设有防磨保护层,大大延长了使用
寿命;
(5)在燃烧器的外风管上设有防止燃烧器弯曲 的筋板。 NC型煤粉燃烧器已经在5 O00t/d及5 000t/d 以上生产线上投入使用的厂家有:铜陵海螺水泥有 限公司、宁国水泥厂、平阴山水水泥有限公司、江苏 联合水泥有限公司、浙江长兴水泥股份有限公司、广 东台泥(英德)水泥股份有限公司等数十家,均使用 正常并取得了显著效果。 3改造方案 针对原四通道煤粉燃烧器存在的上述问题。我 们进行了如下改造: (1)重新设计1台NC一15型四通道煤粉燃烧 器。设计一次风用风量(不包括煤风)约占理论燃烧 空气量的7%.外风喷出速度140~200m/s,煤风喷出 速度28~32m/s.内风喷出速度120~200m/s。 (2)因一次风机风量太大,必须改小,需更换风 机。为了节约费用。改用原配套罗茨风机ARF一300。 并由变频将风机转速从980r/min改为800r/min。 (3)现窑头喂煤风机风量偏大,需改小。但考虑 到现有煤风输送管道为0299 mmx lO mm。煤风风量 偏小会影响煤粉的输送。只将煤风风量作少量调整。 另为了节约费用,不另外更换风机,只更换电机和皮 带轮.电机功率由132kW改为110kW,电机转速不 变.风机转速由1 350dmin改为1 250r/min。电机也 可不改.只更换皮带轮。 4改造方案的经济分析 经计算使用NC一15型四通道煤粉燃烧器后,吨 熟料实物煤耗可降低2 kg以上,并可提高熟料的产 量和质量,降低电耗等。 (1)降低煤耗效益。按实物煤耗降低2kg/t,煤 价450元,t。一年300 d,熟料产量以5 000 t/d计算, 则年节煤效益为: 450x0.002x5 000x300=1 35(万元) (2)降低电耗效益。现一次风机电机功率 215 kW.考虑变频等因素。实际功率为140kW,改造 后电机功率132kW,考虑变频等因素,实际功率为 90kW。 现煤风风机电机功率132 kW,实际功率为 105 kW.改造后电机功率110 kW。实际功率为 96.6kW。 电价按O.45元/lcWh。一年按300d计算,则年
节电效益为:
0.45x(140-90+105-96.6)x24x300
—189200元/年=19万元/年
(3)改前燃烧器头部3个月更换一次,考虑每
套头部可修复使用一次,平均每次更换费用2万元,
NC一15型四通道煤粉燃烧器一般约2年更换一次
外风管头部。约2万元,则年节约维修经费为:
(2x4x2—2)÷2=7万元/年
因此.综合上述三项.更换NC一15型型四通道
煤粉燃烧器后。年可获效益高达161万元。即
∑=135+19+7=161万元
5结语
以上仅考虑了降低煤耗和电耗及燃烧器头部更
换所产生的经济效益,如果考虑产量的增加,熟料质
量的提高。燃烧器使用寿命的大大延长。维修工作量
的减少。运转率的提高等因素。每年产生的经济效益
将更加可观。燃烧器的改造费用将在很短时间就可
收回。
(编辑:沈新)(收稿日期:2007-06-22)
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