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12义犷吨硫铁矿制酸装置掺烧硫磺制酸总乡言
江苏瑞和化肥有限办司龚鸣洪建华
【摘要】:简要介绍掺烧硫磺制酸的生产工艺及改造措施,并提出正常生产过程中应注意的问题。
一、概况
江苏瑞和化肥有限公司建于1965年,现有员工900多人,工程技术人员2的多人,拥有年产
12万吨硫酸、12万吨磷按、10万吨复肥、6万吨普钙、1万吨硫酸铝的生产能力,年产值达2亿
元.其中硫酸装置经过几次扩改,生产能力己从原来的年产2万吨上升到8万吨。特别是到了199
年3月份.由于环保力度加大及公司发展需要,我公司试行黄沙掺烧硫磺后,硫酸产量猛升至年
产12万吨规模,成本、消耗大幅下降,公司效益明显上升。现就掺烧硫磺制酸的生产情况作简单
介绍和回顾。
二、拚烧硫磺生产工艺流程介绍
我公司烧硫磺主要采用黄沙搭配,比例为1:1,经过混拌,进入矿斗,经调速皮带送入沸腾
炉。其流程示意如下:
原硫铁矿制酸工艺流程为:
现有流程与原流程相比,减少了碎矿筛分这一部分,其余只作了适应性调整,适应性调整如
下:1、千吸部分,由于产量增大热负荷增加,千吸部分增加了一台76扩板式换热器及一台30时
的凉水塔,同时水路循环进行了调整。原循环系统如下:
一吸睦冷却各,。。m3浦水琳
二吸政玲却器
调整后,新增一台76m2板式换热器及300矿凉水塔一台,其循环系统为:
通过改造,解决了热量平衡问题,使得系统温控指标均达到规定范围。
2、转化部分,由于气量增加,反应热增加,在一次转化之后,冷热交换器进口增设了一台低压热管余热锅炉生产1吨低压攀汽送磷按车间使用,降低了进一吸的气体温度,维持酸循环系统
的热量稳定。
三、硫磺播烧设备改造措施
全国时脚厅世劳大三居牢舜芳群龙脚 由于掺烧硫磺,系统阻力下降,产t上升,因此在掺烧硫磺后,部分设备进行了调整与改造。 1、沸腾炉受热器由原来13.41矿增至巧.78mt。
2、千燥丝网除沫器由标准型改为高效型。
3、一吸塔、二吸塔、千燥塔、分酸装置改为管式分酸器。
4、主风机D70一13一2型由于产量增加,风里、风压变化,更换主机叶轮及电机后风童达80伽,加in,风压达290画水柱。
5、由于原n换热器的结构不合理,壳程流速过高,导致压降太大,重新制造了一台新n换热器,降低了系统阻力。 6、转化器的催化剂由原来70矿增加至80矿.
通过改造后,完全达到了掺烧硫磺的生产特点,保证了系统的稳定运行。
四、改烧硫磺后,产量大幅增加,电耗大幅下降。见下表。
烧硫磺前后产t、电耗对比表
烧硫磺前烧硫确后
年份19984月份改烧硫磺200020011999产t(吨)83580101416115421127481电耗(度》106888079
五、采用硫成掺烧的优点
1、提高硫酸产t,降低生产成本。2、降低消耗。由于减少了碎矿工段,因此车间的机物料消耗及电耗大幅下降,原料损失较少。
3、 (1)放。 (2) 4、升到99.消除环境污染。由于掺烧硫磺,硫酸污水量大幅降低,污水达到了封闭循环的要求,做到了污水的零排
由于掺烧硫磺,掺烧的黄沙循环使用提高了转化率。由于硫磺的杂质较少,提高了硫的利用率,避免了固体废物的产生。炉气中氧含量较高,因此转化率由过去的99%上5%以上,既节约了原料消耗,也减少了尾气的排放量,避免了环境污染。 5、减轻了劳动强度。由于硫铁矿品位较低且呈块状,
烧硫磺后,由于硫磺的品质好,纯度高,且为小颗粒状,工人搬运不便,劳动强度较大。而采用因此无论运输、搬运都较为方便,大大
地降低了工人的劳动强度。 .、摄作方便,控制祖定。硫铁矿由于品位不称,容易造成炉内波动,因此操作起来较为复杂。
而硫砒较纯,入炉品位控制较为固定,因此操作方便,控制稳定。
六、烧硫确过程中应注惫的.项
1、注意掺烧比例,正常操作过程中,必须注愈炉温的变化,根据炉温的变化调节掺和比例,
以便做到德定生产。 2、控制炉顶温度低于沸腾层温度.否则就是异常。
3、氧表监控,控制适当氧t。氧t过高造成出口气浓较低.减少了补充空气t,增大了对炉
子的抽气t,使炉子负压增大,容易造成硫磺上移姗烧。过低,气浓较高,但容易出现升华硫,
堵塞系统,阻力上升,产t反而会下降。
4、特别在点火开车过程中,要准确掌握点火的荃本技能,尽竟以最短的时间完成正常生产的转换,否则.会由于低温点火时间过长,造成大t升华硫的产生,从而堵塞一文、二文的喉管,
导致全系统无法正常运行。
5、污水操作,主要观看有无升华硫,这种方法简单直观。
6、控制沸腾炉微正压生产,使硫磺充分姗烧,不致被负压立即抽走。
7、经常注意风机前后的风t及电流情况。
8、注意氧表探头部位的漏气情况,否则会出现误操作。生产中手动与自动相结合.才能稳定生产。
9、经常测定炉内掺烧介质的粒度与密度,做到定期补充,保持炉况稳定。 总之,硫磺掺烧制酸优势明显,但在生产过程中必须劲于观察分析,以便发现问题并及时纠
正,方能保持硫磺掺烧的优势。