科技与生活 L 2011年第8期 应用方法论 l77
采煤机螺旋滚筒的技术改造
刘丹
(江西煤炭集团有限责任公司萍乡机械厂,江西萍乡337000)
摘要本文结合T:作实践,根据煤质状况,分析影响采煤机滚筒使用效果的设计参数,对提高截割块率、装煤效果、结构强度和延长使
用寿命进行优化改造。
关键词螺旋滚筒;技术改造;采煤比能耗 中图分类号TD42 文献标识码A 文章编号1673—9671一(201 1)042—0177—01
采煤机螺旋滚筒是一个带有螺旋叶片的圆柱体,截齿装在焊于螺旋
叶片上的齿座套中,T作时滚筒转动并作径向移动,截割破碎煤炭,再
南螺旋叶片把煤沿滚筒的轴线方向推运出来,装进_1 作面输送机。对螺
旋滚筒的技术改造的基本要求是:采出的块煤要多,产生的煤尘要少,
即截割比能耗要低,截割阻力和牵引阻力要比较均衡地作用在滚筒上。
这些要求若能实现,采煤机的生产率就可以提高。
1螺旋滚筒技术改造的理论基础
影响滚筒截割块率的因素很多,除煤质本身的性能特点外,主要
受滚筒设计方面的截齿数量(m)、截距(t)和丁作过程中切削厚度
(h)影响,造成采煤的一次破碎。另外,滚筒在装煤过程中,由于煤
炭的相互挤压,容易造成二次破碎。因此在螺旋滚筒的设计中,应从这
两个方面进行考虑,通过优化设计和改造,选择逼近理想的参数,才能
达到提高块车,提高装煤效果的目的。
1)截距的影响。在切削厚度保持不变的条件下,当增大截距时,
由于切削断面增大,而相邻截槽的相互影响减弱,截割阻力(z)随
着增大。当截距增大到(5~6)h后,相邻截槽的影响已减弱到可以忽
略,截距再增大,截割阻力也增加得很小。截割比能耗(H ,)在截距为
(1~1.4)hH+最小,这个截距(t.)被认为是最佳截距。当截距小于最
佳截距时,南于切削断面太小,截割比能耗较高,且截距越小,截割比
能耗越高。当截距大于最佳截距时,因相邻截槽的相互影响减弱,截割
阻力增大,故截割比能耗反而增大,并趋于某个极限值。
2)采煤比能耗与切削厚度的关系。当截距为对应最佳截距时,截
割比能耗与切削厚度的关系如图1中的曲线Ⅱ。因为具体滚筒的截距是
固定的,不可能随着切削厚度改变,因此其截割比能耗曲线Ⅱ只能在某
一点上与曲线I重合,在其它切削厚度时截割比能耗将大于曲线I的
对应值。同时,当平均切削厚度增大时,由于循环煤增多,装煤比能耗
也相应增多(曲线I11)。曲线Ⅱ与曲线lI『的叠加,即是滚筒采煤比能耗
(曲线IV)。采煤比能耗和极限切削厚度一般由滚筒的结构和参数所决
定。受截齿伸出长度和采煤机稳定性的限制,平均切削厚度小于极限切
削厚度,采煤比能耗则大于理论的最佳值。
疆 蒙
平均切削厚度
图1滚筒采煤比能耗与切削厚度的关系
2技术改造的几点做法
2.1提高截割块率的措施
针对采煤机螺旋滚筒,在要求提高采煤块率的设计时,主要应从截 齿形状的选择、截齿的数量和截线距三个方面加以考虑。
1)截齿的选择。采煤机螺旋滚筒采用的截齿,基本可以分为两大
类:扁截齿和镐型截齿。扁截齿前面是平的,截刃是直的,虽然硬质合
金片镶焊的比较牢固,但因截刃和侧刃不锋利,截割阻力较大,齿身受
到的弯矩较大,采煤块率低,生成粉尘较多。镐型截齿的优点是:齿身
不易折断,齿座与叶片的连结长度较大,故强度好;内喷雾时截齿前面
能得到有效的喷射,有利于灭尘;T作时截角较小,齿身受到的弯矩较
小,有利于降低比能耗;形状简单,制作方便。因此,选用镐型截齿。
经井下实际使用,在提高块率和降低粉尘方面取得了较好的效果。
2)减少采煤机滚筒的截齿数量,增大截距。采煤机滚筒截齿由原
来的32齿减少到24齿,端盘l2齿,其截齿安装倾斜角度分别为45。齿5
个,3O。齿3个,15。齿1个,1O。齿1个,0。齿1个,一5。齿1个。
个螺旋叶片上每片4齿,12个齿中一5。齿2个,一l0。齿l0个。叶片上截 齿的负角度安装用来平衡滚筒割煤时的轴向力。同时该方式可以造成
滚筒在进给时,截齿两侧的截割阻力不平衡,产生转动,截齿自转白
锐,可以减少齿尖被磨偏而早期失效。将叶片截距南原来的34mm增大到
401nm,以提高滚筒原煤开采块率。 3)采煤机滚筒截齿布置采用一线一齿的方式。采用该方式可增大
单齿截割面积,提高滚筒截割块率。为解决叶片齿与端盘在滚筒圆周方
向上重叠,影响滚筒和 r作平衡性的矛盾。采用截齿在滚筒圆周上的均
布,叶片非均布,则可解决这一矛盾,这种结构可使滚筒切向力波动系
数降低,能最大限度地减少滚筒截齿数,减少截割过程中煤的一次破碎
率。
2.2提高装煤效果的优化措施
装煤的基本过程是螺旋叶片将煤沿滚筒轴向推至输送机旁,然后利
用螺旋叶片末端将煤抛到输送机内。根据相关资料的分析,影响滚筒装
煤效果的主要因素有:滚筒转速、牵引速度、螺旋叶片升角、滚筒外径
和简体直径等。参照电牵引采煤机滚筒结构,经论证后,将原滚筒简体
的直径由980mm减 ̄780mm,从而增大螺旋叶片的过煤空间高度和过
煤量,提高滚筒的装煤效果,减小了煤炭相互挤压造成的二次破碎。
根据理论公式:Q= ( _D, )smnTq/K
式中:Q为螺旋滚筒装煤量;D.,D 为叶片直径和筒毂直径;s为螺
距;m为螺旋头数;n为滚筒转速,r/min; 为散体煤容量; 为螺旋有
效断面的充填系数;K为考虑由螺旋实际装入输送机的煤量的系数。
经计算,理论上可增加滚筒装煤量约15.4%。优化设计完成后,滚
筒的部分技术参照数如表1。
表1滚筒优化改造前后部分参照数对照
项目 优化改造前 优化改造后
滚筒截齿外径/mm 1800 l800
简体外径/mm 98O 780
齿数价 32 24
叶片截齿截距/mill 34 40
2.3提高结构强度和延长使用寿命的优化改造措施
为了保证产品质量,达到部颁标准,制造中完善了丁艺措施和T=艺 装备,主要有以下几点:①采用c0 气体保护焊,具有热量集中、熔池
深、焊接强度高的特点。要求螺旋滚筒 的主要承载焊缝必须采用c0 事 霸 应用方法论 137
浅谈含煤污水处理系统在煤炭码头的应用
黄丽平
(神华天津煤炭码头有限责任公司,天津300456)
中图分类号x7 文献标识码A 文章编号1673—9671-(2Ol 1)042一Ol37一O1
1概述
含煤污水处理系统是神华天津煤炭码头有限责任公司为创建五型企
业,倡导节能减排而安装的对存放煤炭堆场的含煤雨水进行处理回收并
重新使用的一套自动化系统。
含煤废水包括取料机和堆料机冲洗用水,喷枪站洒水除尘用水及含
煤雨水等,场内含煤废水通过堆场两侧的排水沟汇集到地下式1#和2#含
煤废水池,并经过化学处理将其转变为中水,并通过洒水车进行回收至
蓄水池,重新利用对现场进行喷淋除尘。
2工作原理
堆场内的含煤废水通过堆场排水沟汇集到1#含煤污水池,并根据液
位自动控制将污水转 ̄lJ2#含煤水池,含煤废水在此进行酸碱度的检测,
根据反馈的信号通过计量泵自动调节达到使用要求(pH8~10)即可进行
制水流程,2#含煤废水通过提升泵进到高效净水器中,此过程中系统自
动进行混凝剂和助凝剂的添加进而提高制水的质量,最后废水通过高效
净水器溢流到清水箱中。
3系统的运行模式
含煤污水处理系统属于由PLC控制的全自动化设备,现场安装完善
的监测信号:液位信号,浊度信号,pH值信号,等,保证设备的运行安
全和回用水的质量。
含煤污水处理系统有控制室和电气室,其中控制内安装有一t-.位机控
制面板,此面板内包括系统的流程,设备的状态以及远程自动和手动切
换功能,可供操作人员对整个系统的流程和设备的运行状态有更直观的
监控,并进行实时操作控制。
4系统的组成
含煤污水系统的主要由高效净水器,混凝助凝器组成。
1)高效污水净化器。是此系统的主要环节,将物理处理和化学处理
融为一体。在运行过程中,进水泵将经过预处理的废水输送至高效污水净
化器,同时通过加药计量泵(1#2#)在进水泵的出口管道混合器中投加
絮凝剂及助凝剂,使污水和药剂经初步混合一并进入高效污水净化器。在
高效污水净化器内经高效混凝反应、旋流离心分离、重力沉降分离、滤层
动态过滤、污泥重力浓缩等一系列处理过程,将污水进行净化,处理后清
水从高效污水净化器顶端排卅,浓缩后的污泥从底部定时或连续排出。经
过一段时间运行,滤层截流悬浮物增多,阻力增大,装在净化器装置上的 控制反洗的装置发出反洗信号,开启反冲泵进行反冲洗。
2)混凝助凝器。混凝和助凝器主要是对煤水管道中添加混凝和助
凝药剂,在煤水进入高效净水器前对煤水通过化学作用使污水和药剂经
初步混合,药剂随配随用,否则药剂的处理效果会降低,对处理水质有
影响,药剂溶解不均匀、不完伞、有结块时,药剂不能使用,否则会将
加药管道及计量泵堵塞,造成加药不畅或加不进药剂,且处理效果将达
不到预期标准。对于任何混凝处理,都存在最佳混凝剂和最佳投药量,
(上接第177页) 气体保护焊。②螺旋叶片、滚筒端盘采用专用胎具压制而成。为J'-N ̄u
强度,端盘与筒体焊接处,加焊加强筋板。③对截齿、齿座、齿靴等外
购件在使用前必须严格检验,把好质量关。为了延长截齿的使用寿命,
用于除尘的内喷雾喷嘴位置设计为正对每个齿尖,用来达到冷却截齿的
目的。( 旨座组焊在专用的胎具上施焊,并及时利用样板截齿检测齿座
的焊接位置。焊接时要求对齿座焊缝周嗣的母体进行预热200 ̄C左右,
以减少焊接应力。⑤装载叶片的出口端堆焊9O 高铬耐磨焊条,要求硬度
达NHRCS0左右,增加耐磨性。⑥滚筒焊接完成后,及时利用.rZ一21型
震动时效装置进行时效处理,以消除或减少焊接应力。
3结论
①本次优化后的螺旋滚筒主要特点是截齿少,单齿截割面积大,并 应通过试验确定。一般的投量范围是:絮凝剂为10~100me/L,助凝剂为
l~10mg 。
5系统的安全联锁
1)当2#煤水调节池液位达到中液位(1.5米)时,开1台煤水提升泵,
向高效净水器进水。
2)当2#煤水调节池液位达到低液位(0.5米)时,关闭煤水提升泵。
3)根据pH计信号启动碱加药计量泵,pH<7,启动碱计量泵;pH
>8.5,停止碱计量泵。
4)当l#煤水调节池液位达到中液位(1.5米)时,开1台煤水输送泵,
向2#煤水调节池进水。
5)当1#煤水调节池液位达到低液位f0.5米)时,关闭煤水输送泵。
6)当2#煤水调节池液位达到高液位f2.0米)时,关闭煤水输送泵。
7)当水槽液位达到低液位时,同时清水箱液位达到高液位时,肩
动回用水泵。
8)当水槽达到高液位或清水箱液位达到低液位时,停止回用水
泵。
6系统的运行缺陷
含煤污水处理系统在煤炭码头运行前期受安装位置和安装背景的影
响,整个 艺流程完成后由车辆(洒水车)通过泵将水箱中的水倒运
(现场喷淋或回收)。系统通过一段时间的运行后发现问题如下:
1)雨季时需要专人驾车进行不问断的倒运T作。
2)车辆倒运距离过长(需要穿越整个煤炭堆场)。
3)雨季时回收效率因受丁:艺影响(车辆)效率较低,回收量受影
响。
4)当现场作业量较多时无法进行回收水的及时倒运。
7系统的改造
针对含煤污水处理系统在煤炭码头运行缺陷,在2008年根据系统的
安装位置和安装环境,因地制宜列设备进行了改造。
通过地埋式管道连接清水箱和堆场取堆料机侧的水槽,通过700多
米的水槽将水运送至提升泵房准备回用。其中水槽有液位信号反馈至
PLC,程序内设置清水箱液位,水槽液位和回用泵启停的联锁。
改造完毕后完全解决此系统存在的缺陷,在节能降耗和满足现场洒
水车使用的基础上增加了设备的处理效率和17省大量的人力物力。
8系统的运行效果
含煤污水处理系统在煤炭码头运行3年,经过严格的管理和细致的
维护改造工作使此系统运行稳定,设备故障率较低,处理效率在改造后
也达到百分之百,2008—2010年共回收含煤废水35614吨,不但有效的降
低了废水的排放,也为公司在生产用水的使用J二降低了成本,是节能环
保的经典运用。
经T业生产试验证明达到r预期的效果。但也存在着弱点,第一个是 于
截齿少,单齿负荷较大。另一个弱点是由于其截线距较大, 叶片 的截
齿有一个损掉,而没有及时安装新的截齿时,容易将齿套磨损,所以使用
过程中应及时检查截齿是否处于完好状态。②在确定采煤机螺旋滚筒的参
数时,应根据所开采的煤层地质条件,煤质杼l生,有针对性地采取优化措
施,提高螺旋滚筒的生产使用性能,充分发挥采煤机综合胜能。
参考l文献
【11成大先.机械没计手册【M】.北京:化学T业出版社,1997
[2】魏同总lI一程师T:作指南【M】.北京:煤炭T业出版礼,1990
作者简介
刘丹(1983一),男,2005 ̄毕业于南京航空航天大学,机械工程及自
动化专业。