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综采俯采工作面安全开采技术探讨

2012年第4期 东撼晨舛技 201 
综采俯采工作面安全开采技术探讨 
周加启,华兴斌 
(新汶矿业集团翟镇煤矿,山东新泰271204) 

摘要该文根据翟镇煤矿51105工作面大角度俯采条件下的技术实践,对回采过程中出现的技术难题及其原因进行分析研究,探讨了大角 
度俯采条件下综采的合理工艺,并取得了显著的效果,对类似条件下的工作面开采提供了技术参考。 
关键词俯采综采工艺经济效益 
中图分类号TD823.89 文献标识码B 

新汶矿业集团翟镇煤矿51 105工作面为俯采工作 
面,俯采角度6~20。,平均15。。由于采取措施合理, 
开采取得了成功,经济效益可观,并积累了宝贵经验。 

1 工作面概况 
该工作面直接顶为豆青色海绿石细砂岩,厚20.9 
m,致密性脆,断口平坦或贝壳状,水平层理,层面富含 
植物叶部化石碎片,沿层面分布菱铁矿结核,成分石 
英、长石,钙质胶结;老顶为灰绿色粗砂岩,厚度7.69m, 
成分石英、长石,钙质胶结,分选性差,坚硬,底部变为 
石灰岩。该面直接底为灰绿粉细砂岩互层,厚度25.63 
m,含植物碎屑,致密,具斜层理,粘土胶结;老底为灰 
色粉砂岩,厚度6.83m,性脆,贝壳状断口,致密,含燧 
石结核。 

2 采煤工艺与工作面设备配置 
该面采用俯采倾斜长壁采煤法,全部垮落法管理 
顶板,本面回采工艺为综采一次采全高工艺。 
2.1 支架 
ZY3200/09/21型支架73架,主要技术参数: 
工作阻力:3200kN 
初撑力:2008—2518kN 
支架高度:900—2100mm 
支架宽度:1420~1590mm 
支护强度:0.42~0.56MPa 
底板比压:底座前端0.7—1.3MPa。 
2.2采煤机 
MG2×100/465一W型采煤机:采高:1.2~2m;电 
机功率:465kW;牵引速度:0~5.9m/min。 
2.3运输设备 
SGZ--730/400型面刮板运输机:电机功率:2 
200kW;运输能力:700t/h;中间槽尺寸:1500×730× 
275mm 

收稿日期:2012—02—02 
作者简介:周加启(1964一),男,大学文化,工程师,长期从事采煤 


线生产管理,现任翟镇煤矿采煤矿长,在相关刊物发表论文多篇。 

3大倾角俯采技术难度分析 
工作面在开采初期,俯采角度最大20。,向前推进 
割煤拉架、推溜过程中,溜子处于满负荷运煤状态,造 
成大量余煤被挤在溜槽下面,造成溜槽上漂和推不到 
位。突出表现在:装煤效果差,煤机装煤后机道中仍然 
遗留将近三分之一的煤量;推溜步距小,溜子推不到 
位,并出现上漂现象;煤机滑靴频繁出现机械磨损,导 
致煤机经常掉道。 
以上问题的存在,究其根本原因在于俯采角度太 
大所致,同时也有回采工艺的不合理因素。通过现场 
观察,经过分析其具体原因如下: 
(1)由于煤层俯采角度太大,造成煤机本身装煤 
能力大大降低,而在推溜过程中溜子处于满负荷运煤 
状态,溜槽上无存煤空间,致使移溜也不能将遗留煤全 
部运走。 
(2)煤机滑靴频繁出现机械磨损和断裂,也是由 
于工作面俯采角度过大,煤机向煤壁方向的侧滑力过 
大,即煤机滑靴化承受的侧向力过大导致。 

4应对措施 
(1)改进采煤工艺。将采煤机往返一次进两刀的 
工序改为煤机往返一次进一刀,返空刀装煤工序完成 
后,停煤机再由机头向机尾推溜的作业方式,这样能有 
效解决溜子上漂和推移不到位的问题。 
(2)人工辅助装煤。当工作面个别地段由于底板 
起伏不平的原因采取上述措施效果不明显时,采取人 
工辅助装煤,也是非常有效的解决办法。 
(3)加强设备维修。大倾角俯采工作面,设备管 
理的好坏将直接影响到大倾角俯采的成效。为确保大 
倾角俯采的顺利进行,必须严格机电设备检修制度,强 
化对回采设备尤其是煤机的管理。加强对采煤机的维 
修,尤其是煤机的导向滑靴的检修,发现导向滑靴的磨 
损程度超过规定要求时,应及时更换,防止发生煤机掉 
道事故。安设专人检查固定在工作面运输机的销排情 
况,发现问题及时处理。 

5工作面矿压显现 
大倾角俯采工作面顶板重力沿层面方向的分力指 
202 
互媳ji; 2012年第4期 
鹿洼煤矿4采区 
瓦斯基础参数的测定与工作面瓦斯预测 

王立伟 
(山东鲁泰煤业有限公司,山东济宁272000) 
摘要通过对瓦斯基础参数的测定,间接测定煤层的瓦斯含量,预测工作面瓦斯涌出量,指导瓦斯涌出异常区的治理。 
关键词 瓦斯压力 兰格缪尔吸附 瓦斯含量 
中图分类号TI)712 .5 文献标识码B 

鹿洼矿井属于低瓦斯、低二氧化碳矿井。但4301 
(1)工作面在掘进过程中发生瓦斯异常现象:轨道顺 
槽掘进到DF79断层时,回风流检测到瓦斯浓度为 0.05%~0.35%,炮眼内瓦斯达到10%以上;运输顺槽 掘进到IV17断层时,回风流检测到瓦斯浓度为0.05% ~0.15%。初步预测相对瓦斯涌出量为2.18m /t~ 6.54m /t,高于往年鉴定平均水平0.46~0.62 m /t。 为此鹿洼煤矿与中国矿业大学合作开展项目合作,对 4采区3煤瓦斯基础参数进行测定。 1 工作面概况 4301(1)工作面为四采区首采工作面,分层开采, 上分层采用大采高综采,采厚3.2m。本工作面开采LU 西组中下部的3煤层,倾角9~16。,煤层平均厚度8.1 in。煤层结构简单,煤层直接顶为灰一灰黑色砂质泥 岩和深灰色粉砂岩,厚度分别为1.0m、3.0m,老顶为浅 灰色细砂岩,厚层状,厚约4.0m,细粒结构,水平层理。 直接底为深灰色泥岩,薄层状,水平层理,含大量植化 碎片,厚约1.2m。老底为浅灰色细砂岩,夹粉砂岩条 带,厚约11.0m。本工作面为一向NW倾斜的单斜构 造,回采期间将揭露落差大于3m的断层5条,地质构 造复杂程度中等。 2煤层原始瓦斯压力测定 }收稿日期:2012—05—15 作者简介:王立伟(1974一),男,汉族,毕业于山东矿业学院采矿 L 程专业,本科学历,工程师,注册安全工程师,现任山东鲁泰煤业有 限公司副总f:程师。 2.1 测压方法 煤层瓦斯压力测定的原理是向煤层打一钻孔,深 入煤层内,通过钻孔在煤孔内布置一根瓦斯管与外界 
沟通,连上瓦斯压力表,封闭钻孔与外界的联系,经过 

段时问的瓦斯渗流,煤孔内的瓦斯压力逐渐接近煤 
层的原始瓦斯压力,从外部的压力表上可以读出煤孔 
内的瓦斯压力值。 
此次采用的是M一Ⅱ型瓦斯压力测定仪测定瓦斯 
压力。M一Ⅱ型瓦斯压力测定仪的结构示意图见图1。 
其主要组成部分为:第一胶囊、乳化液管、气体管、第二 
胶囊、气体管及压力表、手动乳化液泵1、手动乳化液 
泵2等。手动乳化液泵1将乳化液压入第一和第二胶 
囊,使胶囊膨胀,密封钻孔;手动乳化液2泵将乳化液 
压入两个胶囊之间,并向钻孔周边裂隙渗透,加强密封 
效果。气体压力表显示气体压力值。 
乳化寝营 乳化蕾 
瓤缸互圃 气体入口 带过滤同) 

图1 瓦斯压力测定仪结构示意图 
钻孔完工后,清除孔底的钻屑,然后立即将封孑L器 
送人钻孔。及时封孔可缩短测量时问。 
2.2测压地点 
为准确测定煤层瓦斯压力,使测出的压力值能够 
代表煤层的原始瓦斯压力,要求测压地点应选在不受 
断层影响和裂隙小的地区。 ‘ 
2.3测压结果(表1) 
表1 X号钻孔瓦斯压力记录表(MPa) 
l测压时间I12.23 J12.24l12.25I12.26l12.27l12.28112.29l12,30l 
l瓦斯压力l 0 l 0.08 1 0.17 1 0.26 1 0.29 l 0.30 l 0.31 l 0.30 l 

向煤壁侧,挤压岩块使顶板的裂隙紧密结合在一起,有 
利于加强顶板的稳定性,工作面片帮的现象也将减弱。 
在俯采角度较大的工作面,采空区的碎矸极易窜人支 
架的顶梁和底座的后部,这就要求拉架和移架的过程 
【{J一定要带压移架并保持支架的状态良好,架间空隙 
控制在规定的要求内,防止采空区的碎矸窜人人行道。 

6结论 
在俯采角度l5。条件下进行综合机械化开采是完 
全可行的,工作面采取的技术措施科学合理,能够确保 
支护的稳定性,有效的解决了大角度俯采过程中的一 
系列技术难题,同时最大程度地提高了煤质,满足了工 
作面安全生产的需求,为以后类似条件下的工作面进 
行开采提供了技术参考。

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