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M251S型燃气轮机零值班燃料试验及研究

M251S型燃气轮机零值班燃料试验及研究

第24卷第2期

2011年6月

《燃气轮机技术》

GASTURBINETECHNOLOGY

Vo1.24N0.2

Jun.,2011

M251S型燃气轮机零值班燃料试验及研究

周小力,杨锐

(1.湖南涟源钢铁集团有限公司热电厂,湖南娄底417009;

2.浙江杭州汽轮机股份有限公司,杭州310022)

摘要:本文描述了涟钢应用日本三菱M251S型燃气轮机零值班燃料试验方法及取得的效果和亟待改进的

问题.

关键词:零值班燃料;试验;研究

中图分类号:TM611.24文献标识码:B文章编号:1009—2889(2011)02—0065~05

低热值高炉煤气燃气轮机为了点火和保安大多

采用值班燃料的方式.值班燃料的连续不断使用,

造成采购,使用,维护成本的增加,且因该部分的设

备故障导致停机在多个运行单位都有报道.以三菱

的M251s型燃气轮机为例:1台燃机必须采用2台

活塞式焦炉煤气(COG)压缩机或者1台螺杆式焦

炉煤气压缩机与之配套,该部分使用,维护成本较

高,且故障率也不低.为此,通过努力,涟钢与杭汽,

三菱在2010年3月15日至3月18日实施了关闭

值班焦炉煤气的零值班燃料试验.

1基本原理 1.1燃机燃烧室结构

M251S型燃机燃烧室主体构造由下列部件完成:

a.主喷嘴;b.值班喷嘴;c.燃烧筒;d.过渡段.见图1.

图1燃烧室结构图

其工作原理为:燃机具备条件时,点火栓启动高由于值班焦炉煤气点燃后火焰前温度高于600~C以

压点火装置点火,值班焦炉煤气经隔离阀和控制阀上,所以很容易直接将燃烧筒内的高炉煤气引燃,随

送入值班燃料喷嘴与压缩空气混合点燃,如果火检着高炉煤气量的提高燃机逐渐升速.

装置检测到火焰,则自动控制高炉煤气隔离阀和超1.2零值班燃料管道改进

速跳闸阀打开,高炉煤气经主喷嘴向燃烧筒供气.要实现燃机零值班燃料运行,就必须对燃料系

收稿日期:2010—07—29改稿日期:2010—10一o1

66燃气轮机技术第24卷

统进行改造,因为只是切断值班燃料供应,就会造成

燃料从喷嘴倒灌到值班燃料环形管道内燃烧,沙钢

就发生过因值班燃料管道堵塞,而烧坏了值班燃料

环形管道的实例.为此,对值班燃料管道进行了改

进(见图2),增加了高炉煤气吹扫及供阀,高炉煤气

吹扫切断阀,氮气密封阀及相关的节流装置(未在

图上标注).

氮气奄封阀放阀

嘉笏!{)一l『)禺扫切断阀上11隔离阎乐缩栅

燃烧室

\

涡轮

//

赢 乎景控制阀值班焦气'高炉煤气值班焦炉煤气一流—J———1—二i一髂蹴

就压

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寓?怕t#茸

值班焦炉煤气环形管

2工艺管线

1.3零值班燃料控制逻辑的改进

在增加了相关阀门的同时,对燃料系统的控制

逻辑也进行了相应的修改,然后进行零值班燃料运

行的试验.燃机点火过程及投入高炉煤气也发生了

相应的变化.

当高炉煤气热值在2400kJ/m~3732kJ/rn

(标准状况下)之间时,其它辅助设备正常,燃机就

具备启动条件.启动电机运转带动燃机清吹(防止

燃烧室,余热锅炉内有煤气),此时高炉煤气吹扫及

供阀关闭,高炉煤气隔离阀打开,氮气密封阀关闭,

同时热值控制系统调整煤气热值到点火需求热值,

当清吹时间达到程序设定值时,燃机降速至610#

rain左右,值班焦炉煤气投人,点火栓进枪,COG流

量控制阀和值班焦炉煤气放散阀打开.然后打开值

班焦炉煤气隔离阀,4s后再关值班焦炉煤气放散

阀,点火,火检成功后,升速打开高炉煤气放散阀,高

炉煤气超速跳闸阀和高炉煤气隔离阀,吹扫4s后高

炉煤气放散阀关闭,主燃料投入,燃机升速,180s

后,氮气密封阀打开,燃机进入调速器控制模式.约

30min后,自动励磁系统和自动同期装置投入,开始

自动并网发电,带初始负荷1.5MW,燃机自动转入

负荷控制模式.

启动,清吹,点火,加速至3O00r/min并网燃机 转速与燃机排气温度曲线如图3.

速度曲线

/

/

——7

//温度曲线

燃火/,/

7

图3燃机转速,排气温度曲线圈

当高炉煤气热值和负荷达到试验所需的热值

和负荷时,进行零值班燃料试验:

启动"零值班燃料投入"开关,高炉煤气吹扫及

供阀打开,同时,焦炉煤气流量控制阀从原有的开度

向阀位开度25%方向关闭,然后氮气密封阀打开,

值班焦炉煤气隔离阀关闭,接着高炉煤气吹扫切断

阀关闭,值班焦炉煤气放散阀打开,至此,值班焦炉

煤气已退出,回流高炉煤气吹扫已投入.

如果需要退出零值班燃料,则只需启动"零值

班燃料退出",在焦炉煤气压力达到额定压力时,氮

气密封阀关闭,高炉煤气吹扫切断阀打开,同时,焦

炉煤气流量调节阀向对应负荷阀位开度推进,然后,

焦炉煤气放散阀关闭,焦炉煤气隔离阀打开,高炉煤

气吹扫及供阀关闭,零值班燃料退出,值班焦炉煤气

系统恢复运行.

事故状态零值班燃料燃机停机联锁的逻辑为:

高炉煤气吹扫及供阀切断,高炉煤气吹扫切断阀打

开,氮气密封阀打开4s后关闭.如果没有投零值班

燃料,由于高炉煤气吹扫及供阀切断,高炉煤气吹扫

切断阀打开,氮气密封阀关闭,则与没有实现零值班 燃料停机方式一致,关闭焦炉煤气隔离阀,焦炉煤气

流量控制阀,打开焦炉煤气放散阀.

2试验过程及数据

2.1试验数据

在燃气热值为高热值3090kJ/m一3600kJ/m

(标准状况下,文中燃气高热值数值都为标准状况

下)的范围之内,实施了从额定负荷到空负荷的零

值班煤气试验.其数据如下所示.

(1)100%负荷

在100%负荷下关闭值班焦炉煤气,将燃料热值

第2期M251S型燃气轮机零值班燃料试验及研究67

从3500kJ/m降到了3070kJ/m,低循环燃烧振动

以及BPT偏差(燃机各叶片通道温度与叶片通道温

度平均值的偏差)均在控制值以下,见图4,图5.

}3-30Hz一——Limit:2.2kPaL—c

lI

j;A1arm:i.5kPa

{{】

{I{{

图4低循环燃烧振动(旁路阀开度0%)

Alarm+30"C(Trip+60~C)

^aIⅢuLlI1pouL,——

图5BPT偏差

(2)75%负荷

在75%的负荷下关闭值班焦炉煤气,将燃料热

值从3400kJ/m.开始降低,当降至3200kJ/m以

下时,低循环燃烧振动的程度开始变大,见图6.

j{ ;830Hz+———~————Limit:2.2k

I

l}0i

盎l【A1arm:1.5k

_____二『£

j{J

图6低循环燃烧振动(旁路阀开度18%)

因为加大燃烧器旁路阀开度有减少低循环燃烧

振动的趋势,所以在低热值侧打开旁路阀实施了试

验,并确认燃烧振动得到控制.在低热值侧调节燃

烧器旁路阀开度,见图7.

{I

;8瑚H…一0……1lLimit:2.2kPa-Ij

iT『I

}{rAlarm:1.5kPa

二鬻磷潮二304050

Combustorbypassvalvedemand(%)

图7相对于旁路阀开度的低循环燃烧振动(3090kJ/m)

(3)50%负荷

在50%负荷下关闭值班焦炉煤气的运行中,当

燃料热值为3400kJ/m以上时,燃烧振动和BPT

偏差均在控制值以下.在低热值侧,与75%负荷时

样,打开了燃烧器旁路阀进行了试验,确认燃烧振

动不存在问题.热值为3400kJ/m以及3090kJ/

m时,调节燃烧器旁路阀开度时的低循环燃烧振动

见图8,图9.

l

8-30HLimit:2.2kPa Alarm:.5kPa.

翻巍盔一r—岫穰

图8相对于旁路阀开度的低循环燃烧振动(3400kJ/m)

J=

;

Limit:2.2kPa8—3OHz

I

A1arm:.1

.5kPa

l

j醯鳝爵毳矗

l鞫

图9相对于旁路阀开度的低循环燃烧振动(3090kJ/m)

(4)25%负荷

在25%负荷下关闭值班焦炉煤气的运行中,燃

料热值为3400kJ/m以上时,燃烧振动和BFF偏

差均在控制值以下.在低热值侧,与75%负荷时一

样,打开了燃烧器旁路阀进行了试验,确认燃烧振动

不存在问题.热值为3400kJ/m以及3090kJ/m

时调节燃烧器旁路阀开度时的低循环燃烧振动见图

10,图l1.

(5)空负荷

在空负荷下关闭值班焦炉煤气的运行中,燃料

热值为3400kJ/m以上时,燃烧振动和BPT偏差

均在控制值以下.在低热值侧,与75%负荷时一

样,打开了燃烧器旁路阀进行了试验,确认燃烧振动

不存在问题.热值为3400kJ/m以及3090kJ/m

时调节燃烧器旁路阀开度时的低循环燃烧振动见图

12,图13.

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